主机滑油消耗暴增-祸首分油机,跑油跑出新高度,有点代表性!

近日,某同船过的兄弟(已是轮机长),在和我聊天时,突然问到我,三菱分油机(型号:HBC1/HBC2)的立轴高度怎么调整。我问他,你确定立轴下沉了吗?他说他量过,发现是有点下沉。我接着问,为什么想起分油机立轴下沉的事了呢?他说最近分油机总是莫名其妙的跑油,大管轮都已经拆检了好多次分油机了,跑油现象始终存在。根据主机滑油的消耗量计算,一天损失的滑油达400-500L。本故障经多方周折,最终在我的建议下锁定了故障点,查找到问题所在,本文将进行详细故障机理展示。
一、事情的起因
1.起初解体机油分油机主要是出于常规保养工作,清洁了分离片,拆检了分离筒上的先导阀组件,更换了分离筒本体上的部分密封令,装复后试运转一切正常,随后保持对主机滑油的持续运转分离。然而,到第二日,大管轮测量计算主机油底壳油位时,发现和以往消耗数据相比,存在大幅度增加现象,随后将情况报告给轮机长。轮机长立即进行排查。经检查主机共轨箱、自清滤器、舱底等各处,并未发现大量漏泄情况,后三管轮报告分油机下部油渣柜液位增幅较大,此时怀疑分油机存在跑油,后打开排渣管上的闷头,方才确认跑油无疑。
二、三菱分油机跑油的常见原因:
 
1.排渣口跑油
(1)当出现跑油时,别急着解体分油机,先找一找外部原因,而外因主要就是其工作水系统,看是否是没有工作水,还是水量太小。
(2)、分油机在运转中突然跑油,要注意观察此时分油机电流是否稳定或很小。电流不稳定通常预示摩擦片有问题,可能摩擦片已磨损超极限,造成转速不稳,以致跑油
(3)上图中BOWL HOOD 下部的密封环密封不良,造成分离中分离筒关闭不严,致使跑油。
(4)上图中PILOT VALVE ASSEMBLY 关闭不严,致使MAIN CYLINDER 下部的工作水出现泄漏,MAIN CYLINDER下移打开排渣口,出现跑油。
(5)上图中MAIN CYLINDER 边缘密封令密封不良,致使下部工作水出现漏泄,造成跑油。
(6)上图中MAIN CYLINDER中部与立轴之间的密封令密封不良。
(7)上图中WATER SUPPLYING DEVICE 内部通道不畅,造成工作水进入受阻,或密封令失效,造成工作水泄漏。
(8)MAINCYLINDER 有卡阻现象,不能关闭到位。
(9)分油机立轴下沉,配油轴组件上各密封元件相对位置发生改变,致使漏泄。
2.排水口跑油          
油不是从排渣口跑出,而是从分油机排水口跑出,和排渣口排油有本质上的区别,一般原因有如下三种:
(1)油从上图中的heavy liquid chamber(配水腔)甩出,这种情况一般是出口压力过高或是净油排出通道存在堵塞造成。因分油机在运转过程中,向心水泵和向心油泵都是不动的。在heavy liquid chamber和light liquid chamber中都存在一个高速转动的油环,当出口压力升高时,二个油环半径都将被迫缩小,当缩小到heavy liquid chamberer(配水腔)开口内径时,油将从此处甩出。同时伴随分油机电流增大,严重时震动强烈。因此在日常运转中,出口油压不可调的过高,首次启动时注意检查各阀件是否开关到位。
(2)分油机上部的调距垫片垫的太高,垫的太高不能使顶盖与下部的的密封令和配水轴有效贴合,油将从此处跑出,严重时可使出口失压。
(3)图中的gravity disc 内径过大,油界面外移,造成油从此跑出。
三、船方做过的排查工作
1.停止分油机运转后,立即对分油机进行拆检,并未发现有零部件没有装到位的情况。按照常规做法,把分离筒本体上的所有密封令更换,并换新了先导阀组件。按照装复程序小心装配。装好后试运转,检查排渣口,还是发现有跑油迹象。
2.大管轮再次组织人手进行拆检,这次重点排查工作水系统,大管轮拆下配水盘,对相关小孔进行了清通,更换了配水盘上的相关密封令。装复后,问题还是没能得到解决。
3.拆检供水系统上的电磁阀组,并未发现异常。
4.怀疑是摩擦片导致的转速不稳,更换所有摩擦片,还是无济于事。
5.最后不得不怀疑立轴下沉,影响了相关的密封面。轮机长在咨询过我后,决定拉立轴检查。据轮机长说,拉立轴工作前前后后搞了二三天,将轴承进行了换新(通常立轴的下沉是由轴承的过度磨损引起)。换新立轴底部轴承后,经测量立轴高度,基本恢复到正常位置。照理说,几乎所有的问题都排查过了,立轴下沉的可能性非常之大。然而正所谓希望越大,失望越大。装复后试运转,结果很让人失望,分油机跑油还是“外孙打灯笼-照旧”。
四、故障点的确认
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