【原创】注塑产品间接出现变色发黄等异常改善(34)
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杨建宏《注塑零缺陷及模具维修技术》11.26-27深圳
文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
老师/杨建宏,阳老师
品名:28L-翻板
材料:POM(本色)
尺寸规格:74mmx49mmx3.5mm
模穴数:1 X 4
制品重量:122.6g
注塑机吨位:168T ,
螺杆直径:Φ46mm ,
炮筒温度165℃-215℃,
模温设定:机水30℃,
成型周期:38″,
使用3段射压及2段保压
大水口位加工剪平,产品使用胶箱平放堆叠。
产品为结构功能件,不可欠注、披锋,尺寸必须在图纸范围内。
品质不良信息:品连续生产间歇性的出现变色发黄异常,品质判定不可接受。
请看以下参数表:
一、外观不良原因分析:
a) 料筒温度设定过高;
b) 料管温度失控;
c) 材料物性掺用回料过多;
d) 熔胶参数设置不当,塑胶剪切摩擦力太大;
二、改善对策过程:
a) 参考材料物性表,适当降低料管温度,以实际空射材料判断实际熔融情况,在原来基础上调低20℃料温 ;
b) 检修发现料管中有两段感温线松脱,检测温度比实际温度要低,重新修复插牢;
c) 依据回用料管理要求,严格控制回用料比例在15%;
d) 调整熔胶参数,将原30kg背压调整到10kg,在原周期不变的基础上熔胶剪切转速降低25%,因产品胶位厚,周期长,为避免材料在料管中停留过久,设置延时10s熔胶。
三、改善后成果展现:
经过上述几个方面的改善,产品品质合格,连续生产4小时都没有发黄变色不良出现,异常彻底解决。
---杨建宏
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