水中合成受体激动剂5-HT4
引言
今年,J. Daniel Bailey团队开发了一条以水为溶剂的合成路线,用于合成武田制药开发的TAK-964,一种5-HT4受体激动剂,目前正在研究用于治疗术后胃肠功能障碍。
该研究成果以 Paper形式发表在Green Chemistry
DIO:10.1039/d0gc03316b
原研生产路线,以2,3-二氨基苯甲酸甲酯1和异丁醛2为起始物料,进行合成:
图片来自 Green Chem
从预先形成的亚硫酸氢盐加成物醛2与邻苯二胺1缩合得到苯并咪唑3开始,苯并咪唑3在DBU存在下与胺4直接偶联形成酰胺5。随后,脱去Boc得到胺6,经过分离得到一种二盐酸胺盐。然后,通过还原胺化和第二次脱Boc,接上哌啶7,生成胺9。最后,与氯甲酸甲酯发生酰胺化反应,生成目标TAK -954。最后经过乙腈重结晶,获得所需纯度和晶形要求的API。
该原研路线,主要存在的问题有:
1)总收率不高,仅35%
2)整体过程质量强度(PMI)高达350,相比于并不算太复杂的目标结构而言,该值过高
为此,作者尝试并开发水相反应代替原研路线。逆合成分析如下所示:
图片来自 Green Chem
由于原研生成路线中,在引入胺甲酸甲酯基团过程中,采用了两次Boc基团的脱保护过程,如果避免该过程可以有效地提高反应的效率。
因此,作者将目标分子逆合成分解为:
1)目标化合物TAK-964分解为片段胺6和醛14
2)醛14无市售品,需要从氨基醇12经过两步衍生化制备
3)胺6则可以通过羧酸11与胺4缩合后,再脱去Boc保护基转化得到
4)11可以由相同的起始物料10和2进行制备
首先,作者研究水相中进行羧酸11的合成:
图片来自 Green Chem
2)加入2当量的氢氧化钠,氨基酸10完全溶清
3)反应过程中,控制2的滴加速度,保持10在未完成反应过程中始终处于过量状态
4)反应完成后,通过pH调整,分离出羧酸11固体
通过上述条件的控制,该步反应过程示意图如下:
图片来自 Green Chem
最终,经过简单的过滤分离获得期望化合物11,分离收率达到79%。
随后,作者进行酰胺化步骤的探索:
图片来自 Green Chem
作者尝试了多种活化酰胺化试剂,常用的酰氯、氯甲酸酯、EDCI/HOBt、EEDQ等体系都可以在水相进行酰胺化,但是结果不理想。最后,发现TCFH和NMI组合可以获得接近定量的目标酰胺5,同样的DMTMM和NMM组合时,收率高达97%。
随后,采用3当量的盐酸水溶液,在50 oC反应1小时,即可完全脱去Boc基团。
至此,作者完成了氨基片段6的制备。
接下来,研究片段14的合成:以碳酸钾为碱,氯甲酸甲酯为氨基甲酰化试剂,在常温下,12的氨基甲酰化反应在水中顺利快速进行。最终,以TEMPOL和IBX为氧化剂,即使在延长反应时间后,仍能干净地将醇13转化为醛14,且不发生过氧化,得到了最佳的转化率和选择性。由于IBX的水溶性较差,需要2 wt%的TPGS-750 M和THF共溶剂进行氧化。
最后,进行目标分子的制备:
图片来自 Green Chem
反应进行顺利,并且在探索碱用量发现,无需碱的参与,该反应也可以顺利完成。
最终,作者开发的新路线如下:
图片来自 Green Chem
从起始物料氨基羧酸10、醛2和氨基醇12出发,经过总共6步水相反应,完成目标API化合物TAK-954的全合成。最后,由于API需要无水,并且符合晶形要求,因此采用原研生成路线最后的重结晶工艺条件,完成了最终API的精制,精制收率97%。
相比原研生成路线,该新开发路线的优势有:
1)总收率从原研35%提高至56%
2)PMI从350下降至79
3)有机溶剂用量下降了94%
4)整个生成过程,水用量减少48%
该过程在百克规模进行顺利
评述
该研究在全合成过程中,使用水作为溶剂代替了常规的有机溶剂,不经总体收率得到了提高,而且极大地降低了生产过程有机溶剂、水的用量。这样的工艺过程,通过源头控制了废弃物的产生,切实达到绿色化学的目标。
非常值得我们学习