生产单元设计(Cell Design)的故事
由于生产单元或流水线布局不合理导致生产工人无谓地移动,从而降低生产效率;由于动作安排不合理、工艺路线不合理,导致工人三番五次地拿起或放下工件。关于更多的理论知识,请自行网络搜索。
本案例的背景出上述解决上述原因。还有一个背景,该公司要在进行搬迁,整条装配线要整体搬迁。来自管理层的要求是,我们要在老厂区完成各种改善,并在老厂完成设计,更改和测试后,才可以搬迁到新厂区。整个团队对这个要求非常不理解,在一般的情况下,我们完成设计,在新厂区直接进行新设计的安装。但在后期,我们在搬迁过程中,我们发现这个决定的优势。在搬迁的过程中,员工到达一个新的环境,面对新的生产线,新的设计和布局,他们在工作中会极度不适应,产线在搬迁后,需要一个很长的时间去进行适应。生产恢复会遇到极大的挑战。物料人员不知道物料摆放到哪里,装配员工找不到物料等问题。后面的事实证明,我们在老厂区完成设计、改善、测试,然后搬迁装配线。在生产第一天,排产10台,5天后恢复到老厂产能,2周后达到设计最大产能。感谢我老板的老板把这成功的经验传递给我们。Mr. Bruce , Great!
上案例了!
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