真的太难了!该赔钱就赔钱吧,多年经验的注塑老师傅不得不投降

由于我调机经验丰富,也经常作为“排头兵”,活跃在生产一线,帮助解决实际问题。

昨天接到了余姚毛经理的电话,说最近新接了一批订单,品牌方对产品的要求比较高,试模出来的产品总是达不到客户的需求,调机师傅已经投降了。

这不,找我看看,如果我也搞定不了的话,那就准备退定金赔钱吧。

我一到现场,看到这个产品,也倒吸了一口凉气:这个产品,不好搞啊!

注塑有颜色的产品会有各种各样的问题,但是黑色高光的产品,要求表面颜色一致,光纹一致的确可以说最难,最难。

这里多提一句,黑色高光类的产品,要检验是否合格,需要在侧光下进行检验,光源方向不对,也许发现不了。

毛总的这个产品主要材料是合金PC(聚碳酸酯PC+ABS),温度在250度左右,使用模温机控制温度在130度左右。

观察模具,分析原因

我一直和客户说,光发现场照片和直接现场排查有很大的区别,不在现场很多问题容易判断不出原因,仅能给出一些参考意见,不一定能解决问题。

像毛总的这种印子,有很多种成因,要具体根据情况修改。

第一步要做的,就是观察模具表面,是否有胶印或者其他脏污。

我在毛总的模具上看到了,明显的黑色印子,再一细问,原来是在原材料中还加入了阻燃剂。

反复摸索,排查

像这种问题,说手到病除并不太可能,只能慢慢根据情况,仔细摸索和排查。

像这种增加了阻燃剂的合金PC,在注射时一定要注意填充模腔的速度,如果速度过快,容易增加材料内部的剪切应力,从而使阻燃剂分解,造成这种印子。

一旦出现这种问题,要用酒精溶液仔细擦洗表面,光多打几腔是没用的,切记!

我调整了速度以后,印子的确消失,但是产品又出现了打不满的问题。

这基本上就可以从调机角度宣告“失败了”!光调注塑机工艺是解决不了问题的。

接下来,有几种思路:

1.去除阻燃剂;

2.增大模具进胶口直径,降低剪切应力;

3.换用定制注塑机,增大注塑压力,降低注射速度!

毛总认为这几种思路都不行,最后我用更大的机型(280t)用更大的注塑压力(120bar),更低的注塑速度,更大的锁模力(140bar),勉强完成了问题的解决,但是注塑机的寿命降低估计也是板上钉钉。

我一直认为,好的注塑机厂家应该帮助客户提升产能,提升利润空间,扩大市场占有率。

这也是我一直在做的事情。

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