【船机帮】船舶柴油机增压器怎样校中?
船机故障心莫慌,遇事不决船机帮
导读
柴油机增压器是使柴油机进气压力增加,提高柴油机功率的装置,其工作性能的好坏直接影响柴油机工作的可靠性和经济性,影响船舶的安全。
增压器的校中、气密性有非常严格的要求,一般船舶轮机人员对其抱有惧怕心理,这是 由于对其操作技术了解和掌握不够。
一
增压器的间隙要求
柴油机增压器以每分钟高达一万转以上的转速高速转动,因此转子上各转动零件和周围固定部件要有合适间隙,间隙过小转动件碰到固定件,轻者损坏零件,重者造成严重事故,间隙过大漏气损失增大,效率大大降低。
增压器各重要配合间隙如下表,如与说明书不符,以说明书为准。
增压器重要间隙的测量
二
内置轴承增压器重要间隙测量方法
增压器按轴承的布置分内置轴承和外置轴承。
小型柴油机配置内支承结构,它们的轴承布置在叶轮的内侧,一般采用动轴承。
内置轴承增压器间隙测量方法。
1)径向间隙测量
将转子轴沿径向推动,用塞尺测量导风轮与扩压器之间的最小间隙,如下图。
其值应大于0.3mm。
2)轴向游隙测量
把深度游准尺放在压气端吸气口上,让尺头触到叶轮上,沿转子轴推拉涡轮轴端,测得 的差值就是轴向游隙,如上图。
其值应在 0.17—0.23mm之间。
三
外置轴承增压器重要间隙测量方法
较大的增压器常采用外支承结构,它们的轴承布置在轴的两端,有动轴承和滑动轴承种 。
由于尺寸大可以安装复杂的迷宫式密封装置,因此零件重而且精密。
当转子安装到增压器体时,一定要保证转子的正确位置,压气端面与压气机排气的间隙 L及压气轮背面与隔热板的间隙M有正确值,以保证压气机效率和工作安全,L值过大,造成漏气损失降低效率,L和M过小会造成轮和体擦。发生安全问题,这是绝对不允许的。
1)压气轮背面与隔热板的间隙M测量
当两端轴承装置锁紧后,用深度游标卡尺测出K值(35ZP增压器 K=43.961mm),如下图所示。
K值的数据在增压器压气机端油室盖板的标牌上有标出。
测出的 K值等于标出的数值或在误差范围之内,则转子在增压器中有正确的轴向位置。
2)叶轮与内涡壳之间的间隙测量
将压气机端轴承组锁紧螺栓松5mm。
在涡轮端轴向施一推力,使压气机叶轮端面与压气机排气壳紧贴,在K处测量出K1值,可得出叶轮与内涡壳之间的间隙L=K-K1,如下图所示。
3)叶轮与隔热墙的间隙
松开转子紧固螺母4和锁紧螺母5,再在涡轮端施一轴向拉力,使叶轮背面与隔热墙 的气封圈贴紧,再在K处测出K2值,于是叶轮与隔热墙的间隙M=K2-Kmm,如下 图所示。
技术规范要求L、M值在规定的范围内 (35ZP增压器L=0.5-1.1mm;M=0.52-1.23mm)。
为了提高增压器效率,应尽可能使L值最佳,即间隙最佳,因为增压器在运转时,转子一般向压气机端游动到极端位置,这时值就会变小,但应保证在规范之内。
因此,必须检查止推轴承的推力间隙N:
在压气机端轴承组上紧之后,在涡轮端分别施一推力及拉力,在K处,分别测出 K3、K4值,那么N=K4-K3mm(35ZP增压器转子游动值N=0.13—0.18mm)。
凡是转子上的零件经修理或更换之后,必须经动平衡试验合格,方可装机使用。
四
间隙分析与调整
1)内置轴承增压器
径向间隙过小说明浮环磨损严,轴向游隙过大说明止动轴承磨损严重,因此必须更换浮环和止动轴承,保证径向间隙和轴向游隙符合要求。
2)外置轴承增压器
K值的大小由推力两端调整垫片厚度的变化来调整,当垫片由涡轮端移到压气端时,K值加大,反之减小。
本文原创作者系:
广州海运技工学校 罗伟恒
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