【原创】注塑产品之透明的外观气泡改善--案例(25)
品名: 防水后罩
材料:PC透明(3000VR)
尺寸规格:146.5mmx107.5mmx96mm ×5.94m
模穴数:1 X 1
制品重量:213.7g
三板模具、采用点式进胶、四周多个活动滑块组成脱模结构、高光模面
注塑机吨位:280T
螺杆直径:Φ55mm
炮筒温度280℃-315℃,
模温设定:85℃/115℃,
成型周期:85秒,
使用4段射压及3段保压
无需加工,生产品外观确认,OK后直接包装
产品表面划伤、发亮、欠注、结合线、变形、顶白、气泡等不可,尺寸要求公差管理±0.05mm
品质不良信息:密封性能(产品变形引起)不良8% 产品内部气泡不良高达17%。
请看以下参数表:
其它注意事项:
1、模具温度控制,前、后模温不一,主要改善周期、变形、气泡问题。
2、背压要合理控制不要太小背压,转速尽量慢速,防止发黄、气泡不良。
3、严格使用除湿干燥机干燥材料,防止干燥不透引发气泡不良。
by:杨建宏,黄老师
一、外观不良原因分析:
1、原材料干燥不透(含水分)原因为以下:
A.目前使用普通加热干燥斗进行烘烤材料,无除湿功能,对于高透明产品生产品质难保证。
B、生产过程的材料输送控制不当,导致冷料投入注塑成型,才导致生产品出现气泡不良。
2、注塑参数设定不合理(第四段的射出速度太快,保压速度太快、保压时间过长,另溶胶速度太快,背压过小),所以才导致生产过程间断性发生气泡及产品变形(产品向内弯曲,影响组装密封性)不良。
3、模温的设定不合理,前后模使用同样温度105℃,改产品胶位比较厚,后模温度高容易造成产品弯曲变形。
二、改善对策过程:
1、使用除湿干燥机干燥(115℃)原材料,彻底消除水分,确保稳定塑料生产,杜绝气泡不良。
2、自动输送材料管道内的冷料控制,改装使用气阀开关及电子眼监控来控制材料输送量,防止管道内稽留的材料过长不使用,导致冷料生产,而引起气泡及各种品质不良。
3、模具温度重新布置:前模使用115℃模温控制,主要是改善表面结合线及控制气泡;而后模使用85℃控制型腔温度,主要是控制产品弯曲变形。
4、注塑工艺参数改善如下:A、第四的射出速度放慢(由28改为16),采用多段位置精确控制走胶位置,在产品填充完成98%后转保压(短保压时间控制)。B、采用3段保压控制尺寸及外观:第一段为保力1300、保压速度为10、时间为1.2秒;第二段保压压力为1430、速度为8、时间为4秒;第三段保压压力为800、速度为6、时间为3秒。C、熔胶速度减慢,另加大背压,确保树脂在炮筒中熔融密度增高,减少拉伸应力,控制气泡发生。
三、改善后成果展现:
---杨建宏