PCB板子清洗(发白)原因分析
Fighter:请教下各位老师,板子清洗后B面出现的大面积的发白情况,轻微是什么原因?
三匹馬:可能是没有清洗干净
忘忧草:阻焊层的问题,不是清洗的问题
刘海光:胶带还在怎么能清洗干净?120C热风吹一下、看是焊剂残留还是阻焊固化问题
Fighter:这个是波峰焊焊好,清洗机清洗后出现这个情况,用二甲苯擦拭了擦不下来,胶带是包覆的,操作者先包覆了。下周先试试热风吹下,因为只有B面出现,我想会不会是跟波峰焊有关系。
忘忧草:助焊剂残留不可能这么大面积,要么是阻焊层的问题,过了回流焊,波峰焊,清洗后有此类问题。要么是层压板的问题,导致清洗后问题出现。
Fighter:用120摄氏度吹了没反应,用300摄氏度左右吹了立马变淡了。
忘忧草:估计是层压板边缘在清洗过程中进水了吧,估计是分层了,进去水份了。
Fighter:吹的时候闻到了洗板水的味道
忘忧草:所以说清洗经常背黑锅,其实深究下来很多时候是PCB本身的工艺出了问题,清洗不过是把问题放大了
Fighter:现在放进烘箱70摄氏度烘几个小时看看
忘忧草: 如果可以温度高一些,时间长一些
Fighter:有插座塑料件,不敢高温
刘海光:确认是否带胶带清洗了、安装孔内异物很多的
MYDDING:阻焊、助焊剂、清洗剂兼容性的问题,归根到底是阻焊表面不够紧密,想不暴露问题的话降低清洗能力就可以了
忘忧草:不是表面,水份能进去应该是PCB边缘分层了,有缝隙存在
MYDDING:我的经验是发白的地方是助焊剂接触的地方,没有施涂助焊剂、只焊接后清洗不会这样
忘忧草:助焊剂残留不会这么大面积存在,而且,助焊剂残留拿硬物可以从PCB表面剥离的,这个应该是PCB制版本身的问题,清洗背了黑锅
Fighter:会不会是板子潮湿经过波峰焊后受热导致板子分层,清洗时洗板水进去了,70摄氏度烘了2个小时左右,有明显淡下去了
刘海光:有波峰焊后清洗前的板子比对一下就知道问题在哪了、贴个胶带孔里能清洗干净吗?
Fighter:这个胶带是清洗后准备喷三防漆之前包覆的,操作人员先包覆了,再通知我有问题,目前只生产这一块板子。
忘忧草:你们板子生产前不烘干吗?我们PCB拆封后都要烘干要求的,才上机操作,清洗进水份肯定是分层导致的,具体是PCB本身制作问题还是你分析的问题,只能再做试验了
廖小波:通常,这种“流痕”只是含有大量助焊剂残余物的清洗介质残留在板面的结果。但是,如果还些残余物用清洗剂强力擦拭都不能去除,那就表明,阻焊绿油已被清洗介质溶蚀(胀)了,清洗介质已渗入了绿油层。这种情况,在使用强极性清洗溶剂作清洗剂时,时有发生。原因是阻焊绿油的固化程度不足,或本身耐溶剂性不佳所致。
2.波峰焊和选择性波峰焊都存在板面不可能100%接触熔融焊锡的问题。如果阻焊绿油固化程度不足,或本身的耐热性就不佳,波峰焊时,凡接触过熔融焊料的绿油层受到了热损伤,后续清洗时,受损后的绿油层在清洗介质的溶蚀(胀)下,也会发生图片所示的流痕。
3.阻焊绿油层的这种“流痕”型变色损伤,是不可修复的!并且三防性能肯定会被“打折扣”!如果PCBA的功能没有影响,要想“让步放行”,必须作严格的三防涂覆处理。
Fighter:这种情况能去除么,影响三防及后续么
廖小波:阻焊涂层受损后,吸潮率会大幅上升,你用高温高压热风把它吹得显露了本色,但维系不了多久还会再次吸潮泛白。唯有在高温烘板后立即喷涂三防漆,才有可能将影响降至最低。至于这种处置措施能否被客户接受,那就是仁者见仁,智者见智的事了。
Fighter:好的,谢谢各位老师解答!