【技术】段彩纱拖长尾及毛头的原因和解决措施
一、问题描述
我公司生产的T/JC 90/10 24S段彩纱出现长拖尾和毛头现象,见图1中黑箭头(长拖尾)和红箭头(毛头)所指部位。
图1 长拖尾和毛头
二、段彩纱长拖尾问题产生的原因分析
这个问题是由段彩粗纱断裂不充分造成的, 与中区喇叭口位置、段彩粗纱的捻度、定量和后罗拉隔距设计等因素有关。
2.1 工艺方面
(1)中区喇叭口的位置不当。中区喇叭口是段彩粗纱喂入前牵伸区的入口,由于段彩粗纱是断续喂入前牵伸区的,如果中区喇叭口的定位不当,会直接影响段彩粗纱的段彩效果。中区喇叭口的出口应尽量靠近上下胶圈组成的钳口位置,但喇叭口出口不得碰触到上下胶圈。如果偏高或偏低,喇叭口出口碰触到上胶圈或下胶圈的话,由于上下皮圈是连续运行的,当段彩粗纱停止喂入时,粗纱中的纤维与上下胶圈产生摩擦,部分纤维会被上下胶圈带进前牵伸区,从而影响段彩粗纱断裂的充分性而造成拖尾。
(2)段彩粗纱断口纤维不整齐。如果段彩粗纱的捻度设计较小、定量设计较大、后区罗拉隔距再偏小,在段彩部分粗度、节长等参数一定的情况下,每次喂入段彩粗纱时后罗拉转过长度较短,由于细纱后区隔距较小,后区对段彩粗纱的控制能力较强,而由于粗纱捻度较小,断口位置粗纱内纤维间的抱合力较弱,就有可能造成段彩粗纱断裂不充分,段彩粗纱断口位置的纤维较为毛乱,加之粗纱的定量较大,断口处的纤维数量较多,部分纤维不断被基纱带入前牵伸区,从而形成这样的拖尾现象,特别是在两根粗纱喂入一个喇叭口(单进单出或双进单出)时更容易出现这种情况。
(3)段彩粗纱在喇叭口处拥塞。由于细纱后区罗拉隔距过大、段彩粗纱喂入喇叭口过小或内表面摩擦阻力过大、传动比设计不合理等原因,可能会导致后罗拉停喂过程的稳定性较差等问题,造成段彩粗纱断裂后,段彩粗纱在细纱后区不能处于伸直状态,甚至在段彩粗纱喂入喇叭口处出现弯曲拥塞现象,部分纤维被基纱逐步带入前牵伸区而形成拖尾现象。
2.2 清洁方面
如果段彩部分的纤维缠罗拉、缠皮辊、缠皮圈,缠绕在罗拉、皮辊、皮圈上的纤维也可能会被正常运行着的须条陆续带入基纱而形成长拖尾。
三、段彩纱毛头问题产生的原因分析
段彩纱毛头是指段彩部分的纤维头尾端没有被有效捻进纱线而伸出来,在段彩部分头尾端形成毛头,在后续织造过程中造成布面外观疵点和断头。
段彩纱毛头产生的原因主要是段彩部分的纤维从前罗拉钳口输出时,纤维头尾端没能及时进入基纱的加捻三角区,纤维头尾端在加捻离心力的作用下被被甩出纱体而形成毛头。
四、解决长拖尾和毛头的技术措施
4.1 优化工艺设计
(1)改进喇叭口的结构。使用原来的喇叭口时,两根平行喂入的粗纱条之间具有一定的距离,见图2,须条在前罗拉钳口处输出时是分离开的,段彩部分的纤维不容易被及时捻入纱线,容易形成毛头,或被罗拉、皮辊粘带而形成长拖尾,甚至还会造成部分段彩纤维被笛管吸走,造成段彩部位头端纤维毛乱或彩纱段入量不足。
图2 原来喇叭口喂入时须条的状态
图3 改造后喇叭口喂入时须条的状态
4.2 加强操作管理,提高机台清洁质量
挡车工要加强巡回,发现有缠罗拉、缠皮辊、缠皮圈现象要及时进行清洁,保证罗拉、皮辊、皮圈的清洁度。
4. 3 控制好车间温湿度
保证车间良好的温湿度状态,减少罗拉、皮辊、皮圈粘缠问题。
五、改进效果
采取以上一系列技术措施后,取得了明显的效果,长拖尾和毛头现象基本消除,布面质量明显提高,见图4,客户非常满意。
图4 改进后的布面质量
作者:文静 王曼 德州恒丰纺织有限公司