哈汽机组关注一下!60万超临界机组调试期间调门摆动及突关事件分析

据了解其他哈汽60万等级机组也曾发生过类似事件,投入功率回路后主调门全部关闭。

点此链接了解一下:某600MW机组负荷波动事件经验反馈

引言

某电厂600MW 超临界机组系哈尔滨汽轮机有限责任公司生产的国内首台CLN600-24.2/566/566 型超临界一次中间再热、三缸四排气、单轴、双背压汽轮机,汽机启动方式为高中压缸联合启动。汽机挂闸后(DEH挂闸原理,了解一下),中压主汽门全开,高压调门全开,先由高压主汽门冲转,控制转速升到2900RPM 时切换到高压调门控制,然后转速升到3000转后并网带负荷。每台机组配有两个高压主汽门(TV)、四个高压调门(GV)、两个中压主汽门(RSV)和四个中压调门(IV)。DEH(数字电液调节系统)控制系统在硬件上采用与DCS相一致的由上海FOXBORO公司提供的I/A系统,组成一个控制环网,采用两对互为备用的冗余CP来实现OA(操作员自动)、ATC(自动透平控制)、ETS(汽机危急遮断系统三个基本功能。所有重要的跳机信号都采用3取2的表决方式,就地来的信号分别送两块不同的相互冗余的I/O卡,跳闸回路也采用双回路设计方法,以确保系统的安全性可靠性。

案例分析及对策一

2006年2月份,处于调试阶段的1号机组带15万负荷,DEH采用本地阀位控制(单阀方式),调门开度10%,DEH厂家开始试投功率回路,3分钟后,突然之间所有调门全关,机组负荷一下子掉至0,调门一直没开,10秒钟后电气逆功率保护动作,机组跳闸。见事故曲线1。

图1  事故曲线一

1.1 可能诱发事故的几个因素:

1.1.1 功率回路影响

因为投入功率闭环回路后,由于外界负荷的扰动,可能会引起负荷控制器超调,使调门全关。但是由于当时功率回路已投入3分钟,而且功率回路投入瞬间,调门并没有出现大幅摆动。即便有PID调节器有超调,但是调门全关后实际负荷到0,由于PID的调节作用,也会使调门重新开启,不可能有长达10秒的关闭时间,因此可以排除功率回路的影响。

1.1.2 调门伺服卡或LVDT故障

调门伺服卡或LVDT故障的确会引起调门关闭,但只会使出现故障的调门发生关闭,而不会使所有8个调门都关,而且所有调门都出现问题的概率几乎为0;更何况我们从历史趋势画面中可以发现:当所有调门全关时,DEH综合阀位指令的确为0。所以也可以排除此项故障。

1.1.3 OPC(汽机超速保护)动作

OPC动作也会引起所有调门关闭,但是逻辑组态引起OPC动作的条件有两条,只要任意一条满足,OPC就动作导致调门全关。第一:汽机转速超过3090rmp;第二:在发电机负荷超过30%的情况下,并网信号消失。但是当时的情况是负荷还不到30%(15万),那时即便并网信号消失,也只有等汽机转速升到3090rpm以上OPC才会动作,导致调门全关。而从事故曲线观察:当时的汽机转速一直维持在3000rpm,所以也可以排除是OPC动作引起调门全关。

1.1.4 在线修改参数不当,导致调门全关

因为上海FOXBORO公司的I/A系统采用的是程序化组态方式,它的所有的逻辑组态都是在ICC(组态工具)里逐条输入的,通过DONG的命令来完成的。而使用ICC中的DONE功能,相当于对该功能块进行初始化,因此在现场调试期间,特别是在机组运行期间,一定要尽量避免使用该命令。而这次调门关闭事件,就是因为厂家在ICC里修改PID(比例积分微分)调节参数,用DONG来完成,导致PID控制器模块初始化,整个输出归零,导致调门全关。但是按照正常设计模块初始化的时间一般也不会很长,但是这次时间却超过10秒(导致电气逆功率保护跳机),这也间接表明整个DEH(数字电液调节系统)的CP负载率偏高。引起CP负荷率高的因素有:不合理的逻辑组态方式,使程序拖沓冗长,占用很大资源;过短的扫描周期,加重CPU的运算负荷。

1.1.5 避免措施:

由于I/A系统存在这个问题,在线修改ICC内参数,会使功能块初始化,导致不可预见的事故发生,所以在机组运行期间,应该尽量避免在ICC里做任何操作,一般的修改象PID参数什么的都可以放在DM(监视管理软件)里进行,这样就可以避免事故的发生。同时合理的逻辑组态以及合理的安排CP的运算周期,也是确保系统安全的重要因素。

2  案例分析及对策二

2006年6月,调试机组带60万负荷, DEH为单阀方式,8个调门全开,CCS(机炉协调控制)是以炉跟机协调方式。突然间机组负荷开始波动,8个调门都开始晃动。调试人员认为调门晃动是外界负荷干扰,由于汽机功率回路PID参数设置不当,引起整个功率调节回路超调,导致调门摆动,正在修改PID参数的过程中,突然汽机挂闸信号(ASL1 ASL2 ASL3)消失,EH(高压抗燃油)油压信号降到0,机组跳闸,运行人员到就地检查发现EH油管破裂,初步判断是调门摆动引起油管破裂,见事故曲线2。

图2  事故曲线2

2.1 事故分析

检查历史曲线发现调门摆动时,EH油压还是跟正常运行时一样维持在16Mpa左右,但是在调门摆动发生几秒钟后,油压直线下降到0,可以判断油管路破裂是在调门摆动后发生。另外跳机前曾发生过GV2、GV4分别报LVDT故障,所以怀疑是这两个调门LVDT(线性差动位置传感器)故障,引起这两个调门摆动,导致负荷波动。另外,由于当时投炉跟机协调方式,由于功率闭环回路的调节作用,引起别的调门一起摆动。

2.2 正确的事故判断及处理方式

如果在机组运行当中,出现上述情况时,热控人员应该尽快切除炉跟机协调方式,把DEH切回本地综合阀位控制方式,解除功率闭环回路,如那时调门摆动消失,可以判断调门是由于外界负荷扰动,引发功率回路调节器超调引起的。如采取这种措施后,仍有个别调门在摆动,可以初步判断那几个调门伺服卡或LVDT及控制线路有故障,可到就地把MOOG阀的指令线解除或者直接把摆动调门EH油进油管前面的手动一次阀关死,使调门全关,以免发生设备事故。停机后检查GV2与GV4的LVDT线圈电阻,发现GV2有一根LVDT次二线圈接地损坏,是引起调门振荡的主要原因,GV4 LVDT报故障是因为2根LVDT信号偏差太大,需重新调整.

2.3 LVDT故障引起调门摆动的原因

调门控制原理图

根据调门控制原理来分析:DEH输出的阀位指令,在伺服卡放大器里与经过高选卡高选后的调门2个LVDT信号当中,一个高的信号进行比较相减后,经过PID闭环运算控制,然后输出0-40MA电流信号去控制MOOG阀,来控制单个调门开度。在正常情况下调门2个LVDT反馈信号都大致相等,不会对控制产生很大影响.但是这次故障是由于GV2的一根LVDT次二线圈接地,使得送进来阀位反馈时高时低,假如在这个扫描周期送进了一个高的异常信号,经过高选卡的作用,正常低的信号就被过滤掉,在闭环回路的作用下,伺服卡放大器输出信号减少,引起调门向下关;但是如果在下一个计算周期,故障的LVDT又送了个低的信号,那高选卡里正常的好的信号就开始起作用,经过与DEH 输出的阀位指令比较后,调门又重新往上调。因此整个调门就在上下摆动.虽然象这种LVDT线圈接地引起调门摆动的事例比较少,但是由于LVDT故障导致汽机调门全关或全开事故却时有发生,因此总结LVDT在线故障判断方法具有重大意义.

2.4  LVDT故障判断方法

由于LVDT的工作原理是在LVDT线圈初级端加1KHZ高频激励电压,分别在次一次二线圈产生2个激励电压,LVDT输出信号是次一电压减去次二电压;而在静态调试时,在调门开度50%时,次一等于次二,那时LVDT输出反馈电压为0,据此可以做如下分析:

(1)两根LVDT中一根故障,另外一根正常的情况下:

两根LVDT中其中一根LVDT初级线圈损坏,激励电压消失,导致次一次二反馈感应电压消失,相当于次一等于次二,如果当时阀门实际位置在50%以下,也就是说DEH阀门指令在50%以下,这样就会造成阀门全关,而此时DEH阀门显示却是50%;假如当时阀门实际位置在50%以上,那么对调门控制和阀门位置没有任何影响,但是由于两个LVDT的反馈偏差大,会报LVDT故障。

两根LVDT的其中一根次一线圈损坏,导致次一反馈电压消失,因如上所述LVDT反馈信号是次一减次二,因此损坏的这根LVDT反馈信号比正常的那根要偏小,经过高选卡坏信号就被筛选掉了,因此对阀门控制及显示都没有影响,只是由于两个LVDT的反馈偏差大,会报LVDT故障。

两根LVDT的其中一根次二损坏,导致次二反馈电压消失,使的损坏的LVDT反馈信号增大,经高选后信号有效,使调门全关,但是此时DEH阀位显示却是全开或者开度很大,同时由于两个LVDT的反馈偏差大,会报LVDT故障。

(2)两根LVDT同时故障

当两根LVDT同时故障时,阀门就会处于不可控状态,且有可能会造成阀门全开、全关、或者调门摆动现象,就跟LVDT线圈磨损接地一样,但是这种事情出现的几率更少。

3  总结语

由于汽机DEH调试专业性强、难度大,出现故障时诊断较困难。一旦故障出现就有可能危及机组的安全正常运行,同时留给热控人员查找处理问题的时间相对较短,稍有不慎或迟疑就会引起跳机。因此加强DEH事故后的分析,提高热控人员处理现场突发事故的能力是正确快速处理缺陷,确保机组正常运行最有效的方法。

转发是最大鼓励!感谢您的支持!

(0)

相关推荐

  • 超全面的DEH系统知识总结

    一.DEH系统运行原理 DEH控制系统的主要目的是控制汽轮发电机组的转速和功率,从而满足电厂供电的要求.对于供热机组DEH控制还将控制供热压力和流量. DEH系统设有转速控制回路,功率控制回路,主汽压 ...

  • 生物质发电机组启动调整试运那些事~~~

    欢  迎  关  注 共  享  精  彩 致敬2020 点击上方蓝字关注本公众号. 长期更新DEH.TSI.ETS.CCS.FSSS.DCS.PLC.继电保护等电力核心技术. 加微信greatfan ...

  • 某机组#2调门门杆断裂导致非停事件,学习一下

    汽机学习笔记 280篇原创内容公众号事件学习推荐:某机组真空低跳闸分析报告,学习一下定冷水电导率高导致机组跳闸,涉及到的问题很常见,值得学习,举一反三又是运行误操作机组跳闸,学习一下,警示自己一起凝泵 ...

  • 甘肃60万吨甲醇制烯烃项目大型机组试车全面启动

    9月8日,中国化学天辰公司总承包的华亭FMTP科技示范项目反应再生系统主风机汽轮机达到正常转速,实现冲转试车成功,标志着华亭FMTP科技示范项目大型机组试车工作全面启动! 反应再生系统是项目的核心装置 ...

  • 350MW超临界机组深度调峰,可以这样干!

    [摘要]开展350MW超临界机组低负荷运行优化调整.通过实施优化磨煤机运行方式.提高煤粉细度.调节磨煤机出口风粉混合温度.控制一次风粉均匀性.调节燃烧器湍流强度.优化单个燃烧器内外二次风的风量比.控制 ...

  • 超临界机组无炉水循环泵启动全过程

    锅炉简介:哈锅直流炉,前.后墙对冲,前墙从上到下C/D/E/F,后墙A/B/G,下两层F/G为少油点火. 点此学习:直流锅炉无炉水泵启动过程控制措施 第一阶段(前夜班)升温升压 接班情况:F层少油点火 ...

  • 600MW超临界机组无外来辅助蒸汽热态启动方案探讨

    更多学习题库,请进入首页菜单选择 摘要: 针对超临界单台运行机组跳闸后重新启动存在依靠外来启动电源或外来辅助蒸汽作为启动汽源的问题,探索出一套无外来辅助蒸汽,不需要投入启动锅炉运行的机组快速热态启动方 ...

  • 600MW超临界机组启动总结

    更多学习题库,请进入首页菜单选择本次机组启动计划并网时间为11月24日06时,具备并网条件时间为11月24日05时20分,调度未批准,实际并网时间为2018年11月24日05时46分,提前计划时间14 ...

  • 660MW超超临界机组滑参数停机控制策略

    更多学习题库,请进入首页菜单选择 1.前言 某电厂的660MW超超临界机组汽轮机为哈尔滨汽轮机厂引进日本日立技术生产的超超临界.单轴.三缸四排汽.一次中间再热凝汽式汽轮机,型号为:CCLN660--2 ...

  • 600MW超临界机组跳机后极热态恢复及注意事项

    机组停机后极热态启动情况较为复杂,对于锅炉和汽轮机来说都是一次较大的冲击,锅炉上水控制不好可能会造成炉管漏泄等安全隐患.汽轮机冲转参数.轴封参数等控制不当可能会造成上下缸温差增大.大轴弯曲等事故. 关 ...

  • 一位短线高手含泪悟出的精髓:一辈子只操作“日内交易十式”,5年60万赚2亿

    日内交易捕捉入市后能够马上脱离入市成本的交易机会,入市之后如果不能马上获利,就准备迅速离场.因为这种交易方式在市时间短,所以承受的市场波动的风险较低. 日内交易第一式:低点不破--买 条件1.K线处于 ...

  • 晒家丨这栋别墅盖得有多“省心”?选好图纸工期减半,60万造价父母乐开怀

    不管我们走多远,总是对生我们养我们的家乡有万般的不舍,老家是刻在骨子里的温暖,那里发生的人与事无法忘却也不曾忘却,这份感情,深厚又浓重. 今天的这位梅先生,就给自己的父母,量身打造了一栋舒适大气的养老 ...