【原创】注塑产品缺陷之黑·蓝点改善--案例(26)
文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
作者/杨建宏,阳纯忠
品名:44L 拌片盖板
材料:PPT30
尺寸规格:φ134.6mm
模穴数:1 X 1 制品重量:26.2g
注塑机台周边环境卫生干净及防、除静电要求,产品的外观面要求不能有明显缺陷。
注塑机吨位:200T ,
螺杆直径:Φ42mm ,
炮筒温度200℃-225℃,
模温设定:45℃,
成型周期:24.3秒,
使用5段射压及2段保压
水口位加工削平即可,生产品外观确认,OK后10pcs装PE胶袋。
产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、结合线、油印、表面波浪纹等不可、黑点0.2mm、直径公差值±0.20mm,平整度要求≤0.5。
品质不良信息:产品表面黑点、蓝点,不良比例达29.3%。
白色产品表面有黑点、杂点,接受标准仅为直径0.2mm,造成高达29.3%的不良,仔细放大黑点看,其实是黑色、蓝色、紫色点。
请看以下参数表:
一、外观不良原因分析:
1、生产的注塑机靠近碎料房,而干燥筒进风口没有使用进风过滤网,导致碎料房产生的大量粉尘被吸入干燥机,混入注塑机炮筒而产生黑点、蓝点等异色缺陷;
2、调查了解到注塑机换模之前生产的黑色产品,换色后炮筒螺杆清洁不彻底,螺杆上残留的的黑色碳化物混入白色原料而产生黑点、蓝点等异色缺陷;
3、不良产品使用显微镜放大120倍后观察,发现黑点比例相对较少,更多的是蓝色、紫色的异色缺陷,分析是色粉中的成分没有扩散开导致出现紫色、蓝色点;
二、改善对策过程:
1、使用吸尘器彻底清理注塑机进风系统,增加进风过滤网,杜绝空气中悬浮杂质对空气原材料的污染;
2、升高料管温度,使用高粘度的pc水口料重新清理料筒和螺杆,去除之前碳化物;
3、重新混合原料,针对色粉没有分散开的问题,增加扩散粉比例,多次尝试后,按20g/25Kg的比例增加扩散粉后,产品蓝点和黑点基本消失
三、改善后成果展现:
通过改善生产环境、清洗料管以及更改原材料色粉比例的一系列措施后,产品黑点、蓝点不良基本消除,不良比例从29.3%控制到1%以内。
---杨建宏