【降本参考】“小技改”激发创效“大引擎”

小改小革是推动企业前进的驱动力,为促使生产经营成本与安全的同步提档升级,汉钢轧钢厂轧机装配车间从日常点滴入手,号召全员积极参与身边的技改项目,创新思维方式,不断消除制约现场安全生产的“绊脚石”。

“小改造”  除隐患

在轧钢厂装配作业过程中,由于立式轧机上线需要翻转90度才能进行安装使用,但因轧机结构的特殊性,翻转后会出现倾斜的危险情况,既影响安装操作又存在隐患风险。

为消除这一瓶颈问题,该车间装配人员集思广益,最终确定用厚钢板制作成矩形板,再将该板加焊在原操作侧的两个吊耳上,使翻机装置与轧机底座齐平,最终保证了轧机在翻转后保持平稳直立。经过改造后运行以来,此举不仅省时省力、加快了轧机换辊效率,还保障了操作过程中的安全性和稳定性,一箭双雕解决了生产中的疑难杂症。

“小手术”  保安全

一直以来由于该车间磨床间砂轮修整机使用频繁,常常导致旋钮开关出现变形破损,不但严重影响人员的安全操作,也使整体生产效率滞后脱节。

本着安全第一的思想,该车间机加人员于交流中迸发出创造性的思维火花,通过将原装的旋钮开关破除,对开关金属支柱一面打磨平,利用车床把尼龙棒裁剪为需要的规格,再使用手电钻于尼龙棒上钻出圆孔,以6mm丝锥最终直接装在金属支柱上固定牢靠。通过改善,旋钮开关使用安全方便,不易掉落破坏,全面确保了人员的操作安全,有效避免意外发生,并同步节约了购买费用。

“小创新”  护生产

在生产中,由于高线加热炉提升链拨叉驱动臂经过长期的拨动钢坯,导致驱动臂盖板性能严重下降,盖板会出现于键槽中间位置断裂的情况,极易影响过钢节奏。

为轧线解决眉燃之急,该车间积极配合,以现有资源和手段为基础,将原有驱动臂盖板经过除锈打磨、毛刺处理等工序,并在边缘处确定加工起点,再利用线切割设备装夹与钼丝碰火花找正,按照键槽宽度、深度进行加工,最终使得拨叉驱动臂复原且更加牢固。近期检修期间,钳工进行组装试用后反馈完全满足使用要求,预计此项改造将节省备件成本费和加工费共计4000余元。

一个小的改善不仅能解决生产现场的实际难题,也能体现出岗位职工勇于创新的精神,后续,轧机装配车间将继续坚持以安全生产为中心,巧用技改“金钥匙”,为企业提质增效增添源动力。

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