“一着不慎,满盘皆输”一起关于小机备用汽源投入不当的反思

一、此次事件的主要经过:

9日12时49分,1号机A给水泵汽轮机因调门摆动消缺后并入系统运行。加负荷后因A给水泵汽轮机进汽量不足(此时小机的低压汽源为四段抽汽),给水流量无法满足需要,运行人员就地开启冷再汽源至A给水泵汽轮机进汽电动门至5%开度。A给水泵汽轮机转速迅速由5390rpm升至5985rpm,超速保护动作,A给水泵汽轮机跳闸,1号机组RB动作。机组负荷降至220MW,给水量565t/h,B给水泵汽轮机调门开度35%,转速4636rpm。4分钟后,B给水泵汽轮机转速自己下降,实际转速与指令转速偏差大于400rpm,由遥控自动状态跳至MEH自动位。运行人员在MEH内快速增加设定转速至5000rpm,B给水泵汽轮机调门开大,但转速及给水流量继续下降至给水流量低低保护动作,锅炉MFT动作,机组跳闸。

二、通过此次非停事件发现以下几个问题:

1、存在“假备用”现象。汽泵检修措施恢复时,没有将运行方式调整至正常状态(正常为高、低压进汽电动门开启,随小机进汽调门开大,高压汽源自动介入),在小机汽源供汽能力不足时,用人为干预代替了自动介入,平白无故增加了运行操作风险。

2、运行人员业务有盲点。运行人员不了解高压汽源介入的最佳时机,即小机调节汽门开度多少时高压汽源介入最合理,凭经验盲目开启小机高压汽源进汽电动门,导致小机调速系统反应不及时,小机超速。

3、运行人员对主要风险点掌握不深不透。机组快速减负荷后,除氧器低温蒸汽经由四抽管道进入小机汽源管路(四抽至除氧器逆止门不严或损坏)的事故屡见不鲜,该厂运行人员在RB动作后没有关注小机进汽温度是否降低,“预防性运行”的理念贯彻不彻底。

图中红线为正常流程,绿线为反汽流程

三、应当汲取的经验教训

剖析此次事故,特别是在我厂也出现过类似给水流量低非停的事件,我们应该想到并注意以下几点:

1、高压汽源什么时间备用为好。小机冲转后,转速升至3100转投入遥控且小机调门开度在40%以下时(我厂小机高压汽源介入时对应的小机调门开度为50-55%),对高压汽源进行暖管,投入高压汽源。

2、运行人员哪个地方容易犯错。将高压汽源投入时间及应具备的条件加入至规程中。同时,梳理机组运行中的风险点,通过规程、技术措施、操作票等载体约束好运行操作。

3、有没有假备用的设备。机组正常运行时,要检查冷再至小机高压汽源管路疏水液位罐疏水门是否动作正常,保证高压汽源处于实时备用状态。由此推广到诸如电机电源配置是否合理、备用泵出入口门状态是否正确、备用设备定期启动试验是否按时进行等等情况,运行管理人员要俯下身子切实做好隐患排查工作。

4、技术措施是否无偏差的执行。我厂除氧器也发生过返汽导致机组非停的情况,我们下发了比较容易操作的技术措施,但是在执行层是否真正掌握并执行技术措施,这是需要管理人员注意的。此外,虽然现在对负荷速率变化及参数监视进行了要求,但若发生被迫快速减负荷的情况,除氧器返汽能不能控制?我们的非停能不能避免?如何避免?还需要进一步研究并制定措施。

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