韶钢基于“一罐制”的“铁包二合一”运行实践及应用
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2017年6月20日,广东韶钢松山股份有限公司(以下简称:韶钢或公司)铁水供应全面实现“一罐制”模式,即在取消混铁炉、高炉铁水包后,仅采用转炉铁水罐一种冶金容器,将高炉铁水承接、运输、贮存缓冲、铁水保温、铁水预处理、转炉兑铁等功能集为一体来完成炼钢铁水供应,以减少铁水在倒罐过程产生的温降及废气排放。铁水“一罐制”运行半年后效果初显,对标行业先进水平仍有差距,公司要求对于铁水一罐制管理要有新突破,对于铁水“一罐制”要有更深入、更完整的认识,从取消炼钢混铁炉的一罐到底,上升到全公司铁水运行的一罐到底,即两个炼钢工序统一使用同一种铁包(以下简称:铁包二合一)。此项创新具有颠覆性的重大意义,不仅可以减少在线铁包数量,同时可降低公司生产组织难度,大幅减少铁水温降,提高铁水入炉温度,为进一步降低铁钢比创造有利条件。2018年制造管理部与炼铁厂、炼钢厂、物流部铁运车间高度协同,经过不断地改进、优化和总结铁包二合一后铁水一罐制的运行实践,在控制铁水温降、降本增效方面取得显著经济效益。
1 基于“一罐制”的铁包二合一运行实践及应用的背景
中国钢铁行业多年来的盲目扩张、粗放式发展模式导致严重的环保污染问题,为减少雾霾天气,中央财政曾安排50亿元用于京津冀蒙晋鲁六省份的大气污染治理工作,先污染后治理无异将付出巨大的成本,而钢铁企业粗放式发展所带来的隐性危害,对我国经济发展造成的影响则难以估计;钢企粗放式发展模式还造成能源供应紧张、产能严重过剩,导致每吨钢材利润低。钢企谁能在同等质量条件下将成本做到最优,对环境影响最小,谁就能生存下来,否则将会被淘汰出局。
面对困局,韶钢首要任务就是要专注极致、争先创优。通过推动技术创新和组织变革,进一步提升组织运行效率,以确保环保以及各项技术经济指标达到行业先进、周边领先水平,具备较强的市场竞争力和盈利能力。铁水供应采用“一罐制”模式不仅节能环保,同时降本增效,是转炉炼钢生产工艺组织模式的发展方向。韶钢通过炼钢一工序铁水供应“一罐制”技术改造工程,2017年6月20日随着炼钢一工序1号混铁炉退出生产序列,标志着公司(炼钢一工序使用120吨铁包、炼钢二工序使用130吨铁包)全面实现了铁水一罐制运行模式。
铁水“一罐制”运行半年后,废气减排效果显著,但铁水温降与行业先进水平对标仍有差距。韶钢领导要求在铁水运行管理上要有新突破,要打破瓶颈,对于铁水“一罐制”要有更深入、更完整地认识。从取消炼钢一工序混铁炉的一罐到底,上升到全公司铁水运行的一罐到底,即两个炼钢工序统一使用同一种铁包(简称“铁包二合一”)。此项创新是颠覆性的,具有重大意义,是重大改造举措,不仅可以减少在线铁包数量,同时可降低韶钢生产组织难度,大幅减少铁水温降,提高铁水入炉温度,为进一步降低铁钢比创造有利条件。
韶钢现有三座高炉,分别为6号高炉(1050立方米)、7号高炉(2500立方米)、8号高炉(3200立方米)。6号高炉有2个铁口,出铁口下有三条铁路线路,其中六铁二线由两个铁口共用铁路线路,6号高炉两个出铁口,一般情况一个铁口出铁,另一个铁口按工艺要求检修。7号高炉有3个铁口,8号高炉有4个铁口,每个铁口下均有两条铁路线路,一般情况两个铁口轮流出铁,其余铁口工艺检修。
“铁包二合一”实施前,炼钢单元有炼钢一工序 (3×120吨转炉)和炼钢二工序(3×130吨转炉)。炼钢一工序和炼钢二工序分别由120吨铁包,130吨铁包供应铁水。正常情况下,120吨/130吨两种铁包在线运行,铁钢失衡时,用100吨铁包装铁水,送铸铁机(铸铁间只能铸100吨铁包)。铸铁只是阶段性,为避免100吨铁包冻包,铸铁一般只安排装大高炉(7号/8号高炉)的铁水(大高炉铁水温度高)。高炉炉下配包时,原则两个100吨铁包替代一个120吨铁包。高炉每个炉次出铁前,充分考虑到出铁的安全性、理论的出铁量、铁包的装入量等因素,在高炉下一次性配足铁包。7号/8号高炉每趟铁优先出130吨铁包,130吨铁包出满即送炼钢二工序;剩余铁水由120吨铁装,至高炉出完铁后,再送往炼钢一工序,即一次配包两次调铁,6号高炉实行的一次配包一次调铁。
原高炉炉下配包模式及运行模式存在不足:
1)两种铁包包型不能通用,任何一炼钢工序生产节奏出现大的波动,重新调整配包计划不仅需要时间,难度也大,易造成一边铁水大量积压,另外一边等铁水炼钢。
2)两种铁包包型在线使用灵活性差,同时还会降低铁包的使用效率,为了满足铁钢均衡生产,需投入大量的铁包。
3)因130吨铁包车架(宽4400毫米)比120吨铁包车架(宽4100毫米)宽300毫米,导致130吨铁包车架与7号/8号高炉炉下有除尘管道安全距离不够,故130吨铁包不能配置在7号高炉七二线、七三线,8号高炉八四线、八五线,增加了生产组织难度。
4)高炉每个炉次出铁前,配足空包(未装铁水的铁包),虽确保了出铁安全,却增加了空包在炉下的等待时间。
5)受高炉炉况、炮泥质量、铁口状况等因素影响,高炉单炉产量的不稳定,造成出铁包数的不稳定,造成铁包周转效率差。6号高炉月出了266炉次,产生了382个尾包(一个炉次铁结束后,在同一铁口炉下装入量未达标准的铁包(空包、重空)),平均1.43个尾包/炉;7号高炉月出了350炉铁,产生了731个尾包,平均2.09个尾包/炉;8号高炉出了353炉铁,产生了674个尾包,平均1.91个尾包/炉。
6)受机车运行,高炉出铁时间的影响,尾包在高炉炉下停留时间长。6号高炉尾包在炉下月平均停留时间为4.33小时,7号高炉尾包在炉下月平均停留时间6.17小时,8号高炉尾包在炉下平均停留时间8.11小时。
7)高炉每个炉次出完成后,按工序需要采用一次或两次调铁,不仅造成重包在炉下等待时间长,铁水供应不均衡,也会造成炼钢工序为了确保铸机生产的连续,超量备铁水。
8)受出钢跨天车限制出钢量不增加的前提,要进一步降低铁钢比,除了增加废钢加入量,铁包铁水装入量将进一步减少。高炉在出铁量不变的条件下,铁包装入量减少,高炉下的配包数将增加,为了满足降铁钢比需要减少铁水运输过程温降、提高铁包运行效率将成为迫切需要解决的问题。
2 基于“一罐制”的铁包二合一运行实践及应用的创新点
“铁包二合一”是由制造管理部牵头和策划,各部门及生产单元紧密协作的降本项目。以铁水运行工作管理为载体,把提高铁包周转效率、降低铁水平均温降作为首要任务,针对铁水一罐制运行工作中出现的问题进行诊断分析和改进工作,对实施铁包二合一、分次配包、分次调铁等项目进行策划、跟踪、推进,对各项目定下目标,从而实现总体降本增效。
韶钢通过实施《铁包二合一、分次配包、分次调铁,提升铁包周转率,减少铁水温降、降本增效》项目,在2018年实际完成创效4356万元,大大超额了2921万元的计划目标。
2.1铁包二合一
铁包二合一是指经过一系列适应性改造后,120吨铁包不仅满足炼钢一工序(120吨转炉)生产工艺需要,还要满足炼钢二工序(130吨转炉)生产工艺需要,即两个炼钢工序统一使用同一种铁包。此项创新是颠覆性的,具有重大意义,是重大改造举措,将在线铁包数量由60个以上,减少到48个以内。
铁包二合一不仅可以减少在线铁包数量,同时可降低韶钢生产组织难度,大幅减少铁水温降,提高铁水入炉温度,为进一步降低铁钢比创造有利条件,为实施后续分次配包、分次调铁扫障碍。
2.2基于运筹学排队理论的铁水运行方案(分次配包及分次调铁)
高炉每个炉次出铁前,充分考虑到出铁的安全性、依据理论的最大出铁量、铁包的装入量、铁包状况等因素,在高炉下一次性配足铁包(一次配包),会造成空包在高炉下等待时间长。在实际运行中由于高炉每炉铁出铁量的不均匀,造成出铁包数的不稳定,产生大量的尾包;受机车运行,高炉出铁时间是否稳定的影响,炉下调包(将铁包从一个出完铁的铁口调运至另外一个出铁口)困难,导致尾包在高炉停留时间长。为了提高铁包周转效率,又能确保高炉安全出铁的要求,基于运筹学排队理论,提出分次配包、分次调铁的铁水运行方案,将高炉炉下配包模式由一次配包改为分次配包,即在满足高炉安全出铁的条件下,两个一组分批配包;铁包受铁完成后,两包一组往炼钢工序调铁,改原来按铁水的工序一次调铁去向。
各个空包(顾客)由空包源(炼钢工序或空包备用点)出发,到达准备出铁铁口铁水摆动流槽下方(服务机构)排队等待装铁水(服务),铁水装到要求的重量后(服务完了)就离开,构成了一个完整的高炉炉下铁包排队系统。
本排队系统排队结构为:由于大高炉(7号/8号高炉)每一个出铁口下方均设置了两条铁路线路,供铁包受铁使用,故本排队系统队列为A/B两组,一个队列有一组受铁空包(两个空包)+一个过渡空包。
本排队系统排队及服务规则为:当A列一组受铁空包装满铁离去后,再补充一组受铁空包到A列;A列在进行重包与空包切换时,铁水流槽摆向B列,为B列提供装铁服务。出铁口通过铁水流槽轮流向A列、B列提供服务,直至此炉次结束。
高炉炉下铁包排队系统组成及特征:
1)输入过程。空包到达高炉炉下等待装铁水的特点:空包源的组成是有限的,铁钢平衡是动态,空包数量在50至30个之间。一般情况下,高炉炉下配空包为2个为一组,成批配包。空包相继到达的间隔时间相对确定,相互有一定的关联。空包到达高炉炉下的过程,较平稳,以满足高炉安全出铁需要。
2)排队规则。空包到达高炉炉下,将形成两列队列等待受铁。受炉下空间限制,高炉炉下队列的容量也是受限制的。除铸铁包等特殊情况有优先服务权,一般情况先到先服务。
3)服务机构。高炉出铁口只有一个铁水摆动流槽(服务机构),为炉下两条铁路线路上的空包(两个一组成批)提供受铁服务,即多队单服务台。高炉出铁时间受需求多因素影响,故出铁口服务时间是随机,但服务时间的分布总体是平稳。
通过排队理论,优化高炉炉下的配包模型,实现了分次配包,减少空包等待时间,提高铁包周转效率,将铁包周转率由3.0提高至3.5以上;优化调铁模型,实现分次调铁,促使炼钢工序调铁的相对均匀,减少炼钢工序备重包的数量,减少120吨重包在高炉及炼钢工序滞留等待时间,降低重包铁水热辐射损失,以减少铁水温降。
3 基于“一罐制”的铁包二合一运行实践及应用的具体实施
2017年12月21日召开“铁包二合一”可行性分析会议。会议认为制造管理部汇报的炼钢工序统一使用120铁包可行性分析报告是科学的和可行的;会议明确公司推行两个炼钢工序统一使用120铁包,可大幅度降低公司生产组织难度,是公司铁钢生产组织的重大突破,是具有颠覆性意义的重大创新,各相关单位必须高度重视、积极推进。鉴于“铁包二合一”项目的重要性及紧迫性,成立专项工作小组,公司领导为项目负责人,负责公司决策的内容,制造管理部为项目牵头单位,负责推进铁包二合一的各项工作,其他相关单位协同推进。铁包二合一项目每月定期召开两次推进会,每月中旬铁包二合一项目专项推进会公司领导卢学云参加,月末会议与一罐制专项推进会合并召开。
2018年1月30日公司召开铁包二合一专题推进会明确在铁包二合一后,高炉出铁时按照“3+1”模式配包,2个炼钢工序同步实施分次配包、分次调铁,以减少铁包运行数量,提高铁包运行效率。
2018年2月28日前制造管理梳理实施出了120吨铁包二合一的边界条件,积极策划短时段试运行120吨铁包二合一模式,并发现铁包二合一存在的问题,及时采取相应的措施,优化改进铁包二合一运行模式。
2018年3月8日中旬制造管理部提前策划和制定《铁包二合一试运行方案》,并组织铁包二合一试运行方案的评审。
2018年5月16日130吨铁包22:30全部退出生产序列作为应急备用,线上运行铁包全部是120吨铁包,实现铁包二合一。
2017年12月份“铁包二合一”可行性分析会议后,制造管理部开始对各项项目目标按月逐一分解,并每月对各项项目的完成情况进行总结,确保项目目标按期完成,最终达到降本增效效果。
3.1铁包二合一,减少运行铁包数
“铁包二合一”相关技术改造。从生产组织的角度,两个炼钢工序统一用120吨铁包,可减少铁包投入运行的数量,可实现铁水资源的灵活共享,减少生产组织难度,提高了铁水的使用效率,同时还为实现分次配包、分次调铁创造了有利条件。原炼钢一工序用120吨铁包,炼钢二工序用130吨铁包,因130吨铁包超限(即超宽)只能在高炉指定的铁水运输区域对位装铁,受此限制炼钢二工序不具备分次配包、分次调铁的条件,另外还会便炼钢一工序的分次配包、分次调铁生产组织的复杂化,效果会打折扣。
采取的措施有:
1)2017年12月31日前宝特韶关、设备管理部、物流部编制铁包二合一实施计划网络图。
2)为加快铁包二合一项目设备的采购,公司同意120吨铁水车架、120吨铁水包、200吨行车吊挂装置、脱硫车、过跨车利旧改造、4号铁水秤改造等设备与原设备供应商继续合作,根据市场行情续签相应的合同。
3)受铁路线限制炼钢二工序不具备分次调铁条件,在铁包二合一后会影响铁包高效运作,物流部协同设计院,优化炼钢二工序铁路线(指铁水运输线),以确保4月20日炼钢二分厂铁路双线完成改造,具备通车条件。在4月底炼钢二工序具备分次配包、分次调铁的条件。
4)韶钢工程3月10日前完成炼钢厂一工序修包间改造,3月底全部项目投入使用。为铁包二合一后,铁包维护创造有利条件。
5)炼钢厂加强120吨铁包砌包进度的管理,在3月31日前有52个120吨铁包具备在线运作条件。
6)铁包二合一后,高炉出铁时按照“3+1”模式配包,2个炼钢工序同步实施分次调铁,物流部要测算现有机车数量和人员能否满足要求,并专题向公司汇报。
7)铁包二合一是韶钢的新工艺,为确保新工艺实施安全可控,安保部牵头组织相关单位开展危险源辨识,制定危险源管控措施并组织岗位人员培训。
8)制造管理部提前策划和制定铁包二合一切换方案以及铁包运行方案,并组织方案评审。
9)制造管理部组织130吨铁包于2018年5月16日22:30全部退出生产序列作为应急备用,线上运行铁包全部是120吨铁包,完成铁包二合一的切换工作。
3.2 分次配包,提高铁包周转率
分次配包是指高炉每一个炉次前,7号/8号高炉只需配4个铁包(3+1),即主线3个铁包,副线1个过渡包,主副线(原则2个铁包为一组)多次轮流配包(补包)以满足高炉出铁需要。
高炉原采用一次配包模式,即高炉每一个炉次,出铁前一次将铁包配足(备足)。按一次配包模式高炉出铁前,根据炼铁工艺和铁包运行实际情况需要,8号高炉配足8或9个铁包、7号高炉配足7或8个铁包、6号高炉配足5或6个铁包。
分次配包相对一次配包而言,7号/8号高炉在出铁前只需配4个铁包(3+1),6号高炉受铁路限制仍采用一次配包模式。实施分次配包后,7号高炉配包数减少3或4个铁包,8 号高炉配包数减少4或5个铁包,共计减少约8 个铁包(在高炉下待位积压)。随着节铁增钢工作的持续推进,每个铁包的装入量逐渐减少,在高炉每炉产量不变的条件,按原来一炉次一次配足包,7号/8号高炉配包分别需增一个,因此分次配包后,目前实际减少10个铁包(在高炉下待位积压)。分次配包消除了空包在高炉下等待装铁的时间,提高了铁包周转效率,
采取的措施:
1)7号/8号高炉采用分次配包,配包模型为(3+1),装满2包铁水,再补2个空包以满足高炉出铁需要。高炉精准出铁,避免单炉产量的大起大落。
2)炼铁厂6号高炉配包模型为(5+1),即主线5个铁包,副线1个过渡铁包。若有含铁尾包,且尾包铁水净重合计超过50吨,可多配一个铁水包。
3)7号/8号高炉每炉次出完铁后,若炉前需清铁沟,可申请留一个空包或此炉含铁尾包作为安全包,其余空包应随重包一起拉出,供其他高炉配包及应急需要。
4)为避免在炼钢厂内机车等铁包,炼钢厂编制提高铁包周转率运行方案。
5)为确保安全出铁,炼铁厂、物流部及炼钢厂在分次调铁试运行前做好炉下铁包配包、运行模型及运行要求的岗位宣贯培训。
6)铁包二合一后,在实施分次配包过程,生产管制中心铁水调度要科学、合理、动态管控铁包运行,以满足高炉安全出铁的需要。
7)韶钢已将铁包纳入一级危险源管理,炼铁厂和物流部应制定出铁过程中铁包溢铁、溢渣等异常作业的处置方案。
3.3 分次调铁,控制铁水温降
分次调铁是指每一个炉次出满2包(尾包除外),即调往炼钢工序,相对原来每一个炉次高炉铁水根据铁水去向进行一次或二次调铁,增加了调铁频次,减少了重包在高炉、转炉的待位时间,可实现铁水供应的快速反应,减少炼钢工序为了维持生产连续性,而超量库存铁水的浪费,最终减少。降低120吨重包铁水热辐射损失,减少了铁水温降,助推了降铁钢比工作,节铁增钢效果显著。
采取的措施有:
1)炼铁6号高炉铁包分次调铁模型。主线(六铁二线)配一台机车头(A)。机车头(A)前顶主线120吨铁包从西向东逐次受铁,副线(六铁三线)1个铁包做过渡包。主线2个120吨铁包受铁满后,由车头(B)送到炼钢厂。炉下配包状态变为主线剩2个铁包、副线1个过渡包。车头(A)前顶主线2个铁包继续由西向东受铁至铁包装满铁;按此模式实现由一次变为两次调铁,后面视主副线尾包情况调整拉包数。
2)炼铁7号/8号高炉铁包运行模式。主线配一台机车头(A)。主线前2个铁包从西向东逐次受铁,由机车头(A)牵引,副线1个铁包做过渡包。当主线2个铁包受铁满之前,车头(B)应拉一组空包(2个铁包)进入副线,完成补包对位作业。主线3个(2个)130吨铁包受满铁拉走后,原主线剩余一个铁包做过渡包,车头(B)牵引副线3个铁包继续由西向东逐次对位受铁。副线2个铁包受满铁之前,车头(C)送一组空包(2个或1个)进入主线,完成配包作业。副线2个120吨铁包受满铁拉走后,原副线剩余1个铁包做过渡包,车头(C)牵引主线3个铁包继续由东向西逐次对位受铁;为减少单炉含铁尾包,当主线过渡包受铁满后,副线过渡包装铁量毛重达到173吨后,铁水流槽方可摆主线受铁。按此模式可实现多次调铁,后面视主副线尾包情况调整拉包数。
3)120吨铁包尾净重大于100吨送炼钢厂。
4)7号/8号高炉每炉次出完铁后,若炉前需清铁沟,可申请留1个空包或此炉含铁尾包作为安全包,其余空包应随重包一起拉出,存放于八走北三线,供其他高炉配包及应急需要
5)炼铁6号高炉两个铁口共用主线,尾包原则留在下一个炉次受铁,配包产生的多余空包存放在八走北三线,供配包应急需要。
6)尾包处置原则:高炉每炉次铁后,应将本炉次尾包调至下一个炉次,主线的补充包(下一个炉次第三次配包)。
7)公司生产运行中心管控大厅接入铁水运行区域现场视频监控信号,投入了铁水一罐制信息化管理平台,具备铁水运行过程实时监控的条件,炼铁厂铁水调度职能2018年1月3日划归制造管理部,铁水调度信息掌握更实时更全面,可在铁钢异常时做出的响应更快速、高效地。
8)在分次调铁过程中,制造管理部铁水调度要科学、合理、动态管控铁钢平衡,保证炼钢工序连续生产的需求。
4 基于“一罐制”的铁包二合一运行实践及应用的效果
4.1取得的效果
从2018年5月16日(实现铁包二合一)到5月31日,5月在线运行铁包数明显下降,从日均63包下降至日均45包,累计下降18包,达到铁包在线运行数控制在48个以内的目标。通过2018年不断优化铁包二合一运行模式,使日平均在线稳定在45包左右,每月平均的日均运行铁包数减少10包,达到预期效果。
铁包二合一后,随着分次配包运行模式的到位及不断完善,铁水包周转率提高明显,由5月3.00提升至12月3.74,下半年平均达3.5,达到预期计划值(3.5)。
2018年实施分次调铁开始为减少铁水温降,多措并举。实施铁包二合一,分次调铁以来,铁水温降稳步下降,其中11月铁水温降最低只有124℃,与2017年11月同期比较铁水温降(146℃)减少22℃,铁水温降同比减少15.06%,达到温降控制在144℃以内的目标。
4.2取得的效益
经济效益:2018年在提高铁包运行效率,降本增效方面取得了非常显著的经济效益,按照单项因素直接测定法(MTP)进行计算,2018年全减少铁水温降累计降低成本4356万元/年。
生态效益:基于“一罐制”的铁包二合一对于钢铁企业意义非凡,尤其是在使用敞口铁包的钢铁企业,不仅可以降低铁水温度,减少铁钢工序单位产品的能耗,还可实现废气的超低排放,减少对环境的影响。