副机容易烧瓦?.....不可忽视的柴油机连杆大端孔的椭圆变形

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1前言
连杆是柴油机重要运动部件之一。然而,由于平时疏于保养,当连杆大端发生过度变形 时,如不采取有效措施,就有可能造成连杆大端轴承发热,甚至烧熔等事故,严重危及柴油机运 转安全。笔者曾在两艘老龄货船经历过多起连 杆大端变形这种异常现象,从中也得到一些启 示。
2事件举例
事件之一 :某年12月笔者在“X X X” 轮工作。该轮有2台副机,型号为5SH24AC* 440KW *720RPM,1971年日本三菱制造。在 一次检修1 #副机时,曾发现几乎所有连杆螺母 没有紧到位。只要收紧连杆螺母,连杆瓦即过 热;如稍不注意,就会烧瓦。
原因分析:连杆大端孔严重变形。本次测量与上次测量间隙对比如(表1):
从表1中某一缸的一组的变化的数据来 看:在副机运转中,对于斜开口的连杆大端瓦的 间隙,逐渐发生由A * -C递减的变化。这是由于在实船使用中不可避免的发生连杆螺母松 动等因素影响,连杆大端斜开口齿形接合面齿 间出现微小摩擦。长时间作用下,齿接合面产 生磨损,并造成与齿接合面垂直方向的间隙缩小,连杆大端椭圆度增大。长期的使用,逐渐暴 露出个别瓦过热现象;便采取放松连杆螺母预 紧力藉以维持使用。后询问轮机人员,证实1# 副机在实船使用中,的确采取了这种错误的办法。后来在复查2#副机连杆螺母也有类似现 象,即各连杆螺母都未足够紧。在2#副机未拆 情况下,二管轮告诉我们,从道门一侧用木板上撬连杆大端,并用塞尺检查大端瓦间隙是0. 09mm(还应加上0. 03mm左右的误差,即实际 间隙为0. 12mm左右),用300mm扳手就能拍 击松连杆螺母。需要说明一点,以上(表1)中 一组间隙变化,也即代表连杆大端孔的椭圆度的变化。一旦到了 B间隙,应引起足够的重 视。否则,到了 C间隙,就会发生烧瓦现象。 1#副机在实船使用中,就曾经因上紧连杆螺母 发生过烧瓦的事故。
处理方法:因该机连杆瓦为铜合金薄壁瓦。 为了尽快恢复连杆瓦正常间隙,采取了假轴修刮连杆瓦工艺。益处之一是可以恢复正常间 隙,益处之二是消除过大的椭圆度。工艺简介:①准备假轴一根(直径为曲柄肖径189. 93mm +间隙0. 16mm等于190.09mm),假轴的两端 分别焊接在一个三角支架上。②连杆大端放上 薄壁瓦,再装到抹有色油的假轴上,微微收紧连杆螺母。③罢动连杆大端,松开连杆螺母。拂 刮连杆薄壁瓦内表面。需要说明一点:拂刮前,先要选择一个基准面,见(图1)
即上瓦的60度范围内的基准表面是不能 拂刮的;而其它300度范围瓦内表面可以拂刮。以后根据瓦着色情况,反复按②③步骤进行。 直到连杆螺母按1080N. m扭矩收紧,并能微微 摆动连杆大端,并且瓦色点均匀为止。这才说 明瓦间隙达到正常。拂刮瓦工作结束。经试车一切正常。
事件之二:笔者某年11月在“HT”轮工作。该轮有 3 台副机,HITACHI B&W 5T23HH * 440KW * 720RPM,1970年造。3台副机冷态启车连续发生烧瓦事故。
原因分析
(1)     连杆大端孔严重变形。经测量连杆大 端孔(见表2)。数据如下:
从(表2)可以看出,连杆大端孔在水平方 向尺寸缩小严重,造成连杆大端椭圆变形较大。 连杆大端变形之后,一是容易造成对瓦的冲击, 二是导致瓦的间隙变小。不利于油膜形成和冷却,使瓦摩擦迅速过热,最终导致烧瓦。
(2)     滑油很脏。经检查油底壳粘附一层很 厚的胶质油垢。究其原因,是以前一次定做新 缸套时,缸套内部所开的垃圾槽位置低。活塞运行上死点时,第一道环正好卡在槽中。影响 活塞正常使用。所以后来就取消了第一道环。正是由于活塞缺少一道活塞环,密封性差,造成 燃气下窜,长期污染曲柄箱滑油。油脏,更加剧了瓦的磨损,更加使瓦迅速过热而烧瓦。
表2:5T23HH连杆大端孔圆度测量单位mm

处理方法:a.采取连杆大端磨圆工艺修复。所有连杆大端搪圆,直径为172. 45mm ±0. 01mm,因新瓦不能及时供货,利用旧瓦(厚度 4.41mm),保证间隙在0. 16〜019mm范围。b.换新滑油,并清洁油底壳及管路。c.注意暖 车。经试车一切正常。

(3)未进行暖车。此前,副机一直处于热态 下还能运转,为什么一旦停下来,再启车就烧瓦 呢?这是因为:本来连杆瓦受连杆大端椭圆变形的影响,其间隙就不正常(小);加上滑油很 脏。当副机从冷开始运转时,曲柄销运转因受 热很快膨胀,使冷态瓦间隙变小,与此同时,瓦也很快受热,但由于它膨胀受到冷态的连杆大 端的阻止,就只能向内膨胀,结果使间隙进一步 的减小,最后导致了烧瓦。
3启示与对策
(1)     本文所举的两个例子其共同特点是:由 于老龄柴油机使用年限较长,连杆大端长期受到较复杂的冲击力的作用,容易产生各种变形。同样对新柴油机也有参考意义。
(2)     告诫我们要加强对老龄柴油机连杆大 端的检查与保养。发现异常情况,不要随意采 取错误的方法。要及时反馈到有关机务管理部门,以便制定对策和采取相应措施。
(3)要采取正确、有效的测量方法。不能单 凭压铅测量,片面地推断瓦的间隙正常与否;必 须藉以专用工具测量,全面准确地判断瓦的间隙正常与否。如:本次5T23HH 2 #副机1缸 冷态启车发生第一次烧瓦后,轮机人员换上新 瓦,仍然烧瓦。现究其原因:当时轮机员在压铅 实测该缸新瓦间隙记录是:前左/中/右:0. 17/ 0.22/0. 155mm;后左/中/右:0. 15/0.24/0. 16mm;新瓦厚度 为4. 45mm。据压铅测量间隙为0. 22〜0. 24mm应该正常。但是,实测2 #副机1缸连杆 大端孔径(见表2):垂直方向[Y] :172. 56mm; 水平方[X] :172. 35mm。另实测该缸连杆轴 径163.44mm。现理论计算[Y]方向:[孔172. 56 -瓦厚 4. 45 * 2]-轴 163. 44 =间隙 0.22mm。几乎与压铅间隙值相 同。但是,计算水平方向即[X]方向:[孔 172.35 -瓦厚 4.45 *2]-轴163.44 =间隙 0.01mm。水平方向[X]这么小的间隙(仅通过压铅方法是测量不到的),必然要烧瓦。
(4)要重视在船舶上配备相应的一定数量 的专用测量工具。同时要求轮机管理人员在每 次副机检修保养时,必须熟练地使用测量工具, 并且能准确地测量。

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