除氧器运行参数变化分析-汽轮机运行工况分析(十一)
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⒈除氧器汽压:(除氧器结构及工作原理学习)
⑴变化原因:
① 汽机负荷变化;
② 进水量变化;
③ 进水温度变化;
④ 膨胀箱排汽量变化;
⑤ 高压加热器疏水量及疏水温度,或汽轮机本体门杆疏汽变化;
⑥ 除氧器进汽管与高压抽汽连通门或备用汽门误开;
⑦ 相邻机组除氧器汽压变化;
⑧ 进汽调整门变化的影响。
⑵除氧器汽压变化的影响:(除氧器的“反氧”、“再沸腾”都是什么?什么原因?)
① 运行中应保持除氧器压力稳定,使水加热到该压力下的相应的饱和温度,达到良好的除氧效果,除氧器并列运行,一台除氧器汽压变化过大,将引起给水箱水位波动;
② 在不影响除氧器强度的原则下,除氧器压力尽量维持的高些使其出水温度较高,汽轮机供除氧器用的抽汽多,可减少高压加热器的高压抽汽量,对提高汽轮机的回热循环经济性有利,除氧器汽压过高超限,影响金属强度,易发生塔顶封头爆破等损坏事故;
③ 单元大容量机组的除氧器,采用滑压运行,因无汽门节流损失,比较经济,除氧器汽压随汽轮机负荷相应变化,但在负荷突然下降时,由于给水箱存水热容量较大,给水泵进水温度不能迅速下降,除氧器压力升高,除氧器水温不能及时跟上,影响除氧效果,这种情况要到除氧器在新的压力接近平衡时为止。
⒉给水箱水位:
⑴变化原因:(汽机日常巡检及异常处理就地操作九(除氧器、高低压加热器))
① 除氧器汽压变化原因或并列运行邻近除氧器汽压变化;
② 除氧器进水量变化(除盐泵出力及锅炉投用除盐水冷渣及冷渣设备事故放水);
③ 单元运行给水泵出口流量变化;
④ 放水门不严或误开;
⑤ 负荷变化;
⑥ 补给水量变化;
⑦ 对外供热汽量变化,如燃油加热,30万机泵用中压站新汽等。
⑵给水箱水位变化的影响:(除氧器工作原理详解)
① 由于给水箱顶部与底部截面逐渐减少,给水箱水位在较高或较低时,水位变化速度将是很快的,必须引起注意,给水箱水位的调整一般要求进水量与给水泵出口流量相适应,单元运行更应如此,并列运行的除氧器进水量或汽压,或者调整邻近除氧器压力,使各给水箱水位接近平衡,如果各给水箱水位普遍较高或较低,需速度调整补给水量或对外供汽量;
② 给水箱水位若全满,将使除氧器筒体及管道发生冲击及振动,若水倒回抽汽管,逆止门不严,汽轮机要发生水冲击紧急停机事故;
③ 给水箱水位过低,将要影响电厂运行安全,如该时发生给水管或主蒸汽管等爆破,或者电气系统甩负荷事故,给水箱水位将会迅速下降,严重影响给泵运行,威胁锅炉供水。
⑥ 给箱水位过高或全满;
⑦ 再沸腾投用;
⑧ 投用蒸汽管道时未疏尽水;
⑨ 余汽凝汽器铜管漏水。
⑵振动冲击的影响:
① 除氧器振动冲击严重,将会使除氧器及其管系损坏,引起故障扩大;
② 除氧器塔顶喷水,不但凝结水大量损失,而且水漏至厂房内,涉及电气开关及电机、热机运行安全。应调节进水门或除氧器汽压消除喷水现象,如果由于给水箱满水引起除氧器塔顶喷水,需设法降低给水箱水位。
⒋给水含氧量:
⑴变化原因:
A:凝结水含氧量大:
① 凝结水过冷;(汽轮机运行工况分析(十)凝汽器系统参数变化分析)
② 凝汽器及低压加热器真空系统漏空气;
③ 凝泵轴封或进水门压盖漏气;
④ 凝汽器水位过高;(什么是凝汽器过冷度、端差?凝汽器相关的专业术语学习!)
⑤ 凝汽器铜管漏水;85张图片带你了解600MW机组凝汽器结构
⑥ 凝汽器进除盐水。
B:给水含氧量大:
① 除氧器进水温度过低;
② 除氧器进水流量过大;
③ 凝结水含氧量大;
④ 除氧器进汽量不足;
⑤ 除氧器向空排汽门开度过小;
⑥ 除氧器淋水盘孔眼堵塞;
⑦ 除氧器喷雾喷头堵塞,雾化效果不好。
⑵含氧量大的影响:
① 因为活性气体中游离的氧对金属的腐蚀性较强,给水含氧量大,直接影响锅炉汽水系统氧化腐蚀,长期运行,管道及设备将产生严重腐蚀,缩短使用寿命,所以对给水的含氧量要求比较严格,尤其是高压直流锅炉对给水质量提出了更高的要求。
② 为了达到满意的给水除氧效果,对除氧器的结构及稳定运行,提出严格要求,目前广泛采用喷雾填料式除氧器以提高除氧出力和改善除氧效果,如果除氧效果长期不好,需检查内部的淋水盘、喷嘴和填料完好情况,除氧器滑压运行在增加负荷时,除氧器内压力将逐渐升高,由于凝结水及给水箱中的存水具有一定的热容量,温度不能及时跟上,使除氧器中的凝结水难以加热到沸腾状态进行除氧,使凝结水含量增加,由此要求滑压运行时汽压变化不要太快和频繁,以免影响除氧效果。
⒌除氧器的运行要点:
⑴水应加热至沸点;
⑵解吸出来的气体应能通畅的排走;
⑶送入的补给水量应稳定;
⑷并列运行的各台除氧器负荷应均匀。