主机扫气箱放残油柜油位异常上涨背后的隐情。。。。。

引言

大家都知道,二冲程主机一般都配置有扫气箱放残柜,用来容纳活塞环刮下来的残余气缸油和部分燃烧产物,当然,如果盘更箱密封环和刮油环效能低下的话,还会有部分系统油通过扫气箱放残管流入放残柜。扫气箱放残柜附件则有:油渣进口管,油柜透气管,油渣出口阀及管系连接到油渣泵,蒸汽加温管,翻板式液位计等简单几个附属管系和阀件。
一、放残柜液位异常
一般而言,扫气箱放残柜液位的变化需要保持连续监控,由专人,一般由三管轮负责定期或者根据液位的情况将油渣驳到油渣柜,一般主机正常运行中4-5天三管轮会驳空一次,有异常情况必须要及时向轮机长报告。20200815日1935LT,PAS轮稳稳地靠妥尼日利亚拉各斯港卸货,三管轮按照惯例在完车前将扫气箱放残柜内油渣全部驳空。然而20200818日0730LT,船还在码头边,扫气箱放残柜高位警报倒是不安分地嚷嚷开了!轮机长看了看延伸警报板,不禁眉头一皱,不祥的预感袭上心头!
二、原因查找
吃完早饭后的工前会上,安排上午马上检查扫气箱放残柜液位异常上升报警的原因,分头行动:大管轮负责打开主机扫气总管道门,用移动风机充分通风并取得封闭场所许可证后,进入扫气总管内检查各缸内是否有活塞冷却油渗漏的情况;三管轮驳空放残柜,打开道门检查是否有蒸汽泄漏!
一会儿工夫,三管轮汇报发现扫气箱放残柜内蒸汽管水滴得哗哗的!老轨的心里并没有轻松,毕竟待一会儿和二轨去检查各缸内部情况才是关键之所在!半小时后,老轨和二轨去检查各缸情况,老轨在道门口看守,二轨进去挨个检查,检查第一缸就让在道门口的老轨心里一凉!从扫气口看到有机油滴滴嗒嗒往下!带着不安的心情让二轨继续检查其他缸,几分钟后,检查完毕,谢天谢地,其他缸正常!
扫气箱放残柜液位上涨的原因总算弄明白了,在将蒸汽加温阀暂时封闭的情况下,下一步就是对主机NO.1缸进行临时吊缸,解体活塞,更换内部两道D形密封令去彻底解决问题了!
三、解体活塞
PAS轮这次在拉各斯和阿比让两个卸港,卸货跟踪工作量很大,所以NO.1缸临时吊缸解体活塞的工作只能最终在装货港杜阿拉港执行。从午间到午夜,吊缸,解体盘更箱,解体活塞,更换排气阀一气呵成14个小时不间断工作,充分展现了疫情笼罩下的PAS轮机人员强悍的战斗力!
1.活塞吊出落座后,安上试压工具,接上压缩空气,立马看到漏油的部位(图1)。
2.天车和葫芦配合,顺利将活塞倒立(图2)。
3.活塞头与活塞群分离,活塞杆和活塞头分离,更换D形密封令,漏油的原因是活塞杆与活塞裙之间的D形密封令老化(图3)!
4.换令装复,按照力矩上紧所有紧固螺栓后,完美保险(图4)!
5.活塞冷却油管内灌满油,安装试压工具,接上压缩空气加压到6.8bar(图5),观察半小时内压力没有明显下降。(其实油不加满,在6.8bar空气起始压力下,观察密封令处没有渗漏痕迹基本就算没有问题了,观察半小时仍然没有渗漏痕迹就更保险,当然这时由于空气的可压缩性,压力表指示还是会缓慢下降的。)
6.再次天车和葫芦的完美配合,活塞回归支架(图6)!
四、经验小结:
1.专人,一般是三管轮负责处理扫气箱放残柜,有异常及时报告,避免事态的延伸和扩大化。
2.主机吊缸时,根据活塞内部D形密封令工作时间情况,虽然说明书没有给出具体的活塞解体时间周期,只是注明根据观察的实际情况来执行检修。但是根据本次主机运行41996小时发生泄漏情况而言,据上次吊缸运行6821小时,建议每运行32000小时即两个吊缸周期后,再次吊缸的同时必须进行活塞解体工作,避免因为活塞内部密封令的老化而进行额外的临时吊缸,增加工作量的同时,增加了主机的运行风险和工作上的被动!比如此次PAS轮NO.1缸,自上次吊缸后运行6821小时,虽然活塞令状况很好,根据磨损测量情况,评估还能运行6000小时左右,但是考虑后续主机运行安全,只能换新。将换下的活塞令清洁干净后成套保存,用标签机打印具体换下原因及现在尺寸情况贴在上面,以备后续没有备用活塞令时应急使用。
3.处置该种异常状况,必须有当断则断的决断力!不能因为只是点滴渗漏就让其带病运行,以致后患,此乃大忌!
后续感言:
船舶一线管理人员需要极强的责任心,永恒的细致心,洞察问题的敏感性,解决问题的毅力性!方可确保一方平安,迎来曙光,送走晚霞,安卧软塌,细品涛声!
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