一起恶性的机损事故报告,大家来分析下问题究竟出在哪里?
以下事件为英文翻译过来,个人另做了一些加工整理。这是一起恶性的机损事件,大家一起来看看,有什么看法,我们从中能够吸取到一些什么教训。
上图为原版英文事故调查报告
一、事件概况
某轮在锚地抛锚,等待进一步的指示。七天后天气恶化,船出现走锚,于是船不得不起锚慢车原地航行以抵挡恶劣天气。大约24小时后,主机滑油滤器出现压差报警,此时天气略有好转。临时停车后船员清洗滑油滤器时,在滤器中发现了铝和其他金属物质。同时在曲轴箱内也发现了金属颗粒,经与船主协商后,决定将该船拖至码头靠泊进行检查。
二、事件原因调查
1.主机检查发现:在机油滤清中发现的金属物质来自于活塞环和活塞裙。三个活塞几乎都已经咬死。主机为6缸中速机,出现严重机损,,以下部件必须换新或修理:
所有的缸套,3个缸的活塞,所有气缸的活塞环,所有的主轴承和连杆大端轴承。
此外,由于涡轮增压器喷嘴环破裂,涡轮增压器必须进行大修。整个润滑系统必须小心地清洗和冲洗
2.事故调查发现:发现事故发生时 ,包括涡轮增压器在内的主机自上次大修以来已经运转了7300小时,大修是在18个月前完成的。对维修记录的调查表明,维修工作是按照制造商的指令进行的。
3.经燃油取样化验,所有的燃料油化验报告均在规定范围内。对分油机前后的燃油进行了取样分析,结果表明,该轮燃油分油机工作状况良好。
4.几个损坏的活塞环样品被送到了实验室。结果表明缸套和活塞的过度磨损并非为燃油中的催化颗粒造成。
5.对缸套润滑系统进行了测试,发现工作正常。
5.当审查每月的主机工况报告表时,明显可以看出,相比半年前,主机所有气缸排烟温度均增加了30-40摄氏度。涡轮增压器的转速在85%的负荷下,从14500转/分下降到12000转/分,扫气压力从1.7bar下降到1.2bar。
6.调查中发现,轮机员对自动滤器每天冲洗609次在轮机日志中有相应记录,奇怪的是,对这一切有些熟视无睹。但有一点可以说明,润滑油已经被污染了较长一段时间,即使分析没有表明这一点。NO,1和NO.3缸活塞某些地方已经被熔掉了,NO.4缸活塞被撕裂。由于上述原因,气缸套被严重划伤磨损。气缸的润滑发现堵塞,因此气缸的润滑失效。由于润滑油系统中存在硬质颗粒,导致主机滑油泵磨损损坏。
三、事件损失
该船停租13天,拖航和修理总费用为70万美元。
四、调查结论
由于发动机长期在高热负荷下运行,加上燃烧不良,导致增压器喷嘴环结垢严重,积垢对增压器的效率产生了影响。进一步造成气缸燃烧状况恶化,排烟温度过高,发动机长期处于高热负荷下工作,最终导致机损事件。
以下为个人看法
一、直接原因
柴油机汽缸拉缸,直接造成所有缸套和三个活塞损坏。
二、根本原因
1.是日常维护保养不到位 ,比如透平、空冷器等疏于维护,造成工况不良,气缸热负荷过高。过高的气缸热负荷破坏气缸壁的润滑油膜,致使气缸润滑不良,快速磨损。气缸壁磨损过量进一步造成高温燃气泄漏,气缸润滑工况恶化,燃烧不良,燃烧产物大量进入滑油系统。
2.工况不良导致滑油污染加剧 而平时滑油又疏于净化,或净化不到位。事实上在滑油自清滤器出现一天多次自动冲洗时就应该引起重视,当时如果能更换滑油或是查找原因,不至于造成后来的机损事件。
3.滑油脏污后 ,润滑效果变差,并造成内部润滑通道阻塞,缸壁及其它摩擦副润滑油量不足,导致主轴承和连杆大端轴承异常磨损。另外增压器轴承轴承异常磨损加上喷嘴环和涡轮组件脏污,造成增压器转速大幅降低,从而增压压力降低,气缸燃烧工况恶化的又一推手。从根本上上说,机损事件是一系列恶性循环的结果。
4.气缸热负荷过高(破坏油膜生成)加上缸壁润滑油量不足 最终导致拉缸事件。
三、间接原因
1.一线管理人员相关技能缺失,工作态度存在问题(排烟温度过高及滑油自清滤器频繁冲洗没当一回事),任由事态发展。
2.岸基监管指导不力,从每月的热工报告报表中出现的问题没有督促船方查找和分析原因。