液压系统故障逻辑推理诊断法(2)
2 TL-360型起重机液压故障逻辑诊断实例
有台日产多田野TL-360型起重机,在一次吊臂起升作业时,在发出异常声响后吊臂突然下落。此后,吊臂空载时虽能少量地起升,但随即就回落了。初步判断,故障可能发生在变幅液压回路中。
由图6知,变幅缸6、7由手动换向阀控制;双联齿轮泵2a既向变幅缸供油,又向伸缩缸供油;双联齿轮泵2b则向支腿油路供油。泵2a的最大工作压力由溢流阀限定,其调定压力为17.5MPa。平衡阀安装在液压缸的底部,起锁紧和防止超速下降的作用,其控制油路设有可变节流阀,如果吊臂下降不稳,可调节该阀的节流开度。
发动机运转正常,可断定故障是由变幅液压回路有问题引起的。
根据变幅液压回路的原理并结合故障现象分析,可能是一次突发性的故障,也可能是因压力不足而造成的。
吊臂空载时虽能有少量的起升但却马上回落,说明吊臂已处在不能抬起来的状态。
据此,可首先排除平衡阀有故障的可能。
图6 TL- 360型汽车起重机变幅液压回路
1. 油箱2. 双联齿轮泵3.手动换向阀4.发动机5.平衡阀6、7.变幅缸8.溢流阀9.回油滤油器
因油箱的油量正常,因此可推出故障原因在系统内部。
可能原因有以下4种:①双联齿轮泵磨损造成泄漏严重,或泵的吸油管路吸入了空气;②溢流阀8失效,造成压力上不来;③变幅液压缸6、7漏油;④手动换向阀磨损严重。
齿轮泵2a既向变幅缸供油又向伸缩缸供油,伸缩回路和变幅回路的最大压力均由溢流阀8限定。操作伸缩操纵阀实现吊臂伸缩作业时工作正常,这样排除了①、②两种可能故障原因。
手动换向阀磨损是属于磨损性故障,相对于液压缸来说,其故障的频率要小得多为此,应首先检查液压缸。
将变幅缸6、7上腔的油管在接头处拆开,放掉余油,然后进行吊臂起升作业。此时有大量的液压油自上腔油管接头处流出,从而证明故障是由液压缸泄漏而造成的。
在拆检变幅缸6、7时,发现活塞上的O形圈及活塞杆密封圈皆正常;接着检查缸体的圆度、圆柱度,结果其中一个液压缸缸体下端的圆度误差达3mm,圆柱度误差最大值达6mm。于是,可判定,作业过程中有可能产生了液压冲击,造成安全阀开启滞后、压力瞬时上升过快,加上变幅缸缸体上原有的缺陷(因整机年久失修而造成严重变形),导致其密封失效。
从另一台同型号工作正常的起重机上拆下一变幅缸,装上试机时故障已消失。
注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授