【精益注塑】第69期-注塑产品外观烧焦改善案例

文/精益注塑(ID:zy-plas)

作者/杨建宏,黄老师

要~努~力!

■产品信息:

    品名: 上按键

    材料:ABS757高光白

    尺寸规格:47.2mmx18.3mmx1.76mm

    模穴数:1 X 8 制品重量:7.3g

  

■注塑工艺:

    注塑机吨位:120T

    螺杆直径:Φ35mm

    炮筒温度190℃-225℃,

    模温设定:65℃,

    成型周期:24秒,

    使用4段射压及3段保压

■模具信息:

    二板模具、大水口搭接进胶

■产品加工:

    逐个产品剪切水口、削平水口位后装入吸塑盒中

■品质要求:

    产品表面划伤、欠注、齿部缺胶、结合线、烧焦、变形等外观不良不可,产品尺寸要求公差±0.05mm

品质不良信息:产品端部出现间断性烧焦不良17%。

改善如下:

模具为一出八穴产品,生产过程不固定出现的间断性烧焦不良,注塑生产不稳定。由此,振业注塑公众号zy-plas,杨建宏老师及黄老师共同推行的改善方案。

■案例改善过程信息:

一、烧焦不良原因分析:

    1、模具温度设定不合理,前模使用低温;导致注塑填充过程困难,需采取高速及高压注射填充,所以容易发生困气烧焦不良。

    2、注塑参数设定不合理(切换位置设定不精准,振业注塑黄老师认为射出段至保压的切换过晚,导致高压高速强压,而造成产品严重烧焦不良)。

    3、模具排气设计及制作不合理;导致注塑填充过程,型腔无法顺利排出气体,所以才造成生产过程产品间断性烧焦不良。

二、产品不良原因分析:

    1、模具温度控制重新设定,前模采用模温机控制(温度设定65℃),后模采用冻水机控制(温度设定17℃);使用前后模温不同的温度控制,防止前模温度过低造成成型填充困难,同时又可控制后模,防止模温偏高,影响品质及周期长问题。

    2、注塑工艺参数重新调设:

    A.射出段再次调机,重新找走胶板,采用位置控制好产品填充完成95%后转保压。

    B、采用4段(中→慢→快→缓慢)射出速度控制,在切换到保压段时采用慢速度填充,防止产品困气烧焦不良。

    C、采取注塑填充后补方式控制产品困气及缩水;设定小保压压力,而保压时间稍微延长,确保注塑成型的稳定性。

    3、前模重新检讨追加排气槽,杨建宏老师还说根据ABS塑料的流动性加合理排气槽尺寸;确保模具型腔排气顺畅,防止开不规范排气槽导致模芯P/L面损伤,引起产品披锋问题。

三、改善后产品展示:

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