焦化厂脱硫:空塔技术在焦炉气脱硫中的应用

1基本概况

内蒙古乌海西部煤化工是一个新型的焦化厂,公司有2x72孔4.3m捣固焦炉,配套的备煤、筛焦、煤气净化及公辅设施均按100万吨/年焦炭的规模建设的。现在有96万吨捣固焦、10万吨甲醇、160万吨重介洗煤的生产能力,是集炼焦、煤化工为一体的大型企业。脱硫系统采用后置脱硫,建在脱笨以后,以纯碱为吸收剂。脱硫系统的整套设计由我公司承揽,并在空塔喷淋设备、气液分布装置、硫回收设备、再生槽部件、脱硫催化剂等方面采用了我公司的技术和产品。装置自2010年12月开车以来,经过调整优化,达到了原设计目的,现把该技术的主要特点介绍如下。

2工艺参数

焦炉煤气流量:      45000Nm3/h

焦炉煤气进塔温度:      ≤40℃

焦炉煤气进塔压力:    ≤29KPa

焦炉煤气中H2S:   ≤12.5 g/Nm3

净化气H2S:        ≤20 mg/Nm3

3工艺流程

自前工段来的焦炉煤气(压力小于29KPa,温度小于40℃)串联进入三个脱硫塔底部,自下而上流动,与上部喷淋下的脱硫液逆流接触,煤气中大部分H2S被吸收后由塔顶引出,塔顶出来的净化气(H2S≤20mg/m3)送下工序。

三脱硫塔底部引出的富液分别进入富液槽,经富液泵加压至0.6 MPa经富液泵出口总管送到两再生槽喷射器。富液高速通过喷射器喷嘴时,喷射器吸气室形成负压自动吸入空气,富液与空气两相并流经喷射器喉管、扩散管由尾管排出并由再生槽底部并流向上流动。此时,富液中的悬浮硫颗粒被空气浮选形成泡沫飘浮在再生槽上部。清液与泡沫分离后经液位调节阀、贫液槽送贫液泵入口总管。贫液泵加压至0.6 MPa并联送到脱硫塔。(喷淋空塔单独配再生系统、 两填料脱硫塔共用一个再生槽一个贫液槽,为了保证系统热量平衡,在贫液泵出口设置换热器,冬天加热,夏天降温)。再生槽上部分离出的硫泡沫流入泡沫槽、经泡沫泵分别送到泡沫过滤机,经压滤后,硫饼直接装袋出售,而滤液直接回系统。过滤机的使用不仅大大降低了环境污染,而且也减少了副盐生成率和大量的蒸汽消耗。原始开车及补充软水在收集槽中完成。JDS脱硫催化剂补充按补充要求由贫液槽入口贫液管连续加入。

3 主要设备选择

3.1 脱硫塔

可用作脱硫用的塔型有喷射塔、湍动塔、旋流板塔、筛板塔、喷淋塔、填料塔。由于填料塔气体净化度高,操作弹性大,运行稳定等优点,近年来几乎无一例外的选择填料塔。本工程由于处理硫化氢的量很大,须采用三塔串联操作,而三塔串联时系统阻力大,动力消耗高。故本设计采用空塔喷淋+填料塔的组合方式来解决这个问题。

根据理论计算和实践经验,低压脱硫塔操作气速可达1m/s。考虑到脱硫溶液有强起泡性,加之焦炉气脱硫的特殊性,易产生硫堵和盐堵塔,经工程计算和我们长期售后服务经验,本工程采用三塔串联操作,第一级脱硫塔塔径取4.5米,采用高效雾化喷头,做为予脱硫塔,第二级、第三级脱硫塔采用填料塔,塔径取5.5米,取三层填料,每层填料高度取5.5米。填料塔填料总高度16.5m。段间设槽盘式液体分布器,最上段填料上方设初始液体分布器,为气液良好接触的传质设备。并用高效聚丙稀阶梯环代替瓷环。

3.2喷射再生槽

此次设计我们取消了在焦化行业应用已久的高塔再生,用比较先进和成熟的氧化再生槽来取而代之,避免了高塔再生所带来的许多操作上的不便,同时取消了空气压缩机。

(1)经工程计算,喷淋空塔配备的再生槽槽体直径定为8米,有效高度选5米,再生槽有效容积:V有效=0.785×82×5=251m3;溶液量:L=1000m3/h=16.6/min ;溶液停留时间t=251/16.6=15.1min。选择工业装置使用成熟的产品SPC- 30型喷射器(我公司生产),每支喷射器通过溶液量为50-55m3/支·h,需要的喷射器数(n=1000/50=20支,取24支,余四支备用),因此该槽实际安装24支喷射器。

(2)经工程计算,填料塔配备的再生槽体直径定为12米,有效高度选5米,再生槽有效容积:

V有效=0.785×122×5.5=621.7m3;溶液量:L=2500m3/h=41.6/min ;溶液停留时间t=621.6/41.6=14.9min。选择工业装置使用成熟的产品SPC- 32型喷射器(我公司生产),每支喷射器通过溶液量为60-65m3/支·h,需要的喷射器数(n=2500/60=43支,取46支,余三支备用),因此该槽实际安装46支喷射器。

4运行状况

2010年12月25日脱硫开车,12月25日~1月24日脱硫仅开空塔系统,因焦炉还未建完,生产处于半负荷,生产焦炉煤气量约20000m3/h,空塔再生槽开18支喷射器,溶液循环量约900m3/h(溶液无流量表),溶液温度35-400C,溶液总碱度控制不是十分稳定,波动较大,波动范围在0.05~0.52mol/L,焦炉煤气出口H2S也随溶液总碱度和入口H2S的波动而变化,具体运行情况例表如下。

空塔系统脱硫运行统计表

从运行统计表的趋势中可以看出,不论入口H2S怎么波动,只要溶液总碱度维持在0.2 mol/L以上,脱硫效率完全可以达到80%以上,溶液总碱度维持在0.10 mol/L以上,脱硫效率可以达到70%以上,溶液总碱度如果低于0.1 mol/L.,脱硫效率也明显降低,只能达到50%以上。西北煤化工同黑猫碳素厂定有供气合同,焦炉气中H2S含量≤200mg/m3。1月22日后开启了一个填料塔,仅两级串联,出口H2S就完全达到了供气指标要求,另一个填料塔闲置未开。

4 装置特点

4.1 先进的流程设计

填料塔在焦化厂脱硫使用几乎是清一色的,无论一级或二级、三级脱硫全部都采用填料塔。串联流程的系统阻力本来就大,再加上焦炉气硫高,气质杂,所以阻力问题就更加突出。一些焦化厂无奈之下,运行中往往因系统阻力高而把原来的串联流程改为并联运行。并联运行虽然阻力小但出口H2S却又往往难达工艺指标,顾此而失彼,成为焦炉气湿法脱硫的一大难题。

而我公司为西部煤化工脱硫系统所做的设计,在第一级采用了空塔喷淋来替代填料塔,就较好的解决了这个问题。即解决了脱硫系统阻力高的问题又能保证脱硫效率。当然,在一级脱硫中使用空塔喷淋,是有一定技术条件的。正是因为我公司在喷头的雾化效果、喷头的合理分布等方面进行了大量的实验和研究,才取得了空塔喷淋脱硫效率达到70%以上的优异效果。同时,第一级的空塔喷淋不仅能有效脱除H2S,而且能清洗掉一部分焦炉煤气中的杂质,延长二级、三级填料塔的堵塞速率。

在流程设计上,也充分考虑了今后检修的方便,使空塔和填料塔可并可串,在正常生产时就可以把其中的任何一台塔退出系统检修,更加有力的保证了系统的稳定性。

4.2 可靠的喷射再生

以前焦化厂脱硫设计绝大部份为高塔再生,这次我公司在西部煤化工的脱硫系统设计中,再次使用了我们最为熟悉和最有把握的喷射氧化再生槽再生,也再次取得了成功。喷射氧化再生不但一次性建设投资小,而且在运行中便于操作工检查硫泡沫溢流状况和调节,操作和检查都安全方便。事实证明,只要把整个再生系统做为一个系统工程,统筹考虑,并使用质量可靠的自吸喷射器,喷射氧化再生槽完全可以在焦化行业发挥更大的作用。

4.3 成熟的硫回收设备

硫回收设备是整个脱硫系统运行稳定不可缺失的一个重要环节。特别是对于焦炉气脱硫,由于气质较差,对脱硫的不利影响更大。该项目中,我们选择使用了我公司生产的DS硫泡沫专用过滤机,在生产中发挥了很大的作用。该硫泡沫过滤采用了最新前沿的纳米陶瓷技术,因使用纳米过滤,过滤后的脱硫液含硫极低,它比以前常见的板框压滤机、离心过滤机、负压转鼓过滤机要更人性化,几乎不用操作工控制,完全采用了自动化控制。使用硫泡沫过滤机的意义并不仅仅是节能、环保,更重要的是减少了副盐的生成,保证了脱硫的长期稳定运行。

4.4 优异的脱硫催化剂

JDS焦炉气专用脱硫催化剂是我公司的专利产品。它的最大特点是:抗干扰能力强,活性更高,氧化能力更强,用量少,效率高,副盐生成率低。完全适应各种工艺状况下的焦炉气脱硫。

5 结语

做为国内脱硫行业的知名企业,我公司始终注重技术开发和技术创新,不断把湿法脱硫向更深更广的领域拓展。此次,又率先把空塔技术应用到焦炉煤气的脱硫中去。该技术不仅保证了脱硫效率,而且还兼顾了脱硫的系统阻力。

我公司为乌海西部煤化工所做的脱硫成套技术设计,可以说是目前焦炉气脱硫先进技术的集大成者。把我们多年来在脱硫领域里的研发成果、多年来技术服务过程中的经验积累、多年来不断创新不断超越的优异产品应用到脱硫的成套设计中去,就能创造出令用户满意的优质工程。

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