【船机帮】船用柴油机液压气阀敲击故障的分析与排除
船机故障心莫慌,遇事不决船机帮
导读
“天禧”轮主机型号B&W-6L90 GBE,6 缸 直列2冲程柴油机,排气阀采用液压气阀机构,气阀开启受驱动液压油控制,气阀关闭由空气弹簧装置控制。
一
故障现象
航行中主机 2# 缸排气阀发出敲击声,并伴随排气阀液压驱动油管脉动强烈。
观察发现,2# 缸气 阀敲击的发生与主机负荷有关联,顺风航行时,主机转速增加到 84r/min 后出现敲击,而在逆风时72 r/min 就会出现敲击。
为判定气阀敲击的位置,轮机员双手摸该缸燃油高压油管和气阀液压驱动油管,并倾听气阀敲击声音。
由于喷油与气阀开关的顺序为喷油→排气阀开→排气阀关→喷油,发现敲击与排气阀关闭时的油管脉动同步,因此判断为落座敲击。
二
故障分析与排除
引起排气阀敲击的原因通常包括3个方面:
①排气阀液压驱动油路故障,驱动液压油压力偏低,造成气阀落座时缓冲作用减弱或消失,气阀与阀座产生过大撞击,典型故障包括驱动液压油路泄漏,液压油系统混入空气,液压油路节流阀开度过大等;
②排气阀空气弹簧装置故障,例如空气弹簧腔压力过高,关阀力量过大,造成气阀与阀座撞击力增加;
③柴油机燃烧粗暴,缸内燃烧速度过快,引 起燃烧室部件包括排气阀产生激振,出现敲击。
船上针对排气阀液压驱动油路故障的可能性,对液压驱动油路进行细致排查。
调节节流阀开度,然而即使在节流阀全关的情况下,排气阀仍然出现敲击,因此排除节流阀开度的可能;
将 4# 缸液压驱动油路部件换装到 2#缸,4# 缸换用备用设备。
结果,2# 缸气阀仍然敲击,而 4# 缸未出现敲击,可以排除驱动液压油路泄漏或混入空气的可能。
针对排气阀空气弹簧腔压力过高的问题,检查发现气阀敲击时空气弹簧腔的压力有0.05 MPa 的压力波动 ( 正常值 0.6 MPa) ,但不存在过大的空气压力峰值,因此可排除由于空气弹簧腔压力过高造成气阀落座敲击的可能性。
为判断是否因燃烧粗暴引起的气阀敲击,在发生敲击时采用单缸停油措施,结果2# 缸停油时气阀敲击有所减弱,空气弹簧腔的压力波动也趋于平缓。
在征得轮机长同意后,对主机各缸分别测取示功图,同时记录各缸对应工况的排气温度和油门刻度。
测试结果,2# 缸爆发压力偏高,排气温度偏低,通过增加 2# 缸喷油泵套筒下方垫片 3片以减小喷油提前角,调整后测量示功图表明,爆发压力有所下降,排温升高到与其它各缸相近,但2#缸的敲击仍然出现且有所加重,只得降速才能消除敲击声,反复试验发现,只要2# 缸排温升高,敲击就会出现,降低2# 缸排温则敲击就会减轻直至消 失,这与2# 缸单缸停油的效果虽然一样,但产生的原因显然不是由燃烧粗暴引起的,由此将怀疑的重点放在2# 缸排气阀上,在对2# 缸排气阀解体发现,闭阀空气弹簧腔的活塞环有较多积碳,进行气密性试验,结果排气阀 0.5 h 落下,小于正常值 (1h) ,说明闭阀空气弹簧腔存在一定程度的泄漏。
同时发现该缸排气阀阀盘存在严重烧蚀,阀盘有2道贯穿性裂纹。
更换排气阀,清洁闭阀空气弹簧腔并更换腔内活塞环,再试车无论是在高负荷状态还 是快速降速状态再未出现气阀敲击现象,至此,这一故障彻底消除。
分析认为,由于2#缸喷油定时早,造成缸内燃烧温度上升,排气阀高温持续一段时间后出现烧蚀直至裂穿。
初期2#缸闭阀空气弹簧腔内活塞环未出现明显积碳和泄漏,敲击不明显。
随后在减小喷油定时及排气阀烧蚀裂穿的情况下,该缸排气温度上升,引起闭阀空气弹簧腔温度上升,空气弹簧腔内活塞环表面积碳逐渐增加,空气弹簧腔漏气严重,最终导致闭阀空气压力下降,排气阀关闭不实。
当缸内燃烧时燃气压力波作用到阀盘上,使气阀与阀座产生落座撞击。
在主机负荷降低排温下降时,闭阀空气弹簧腔漏气相应减少,关阀的力量较强,能保证气阀与阀座紧密接触,因此每次降负荷都能减弱敲击。
三
结论
在本次船用柴油机液压气阀敲击事故的排查中,出现两次主观判断失误:
一是由于初期采用单缸停油法有效,教条地认为是由于燃烧敲缸造成的,判断失误;
另外,通常认为闭阀空气压力高是造成落座敲击的常见原因,忽视了闭阀空气压力降低的可能性。
由此说明液压气阀故障排查应注重细节,杜绝主观臆断。
籍此修理实例,希望能够为同行们在此类故障的修理中提供一点技术参考。
本文原创作者系:
天津理工大学海运学院 张德福,孙文广
中海油油建渤海装备技术服务分公司 沈国华
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