【原创】注塑产品出现的气纹,发白改善案例(36)

文/振业注塑汇(ID:zy-plas)

老师/杨建宏,杨老师

■产品信息:

品名:薄膜控制面板

材料:ABS365F(防火阻燃)

尺寸规格:255mmx655mmx3.5mm

模穴数:1 X1

制品重量:325g

进胶方式;点胶口(二点进胶,但有一个被堵

模具规格

模具为三板模

"注塑工艺:

注塑机吨位:260T ,

螺杆直径:Φ60mm ,

炮筒温度190℃-225℃,

模温设定:(前模)70℃,(后模)35℃

成型周期:44秒,

使用4段射压及2段保压

"产品后加工:

需加工7处披锋,生产品外观确认,OK后直接包装

"品质要求:

产品不能有表面油点、外观划伤、料花、发白,烧焦现象 长宽公差值±0.2mm。

品质不良信息:气纹,发白等外观不良。。

不良产品图片

请看以下参数表:

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

1 原料中的黑色母在熔胶中未完全散开,导致产品表面有料流痕,气纹现象;

2 一般螺丝柱或壁厚突变处易产生应力发白,由收缩应力引起微裂纹产生发白;导致在生产中产品产生表面有发白现象;

二、改善对策过程:

措施一 ;A;模温度由70度上升至80度;B 后模由机水换为冻水12度;

结果; 产品的气纹不明显,产品还是有表面发白现象

措施二 ;A 模温度由70度上升至80度;B 后模由机水换为冻水12度;C 由之前一个进胶口改为二个进胶口;

结果; 产品有夹水线,气纹现象;产品表面发白不明显;

措施三 ;A 模温度由70度上升至80度;B 后模由机水换为冻水12度;C 由之前一个进胶口改为另外的一个进胶口进胶;

结果; 产品表面中间有一条夹水线,无气纹现象;产品表面发白;

措施四;A 模温度由70度上升至80度;B 后模由机水换为冻水12度;由阻燃ABS黑色换成白色或灰色,

结果;产品品质达到量产要求;

三、改善后成果展现:

A;用目前的阻燃ABS365F黑色生产,产品易产生表面有发白现象,须二次加工;

B ;用目前的阻燃ABS灰色或白色可直接生产

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