【诚意推荐】这些降低介耗的实践来自山西焦煤集团,实实在在!
工作就像开了挂……
一、重介选煤发展现状
(一)重介质选煤的历史地位及现状
(二)选煤厂四耗
水耗、油耗、电耗已经降至极限,介耗还有很大下降空间,如何控制好介耗是降低吨煤成本的关键因素。
(三)介耗高对选煤厂的影响
(四)“四耗”占用成本情况
(五)“四耗”先进值
成本控制是选煤厂立足市场的重要因素。控制洗选成本,提高效率,降低消耗,对企业的运行有着重要的意义。
二、磁铁矿粉的性质
磁铁矿粉:一种易回收再利用的介质,常称之环保介质,是重介选煤的关键因子。
(一)物理性质
(二)选煤用介质粉的要求
重介质粒度要求:
块煤:介质粉-0.075mm含量>80%;
末煤:介质粉-0.045mm含量>90%;
粉煤:介质粉-0.045mm含量>80%
三、介耗高关键点识别
四、降低介耗的途径
在选煤工艺恒定的情况下,主要从技术角度和管理角度降低介耗。
(一)技术角度
1、选择合适的脱介筛,提高脱介筛脱介效果
(1)脱介筛的面积选择
“弧形筛+直线振动筛”,脱泥:3-5t/m²;不脱泥:2—3t/m²。
“弧形筛+香蕉筛”,脱泥:5—7t/m²;不脱泥:4—5t/m²。
(2)脱介筛筛缝的选择
筛缝的选择应考系统中磁选机的结构,一般不应超过磁选机的入料粒度上限。
不脱泥:<0.8mm;脱泥:与磁选机选型一起考虑。
面积小,产品带介高;筛缝宽,粒度大,磁选机效率下降。
(3)筛条材质选择
不吸磁的材料,如特种不锈钢、聚氨酯等。
※集料箱分料不均※
▲集料箱分料不均会导致不同系统或不同筛子的料层不均,不利于脱介。采用溢流堰可以防止分料不均的情况发生。
※脱介筛处理能力不足※
▲筛子上煤层过厚,喷水不能打透。
※脱介筛喷水不合适※
▲是否水帘连续;是否水压打透煤层;是否出料含介。
(4)屯兰选煤厂降耗措施案例
屯兰选煤厂入洗能力500万吨/年,工艺为无压三产品重介旋流器+浮选联合流程。主要产品为10级、12级主焦煤。该厂有三套重介系统,每套有精煤脱介筛2台,型号为SLO3061型,中矸脱介筛1台,型号为SLO4361型,每台筛子上有喷水三道,一道在合介段,二道在稀介段。
2、选择合适的磁选机,提高磁选机回收效果
选择依据:介质的性质(确定磁性材料)、工艺环节中的非磁性物含量(浓度)及其粒度上限、处理量。
选煤用磁选机:永磁筒式磁选机。
※磁偏角需调整※
▲是否能正确卸料;桶面是否留介;是否尾矿含介。
※磁选机液面不稳※
▲液面过高,容易堵塞尾矿管;液面过低,扫选不彻底,影响磁选效果;尾矿翻花,影响磁选效果;根据现场情况设溢流堰等。
(二)管理角度
1、选择较高质量的介质粉
对于不脱泥分选:
(1)介质粉要求必须达到四类标准;
(2)密度大于4.5kg/cm³;
(3)磁性物含量不低于90%;
(4)杂质中S的含量不超过2%;
(5)SiO2含量越低越好。
2、提高管理水平
提高现场管理水平,减少跑冒滴漏。应对选煤厂普遍的跑冒滴漏现象:定期进行巡检,及时进行封堵;建立事故收集泵坑,跑冒滴漏及事故情况下的介质能够循环回收。
3、三交河选煤厂降耗措施案例
三交河选煤厂入洗能力300万吨/年,采用脱泥有压三产品重介+TBS+浮选联合流工艺,产品为10级1/3焦精煤。原介耗:2.5kg/吨,现介耗:1.18kg/吨。
采取的方法:
(1)加强磁铁矿粉质量管理。保证了入厂磁铁矿粉质量合格达标。
(2)日常消耗管理。将介质消耗管理考核落实到班组和个人,实行每日统计,每月考核兑现。
(3)加强循环水水质管理。在车间循环水冲水管末端安装压力表,确保冲水压力不低于0.4Mpa。要求每班运行期间定时清理篦子上的杂物,保证循环水水质,减少对各脱介环节冲水喷头的堵塞。
(4)跑冒滴漏的管理。保证介质净化回收系统设备管路完好,无跑、冒、滴、漏现象,确保系统介质不损失。
(三)存在分选工艺落后的问题
1、汾矿选煤厂降耗措施案例
汾矿集团选煤厂入洗能力200万吨/年,采用脱泥无压三产品重介旋流器+细粒煤重介旋流器+浮选工艺,产品为10级肥精煤。原介耗:2.7kg/吨,改造后介耗:1.5kg/吨。
采取的方法:
(1)进行分选工艺改造,由原来的无压三产品重介旋流器+浮选改为无压三产品分选重介旋流器分选+TBS分选+浮选工艺。1mm以下细粒级物料进入TBS,减少了产品带介。
(2)加强日常管理。
2、太原选煤厂降耗措施案例
太原选煤厂入洗能力450万吨/年,采用无压三产品重介旋流器-粗煤泥分选-浮选联合工艺,产品为10级瘦精煤。原介耗:2.1kg/吨,改造后介耗:1.3kg/吨。
采取的方法:
(1)进行工艺环节改造,采用脱泥重介旋流器分选+CSS粗煤泥干扰床分选+浮选工艺。避免了1mm以下细粒级物料进入重介系统循环,影响介质净化回收。
(2)两套重介质分选系统合介循环过程中全部使用了自动分流系统,自动跟踪,改善了下一工艺环节的回收效果。
(3)建立切实可行的工艺管理制度。
(4)定期进行产品带介、磁选机单机检查。
五、管理实践
沙曲选煤厂1996年3月建成投产,2005年扩建后,入洗能力300万吨/年,2015年新厂投产后,入洗能力800万吨/年,原工艺为脱泥有压两产品旋流器主再洗+煤泥浮选流程,改造后采用原煤脱泥+主再洗有压两产品分选+TBS+煤泥浮选流程。主要入洗沙曲矿原煤,产品为10级、12级焦精煤。原介耗:3.7kg/吨,现介耗:1.1kg/吨。介耗高的原因分析:工艺不合理;脱介筛能力不足;磁选机入料量不稳且浓度大;现场跑冒滴漏情况严重。
采取的措施:
(1)原工艺为脱泥有压两产品旋流器主再洗+煤泥浮选流程,改造后采用原煤脱泥+主再洗有压两产品分选+TBS+煤泥浮选流程。
(2)增加筛面面积,保证喷水压力。
(3)在磁选机桶皮上加喷水;调整喷水的位置及角度。
(4)稳定分流量,杜绝操作中分流量大幅度变化。
(5)加强生产管理,杜绝跑冒滴漏。
沙曲选煤厂煤质概况:沙曲选煤厂主要入洗沙曲一、二号矿井2#、3#、4#、5#煤,煤种为低灰、低硫、特低磷、高发热量、强粘结性的优质主焦煤。
煤质特征:
(1)原煤总灰分:2#煤总灰为34.13%,3#煤总灰为31.19%,4#煤总灰为23.10%,5#煤总灰为38.35%。
(2)粗煤泥:各煤层原煤中-1mm煤泥含量在20%左右,灰分在20%左右;各煤层原生煤泥(-0.5mm)含量平均在15%左右,灰分在25%左右。从煤质特征中可以看出,原煤中-1mm煤泥含量较高,加之原煤易碎,次生煤泥量大,生产系统总煤泥量达30%以上,考虑单独增设粗煤泥分选系统是必要的。工艺改造方面:旧系统粗煤泥处理工艺原煤经脱泥筛(筛缝0.75mm)脱泥后,粗煤泥经分级旋流器(分级粒度0.25mm)浓缩后,底流再经高频筛(筛缝0.5mm)回收,筛上物直接进入重介分选系统。新系统粗煤泥处理工艺原煤经脱泥筛(筛缝1.0mm)脱泥后,粗煤泥经分级旋流器(筛缝0.25mm)浓缩后,底流再经TBS分选,TBS溢流经分级旋流器浓缩、高频细筛脱水后,掺入精煤,TBS底流经分级旋流器浓缩、高频筛脱水后,掺入中煤。设备选型方面:旧系统仅选择了2台SCHENCK2461香蕉筛,2台1861香蕉筛用于产品脱介,3台ERIEZ914*2792磁选机用于介质回收。由于筛分面积小,筛上物料层厚度较高,筛子脱介效果极不理想,加之筛上物料中末煤含量大,进一步导致产品脱介困难。新系统在设备选型方面注重技术先进性、大型化、高效性及适用性。单系统选择了5台奥瑞原装进口ABS4373单层香蕉筛用于产品脱介,9台ERIEZ914*2792磁选机用于介质回收。
日常管理:成立降耗管理组,从介质质量控制、管理损失、技术损失等各方面进行分析并采取措施。
(1)严把介质入厂关。
(2)针对磁选机回收差的问题,主要采取了以下措施:在磁选机桶皮上加喷水,保证筒皮上介质不重复进入入料槽;在保证筛子喷水压力、适当增加磁选机入料补水,降低磁选机入料浓度;及时检查筛板筛分,发现筛缝变大者立即更换;稳定分流量,杜绝操作中分流量大幅度变化;适当延长加介时间,防止磁选机短时间负荷突然增大。
(3)针对产品带介问题,主要采取以下措施:改动循环水管,避免杂物及煤泥进入系统,防止喷水堵塞;增加筛子喷咀个数,调整喷水压力,对矸石筛喷水后移,确保脱介效果的情况下尽可能降低矸石水分。
(4)加大考核力度,对介质管理中存在的问题进行严格考核,落实到人头。