低速柴油机'超磨'案例分析
在缸套上人工加工出绗磨纹,增加边界润滑;
No.4缸更换新的排气阀;
将所有缸的气缸油注油率从 0.9g/kwh 上调到 1.1g/kwh,No.4缸注油率单独调到 1.5g/kwh。开机后发现敲缸仍然存在,在 76 r/min时比较明显;
轮机部和大副以及船长沟通后,做了纵倾调整,将纵倾2.5m调整到 0.5m,改变主机负载状态,敲缸声逐渐变弱,有时消失。
如果陶瓷环镀层厚度超过100微米则没有问题 如果镀层厚度在50-100微米之间,需要计划下一次的吊缸周期 如果镀层厚度在20-50微米,则建议尽早更换,如果磨损率比较大的话,那20微米到失效可能只有不到1000小时。 如果活塞环在计划吊缸前就发生磨损超限的话,很容易发生窜气从而引发一些列问题,所以推断活塞环是否可以坚持到下一次吊缸很重要,需要根据前几次的测量数据来计算活塞环的磨损率(微米/千小时),然后根据磨损率来反推活塞环镀层磨到20微米时还可以用多少小时,看是否能坚持到下次吊缸。
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