『振业注塑汇』案例精选(16)--产品困气、严重烧焦不良改善

■产品信息:

    品名: 面壳

    材料:PP黑色

    尺寸规格:108.5mmx66.5mmx2.7mm

    模穴数:1 X 2

    制品重量:24.1g

模具规格

    两板模、牛角式潜水进胶、前模为高光面

"注塑工艺:

    注塑机吨位:160T ,

    螺杆直径:Φ36mm ,

    炮筒温度185-225℃,

    模温设定:55℃,

    成型周期:25秒,

    使用4段射压及1段保压

"产品后加工:

    无需加工,生产品外观确认OK后 每个产品单独放在吸塑盒中

"品质要求:

    产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、手指印、烧焦、结合线、变形等不可、长宽公差值±0.10mm。

品质不良信息:产品末端严重烧焦不良27%。

作者:杨建宏,黄老师

不良产品图片

请看以下参数表:

特别注意

1、前模采用模温机55℃控制产品表面结合线印及控制产品外观面的高光亮度,防止印痕深或目视看明显及表面亚光不良。

2、后模采用冻水(冷冻机)是为了防止后模温度过高引发的产品顶出时发生顶印、顶白、收缩现象,另一个是提升成型周期。

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

    模具的排气槽设计不合理,导致注塑生产过程型腔内气体无法排出,才引发产品烧焦不良。

    注塑工艺参数设定不合理(采用的三段注塑工艺参数设定中,快、慢及位置转换过程没有精准设定,产品尾部填充因射出速度太快而引发烧焦问题),所以导致生产品发生严重烧焦不良。

二、改善对策过程:

    模具加排气,前模重新开设加合理性排气槽位置,型腔(离胶位约30mm处开)锣一周圈排气0.3mm,另在接近胶位处开设多条排气槽拉通0.03mm,确保模具排气流畅。

    注塑工艺重新调设,在多级注塑工艺参数的基础上优化,第三段采用的快速填充转换至第四段慢速位置精准设定(以短射方式找好切换位置),防止太快射出速度的位置调设不当引发烧焦不良。

三、改善后成果展现:

振业注塑汇

您掌上的最好老师

通过模、注塑工艺等改善后,品质尺寸测量OK,产品外观ok;不良由之前27%下降至1%以内。

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