『振业注塑汇』案例精选(16)--产品困气、严重烧焦不良改善
品名: 面壳
材料:PP黑色
尺寸规格:108.5mmx66.5mmx2.7mm
模穴数:1 X 2
制品重量:24.1g
两板模、牛角式潜水进胶、前模为高光面
注塑机吨位:160T ,
螺杆直径:Φ36mm ,
炮筒温度185-225℃,
模温设定:55℃,
成型周期:25秒,
使用4段射压及1段保压
无需加工,生产品外观确认OK后 每个产品单独放在吸塑盒中
产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、手指印、烧焦、结合线、变形等不可、长宽公差值±0.10mm。
品质不良信息:产品末端严重烧焦不良27%。
作者:杨建宏,黄老师
请看以下参数表:
1、前模采用模温机55℃控制产品表面结合线印及控制产品外观面的高光亮度,防止印痕深或目视看明显及表面亚光不良。
2、后模采用冻水(冷冻机)是为了防止后模温度过高引发的产品顶出时发生顶印、顶白、收缩现象,另一个是提升成型周期。
一、外观不良原因分析:
模具的排气槽设计不合理,导致注塑生产过程型腔内气体无法排出,才引发产品烧焦不良。
注塑工艺参数设定不合理(采用的三段注塑工艺参数设定中,快、慢及位置转换过程没有精准设定,产品尾部填充因射出速度太快而引发烧焦问题),所以导致生产品发生严重烧焦不良。
二、改善对策过程:
模具加排气,前模重新开设加合理性排气槽位置,型腔(离胶位约30mm处开)锣一周圈排气0.3mm,另在接近胶位处开设多条排气槽拉通0.03mm,确保模具排气流畅。
注塑工艺重新调设,在多级注塑工艺参数的基础上优化,第三段采用的快速填充转换至第四段慢速位置精准设定(以短射方式找好切换位置),防止太快射出速度的位置调设不当引发烧焦不良。
三、改善后成果展现:
振业注塑汇
您掌上的最好老师
通过模、注塑工艺等改善后,品质尺寸测量OK,产品外观ok;不良由之前27%下降至1%以内。
振业注塑汇 | 专注于塑料行业服务
本文由振业注塑汇原创,欢迎分享,禁止转载!
赞 (0)