【副机】一起副机排气阀烧蚀故障案例

摘要:排气阀烧蚀属偶发现象,也有迹象可寻。副机增压器也会喘震,故障原因值得深思。

关键词:排气阀烧蚀 ;副机喘震;高仿件;船员培训

1  故障现象

S轮12月26日,起动一号副机时发现废气涡轮增压器(透平)喘震。各缸排烟温度(℃)如下:70,190,250,220,70,230。上次副机运转是在12月10日,停机前副机运转参数“正常”。

2  故障查找

测量NO.2~NO.6缸(NO.1缸无示功阀)空载时的爆炸压力(bar))如下:42, 43, 43,34,47。一号副机解列停机,做进一步检查。(1)检查确认NO.1~NO.6缸高压油泵油门齿条活络。(2)打开凸轮轴箱道门检查:NO.1~NO.6缸高压油泵滚轮在燃油凸轮驱动下上下运动,排除NO.1缸因高压油泵柱塞偶件故障卡死未供油可能。(3)NO.1缸喷油器拆下,喷油器进行雾化试验,起阀压力410bar(正常值410~430)正常,喷油嘴雾化良好。(4)NO.1和NO.2缸的排烟温度表对换。(5)拆下透平消音器,检查确认透平转子轴活络。

NO.1缸喷油器装复后两台副机并电运行,负荷145KW时,测量NO.2~NO.6缸爆炸压力(bar)如下:68,72,70,65,75。一号副机NO.2-NO.6缸温度升到400多摄氏度而NO.1缸却为200多摄氏度。一号副机透平喘震依旧,主配电板一号发电机频率波动。根据以上判断:(1)一号副机NO.1缸未发火,未完全燃烧重油可能堵塞废气进口,从而引起透平喘震。(2)NO.5缸油门小。遂决定先对NO.1& NO.3(排温高)进行吊缸检查。

27日一号副机NO.1& NO.3缸缸头吊起,发现NO.1一排气阀阀盘严重烧蚀,排气阀阀杆弯曲,缸套上部有一些麻点,已磨光滑,活塞头未见到明显伤痕。NO.3缸进排气通道严重赃堵,阀杆油封损坏3个。一号副机透平解体,发现透平废气叶轮叶片被打坏,喷嘴环几处变形。在废气进口拾到碎裂排气阀阀盘一块。

3  损坏部件修理过程

3.1  28日,备用缸头解体清洁,进排气阀阀座,导套全部换新。检查缸套上部被排气阀击伤的凹坑已被活塞环磨平。一号副机滑油化验报告(取样时间在故障后)刚好送船,结果显示副机滑油中铁,铝含量等参数指标正常,判断活塞头,活塞环可继续使用。装复缸头到一号副机机体上。

3.2  29日拆解船存旧透平。喷嘴环完好可以继续使用。检查以前换下的透平转子(轴有磨损,废气叶轮标记有伤但不明显),凭专业知识判断:可以继续使用。透平各部件洗衣粉水浸泡4小时后,清洁积碳。压缩空气吹干净,装复透平。测量叶轮轴向间隙(0.06~0.10)0.10mm,径向间隙(0.64~0.84) 0.70mm在正常范围内。透平整体装复到一号副机上。

3.3  调整各缸油门,测量全负荷工况如下:功率350KW、扫气压力1.5bar、扫气温度52℃、透平进口温度497℃。NO.1~NO.6缸爆压(bar)110,112,109,113,114,112;NO.1~NO.6排烟温度(℃)360,360,350,360,370,350。扫气压力与故障前压力接近。说明透平装复后效果良好。

4 故障原因分析

4.1气阀烧蚀原因

燃油在提炼过程中,添加了大量的添加剂,其中Al,Si形成磨料磨损。V,Na造成高温腐蚀。首先在排气阀阀座,阀面产生凹坑(图5)。运行中凹坑不断扩大,最后惯穿。在高温高压燃气冲刷下,排气阀烧蚀发展很快,裂纹不断扩展,最终断裂(图6)。碎块随高速流动的燃气进入透平。撞击造成喷嘴环变形,进而打坏废气叶轮。

4.2 NO.3缸排气高温原因

油封损坏后(副机滑油消耗会异常增加),滑油沿阀杆漏入排气通道,发生不完全燃烧,大量炭黑阻塞排气通道。排气不彻底反过来又影响燃烧,形成恶性循环,进而造成缸排烟温度逐渐升高。

4.3透平喘震原因

停机前副机使用低硫柴油,柴油燃烧性能好,当时两台副机运转,负荷又低,故而未发现喘震。再次启动副机时,副机系统已换成重油,启动时缸内温度低,重油燃烧不良;NO.1缸不发火,NO.3缸因进排气受阻而燃烧不良,废气能量波动;喷嘴环变型导致废气流通通道变窄;废气叶轮轮被击伤,动平衡被破坏。以上因素造成一号副机透平喘震。

5  故障原因分析

5.1备件质量

排气阀烧蚀属偶发现象。原厂备件,高仿备件都可能出现。烧蚀原因是多方面的,燃油燃烧不良导致排气高温,备件质量差,旋阀器不转等因素都可导致气阀烧蚀。这些因素中,备件质量不达标是排气阀烧蚀的主因。查找备件供船记录和检修记录,确认此次烧蚀的排气阀为国产高仿件,故障时已使用5023小时。

从公开资料可以知道原厂气阀的一些信息:阀盘根部基材为高温合金(Ni80),杆部部基材为马氏体,阀面部经过特殊硬化处理,阀面硬度和耐磨度提高。﹝1﹞国产高仿排气阀与日本原厂排气阀有以下几处不同:(1) 原厂新阀阀杆有厂家logo、EHNP-7位数字(3052354),字体规范。(2)原厂排气阀阀盘背后有厂家标识,国产排气阀杆阀盘有车床加工中心孔。(3)使用一段时间后,原厂排气阀杆身下部有磨损,杆身有轻微腐蚀,国产排气阀阀杆采用镀铬工艺,磨损轻微。(4)原厂排气阀阀杆外观发污,国产排气阀杆外观光亮。

通常原厂排气阀使用时间为2个吊缸周期,也即16000小时。高仿排气阀阀面硬度略低于进口排气阀。6000小时后对比试验表明高仿件性能良好,6000小时后性能未见公开报道。一旦船东订购价格便宜的高仿件供船,主管轮机员要首先能识别高仿排气阀,在安装到副机上时做好记录,平时勤检查。发现异常时及时更换,避免大的机械损失。

5.2公司管理

船用柴油机型号众多,不是每个型号都有示功阀。各个厂家对自己的设备性能非常了解,使用

原厂气阀,没有示功阀通常也不会出现问题。可一旦选用其它小厂备件,就可能出现问题,这时示功阀显得尤其重要。N0.1缸若有示功阀,测量一下爆压就可确认气阀状态,避免造成更大的损失。S轮早在16年,时任轮机长就向船舶管理公司提出:在用的一台副机有一个缸头无示功阀,存在安全隐患并提出改进措施。船东未积极行动,时间久了,这件事不了了之。直到发生故障,船东通知船方封存此批备件,不得继续使用。

5.3人员责任心与专业水平

发现一号副机NO.3缸排温高,排烟发黑后,二管轮Y更换了NO.3缸喷油器。继续使用一号副机。此时NO.1缸排气阀也已出现问题,由于特征不明显未被发现。S轮当值机工发现NO.1缸排烟温度异常后,报告轮机长和二管轮Y。二人简单的认为,副机部分负荷运转,排烟温差大属正常现象,而未进一步检查。人员粗心大意,工作想当然。遇到问题没有进一步细想。未能提早发现潜在风险,避免进一步损失。

6  小结

6.1 副机排气阀烧蚀外在表现

(1)高速柴油机排气阀烧蚀初期外在表现是扫气压力明显比平时偏高。NO.1缸做功能力下降,为产生同样的功率。调速器加大NO.2-NO.6缸油门,增大供油量,废气能量增加,同时NO.1未完全燃烧的燃油在排烟总管发生二次燃烧,进一步增加废气能量。(2)排气阀刚一烧蚀时单缸排烟温度升高(3)烧蚀后期单缸不发火,爆压低,排烟温度低。

6.2通过培训提高人员素质

近年来船员培养过程中存在的招生规模盲目扩张,船员教育重理论轻技能的问题突出。高素质海员短缺的问题一直没有得到解决。随着社会的发展和进步,船员流失率将不断加大,尤其是高素质人才。科技的进步使船舶有了网络,远航不在孤单寂寞。企业要充分利用网络,创新机制,加大船员培训力度,提高现有船员素质。同时船员要多看故障案例,多读论坛文章,提高自身素养。平时常翻设备说明书和厂家通函,有条件的话和设备服务商常联系。遇到问题大家做到一起来探讨如何解决,自己水平提升的同时也能带动同行提高。船员之间的传、帮、带也是一个很好的途径。

作者:王子华 轮机长 陈雷 轮机长 青岛洲际船舶管理有限公司

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