【船机帮】瓦锡兰 AUXPAC20 型副机曲轴箱防爆门异常爆开实例
船机故障心莫慌,遇事不决船机帮
导读
某船配备3台瓦锡兰AUXPAC20型副机,其集成的UNIC—C1电控系统由多块数字控制板、电子调速器和传感器组成,保证副机能够安全、高效地运行。
由于UNIC—C1系统运用较多新型的传感器,给日常管理和故障排查增加一定的难度。
本文根据某例传感器故障导致副机曲轴箱防爆门异常爆开的案例,介绍排查故障的具体措施,供同行参考。
一
故障描述
某日,该船正在深海航行途中,风浪较大,船舶摇晃严重。
此时正值晚饭时间,餐厅的机舱延伸报警响,值班人员迅速到机舱查看。
一打开机舱门就发现2号副机被白色烟雾笼罩,随即又听到火警报警声;
副机机旁曲轴箱左侧配备的2块防爆门向外喷射油雾,附近地板及设备上都是喷出的滑油,没有明火或火星。
轮机长迅速停掉2号副机并启动备用副机合闸并电,在较短时间内恢复主机运转。
二
故障分析
曲轴箱防爆门是重要的安全保护装置,其设置有一定的开启压力 (该机型预设值为0.005MPa) 。
当曲轴箱内气体发生爆炸时,防爆门能迅速打开,释放曲轴箱内的压力,并在压力降低后迅速关闭,防止外界空气进入引起二次爆炸,保护人身和设备的安全。
根据经验,副机在正常运行中曲轴箱防爆门打开一般由曲轴箱油气爆炸所致,但也有另外一种原因:若副机曲轴箱透气管堵塞且工况不佳,运行中气缸窜气进入曲轴箱,长时问运转导致曲轴箱内压力变大,从而将防爆 门打开。
在正常条件下,副机曲轴箱内温度较低,且曲轴箱内设有透气管,可平衡曲轴箱内压力 ,防止油气积聚。
透气管末端装有防火网,中间有油气分离桶。
当副机正常运行时,油雾浓度远低于爆炸极限,曲轴箱不会着火或爆炸且曲轴箱内压力保持基本恒定,防爆门处于关闭状态。
(1)首先拆检透气管各段,发现:
部分管内有少量油泥但不影响透气,末端的防火网状况良好,排除透气管堵塞的原因。
(2)当副机系统滑油流经高温热源 (≥200℃) 时,滑油会在曲轴箱内出现“汽化”现象,形成油蒸气,这些油蒸气进一步冷凝,大量微小油滴悬浮在空气中形成极易爆炸的乳白色油雾。
大量油雾产生使得油雾密度(浓度)急剧升高,如果高温热源达到850℃以上,油雾可能会被点燃并迅速燃烧,使得曲轴箱内的温度和压力急剧升高甚至爆炸,此时防爆门必然会被冲开。
由于透气管功能正常,因此推断曲轴箱有高温热源导致爆炸。
根据滑油的流经位置分析,这些热源可能来自以下方面:
(1)主轴瓦局部干磨擦;
(2)凸轮轴轴瓦烧熔;
(3)连杆曲柄销轴瓦烧熔;
(4)透平轴封烧熔、废气端窜气;
(5)燃烧室的火源窜入曲轴箱;
(6)自带泵等传动齿轮、轴承烧熔等。
三
故障排查
故障处理先易后难、循序渐进。
在该副机停车且预润滑泵运行一段时间后,打开曲轴箱道门及凸轮轴道门检查,未发现主轴承、曲柄销轴承以及凸轮轴轴承有明显异常,轴瓦边缘出油处无金属粉末物, 各轴径处未发现变蓝;
拨动连杆大端,各连杆沿曲柄销可正常活动,无卡阻;
盘车1周,无卡阻;
检查各传动齿轮,发现表面都很光洁,主从动齿轮配合良好,轴承外观正常;
测量各缸的压缩压力,均在正常范同内且比较平均。
再解体副机透平,发现各轴承和气封状况良好;
废气端无漏油痕迹。
对副机进行吊缸检查,将6个活塞顺利拉出,发现各缸的活塞状况正常;
活塞环倒角完好,无断令现象;
缸套表面光洁,润滑良好;
各对连杆轴承瓦只有正常的轻微划痕,无合金脱落;
曲柄销状况良好。
至此,除主轴承外已进行多项排查,仍未发现任何故障原因。
因拆检主轴承属非常规项目,为方便拆检,决定先把油底壳的系统滑油全部抽出。
在抽空油底壳、清洁曲轴箱的过程中,偶然碰到油底壳低位传感器的外接线,发现低位传感器的上部似乎有裂纹,用手轻轻拉动外接线,传感器整个上部密封盖完全脱落。
拆下该低位传感器及其外接线,发现传感器脱落的上盖与下部连接处发黑,并伴有焦糊味;
其内部元件是用胶封的,封胶也有烧灼痕迹 ;
测量该传感器的两极,发现短路。
四
故障解决
鉴于该低位传感器异常损坏,结合之前的信息进行如下分析:
首先回看故障期间的监测报警记录,2号副机出现的第一个报警在17时41分09秒,是油底壳低位报警;
29s后,即17时41分38秒出现火警报警,除此之外没有其他报警。
在停掉2号副机前,即防爆门仍然向外喷油雾时,三管轮查看过该副机的所有运行参数都正常,滑油压力未降低或异常波动;
而之前对机械部分的拆检也未发现任何问题。
因此,在排除机械部分的原因后,确定该低位传感器异常损坏是本例曲轴箱防爆门异常爆开的原因。
该低位传感器是直流24V电容式液位传感器,安装在副机油底壳的底部,正常浸入副机油底壳滑油中。
由于其长期工作在高温、振动的环境下,内部元件加速老化,一旦短路即产生火花。
由于传感器是整体密封的,火花聚集的能量使上盖被掀开,瞬间的冲击波使得防爆门被冲开。
最初检查曲轴箱并未发现该传感器损坏,是因为该传感器的接线是弹性较强的硬电线,在传感器上盖爆开后又被接线复位到原来的吻合位置;
虽然在监测报警上看到低位报警记录,但由于之前喷出不少滑油,就认为是油底壳真实低位;
同时由于该传感器的安装位置较低,也未考虑该方面,因此没有发现原因。
图 1 防爆门结构示意
之后拆检防爆门(结构示意见图1),发现其密封O形圈377010已经脆化,防爆门被冲击打开后大部分断裂脱落。
这就是副机运行正常,防爆门复位,但仍有油雾继续喷出的直接原因。
换新传感器及防爆门O形圈,装复副机,经过1d的运行检查,一切正常。
五
结论
本例是一起比较少见的故障,因传感器异常损坏导致防爆门爆开,经过机械拆检和报警信息等各方面综合分析,该案例有以下几点供日常管理参考。
(1)对副机的各类传感器必须定期进行外观检查和能效试验,特别是工作环境比较恶劣的传感器要重点检查。
发现状态不良的传感器必须及时更换,避免出现意外。
(2)副机防爆门是平时日常保养容易忽略的部分,尤其O形圈容易老化,建议每运行24000h就换新。
调整开启设定值的螺栓应铅封,防止误调整导致失效。
(3)副机出现类似故障,一定要综合各方面的信息,将电气问题与机械原因分开,盲目拆检只会增加工作量。
本文原创作者系:
中渡轮船股份公司 韩庆春 吴全胜
END
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