600MW超临界机组启动总结
更多学习题库,请进入首页菜单选择本次机组启动计划并网时间为11月24日06时,具备并网条件时间为11月24日05时20分,调度未批准,实际并网时间为2018年11月24日05时46分,提前计划时间14分钟。本次启动从点火(投入风道加热油抢)到260MW负荷停油共计14小时29分钟,消耗燃油24.7吨,消耗原煤657吨,机组启动消耗除盐水约314吨。一、 启动过程主要操作序号时间主要操作111月22日21:50启动凝结水泵,凝结水系统、除氧器开始冲洗。211月22日23:00凝结水系统、除氧器冲洗合格,锅炉上水。11月23日303:33锅炉上水结束。406:131号炉炉水循环泵注水冲洗。511:05锅炉冷态冲洗结束。616:02启动1B引风机、1B送风机。716:12锅炉吹扫完毕。816:18轴封系统投入,开始抽真空。916:35启动1B一次风机运行。1016:49投入1号炉风道加热油枪,投入空预器连续吹灰。1117:23启动炉水循环泵。1218:00投入F层微油,1号炉点火。1318:29启动1F制粉系统,锅炉开始升温升压。1423:00锅炉热态冲洗结束。11月24日1501:27主/再热汽温:298℃/306℃,主/再热汽压力:2.5Mpa/0.1 Mpa,汽轮机冲转。1601:46汽轮机转速2000rpm,进行中速暖机。1703:42启动1G制粉系统。1804:10汽轮机转速2900rpm,阀切换。1904:40汽轮机转速定速3000rpm。2005:46发电机并网。2106:33启动1B制粉系统。2206:36启动1E制粉系统。2307:13厂用电切换完毕。2407:18锅炉转干态,退出1号炉所有油枪。2507:33机组负荷285MW,投入CCS。2607:46脱硝系统投入。二、 影响启动并网进程因素分析1. 机组本次启动,时间节点控制较好。各班组能够按照启动计划如期完成,提前40分钟达到并网条件,提前14分钟机组并网。2. 1号炉风道加热油抢远方投入故障。16:49,1号炉2号风道加热油枪运行,1、3号风道加热油枪不着火, 17:14就地投入3号风道加热油枪运行,17:41就地投入1号风道加热油枪运行。按照风道加热投入总油量计算,影响大约20分钟。3. 锅炉第一支油枪投入到第一台磨煤机启动间隔时间过长,原因是F1、F3、F4油枪未着火,1F给煤机入口插板门1、2打不开,缺陷处理。18:00,投入1号炉F层小油枪运行,F2、F5着火,F1、F3、F4不着火,18:22 F4着火,18:25 F3着火,18:27 F1着火。18:29,1F给煤机入口插板门1、2就地手动摇开。缺陷处理影响启动时间增加约29分钟。4. 机组启动升温升压过程中,水冷壁温升率0.44℃/min,过热器出口温升率0.85℃/min,温升率偏低,控制偏于保守。按照过热器出口温升率1℃/min计算,影响启动时间增加约25分钟。三、 指标分析本次冷态启动耗油24.7吨,低于公司要求冷态启动低于30吨的标准,主要是因为:1、 本次启动采用有炉水泵的启动方式。2、 在机组并网前锅炉只运行1F磨煤机及1F层微油,冲转暖机同时启动第二台磨煤机。减少了1G微油投入时间。3、 不带微油的第3台磨,尽量晚启,初负荷暖机期间维持2台磨运行。本次启动第三台磨时,机组煤量115吨,负荷130MW,启动第3台磨,这种运行方式减少了大油枪的运行支数及时间,使并网后耗油量大幅减少。四、 启动中出现的主要缺陷及防范措施:启机过程缺陷统计表序号缺陷名称所属专业11号炉1号、3号风道加热油抢就地投入21号炉F1、F3、F4油枪未着火31号炉1F给煤机入口插板门2远方无法操作41号炉1F给煤机入口插板门1远方无法操作51号机1C真空泵入口气动门装反61号汽轮机GV1-LVDT显示故障710KV公用01A段厂用电切换故障1. 1号炉制粉系统及燃油缺陷。多次启机过程中,均出现油枪不着火等缺陷。制定启机计划时,预留出一定燃油油抢缺陷处理时间,具备条件时,提前试验制粉系统各风门挡板,发现缺陷提前处理,缩短启机过程中的处理时间。2. 1号机1C真空泵入口气动门装反。机组抽真空,真空泵启动后加强监视,并就地检查。发现参数异常,执行安措,联系尽快处理。3. 1号汽轮机GV1-LVDT显示故障。启机前,具备条件情况下,联系相关专业到场进行汽轮机拉阀试验,确保机组冲转时阀门开启正常,避免延误冲转并网时间。五、 重大操作总结1. 机、炉上水冲洗11月22日21:50启动凝结水泵,同时除氧器上水冲洗。11月22日23:00锅炉上水。锅炉上水后进行冷态冲洗,同时尽量提升除氧器温度,提高省煤器入口温度,使锅炉水温缓慢升高。11月23日17:23,启动炉水循环泵。在锅炉冷态冲洗的同时,尽量晚启炉水循环泵,保证水质合格的同时,既节省了厂用电,又使炉水(折焰角入口)温度由31℃升至67℃。节省了燃油及燃煤消耗,缩短了升温升压时间。2. 锅炉点火11月23日16:49投入1号炉风道加热油枪,11月23日18:00投入F层微油,1号炉点火。先投风道加热油枪,加热风温,待一次风温升至具备启磨条件后,投入F层微油,启磨,1号炉点火。推迟了F层微油投入时间,节省了燃油消耗。油枪投入过程中,存在油枪不着火缺陷,在以后的启机策划安排中,预留出一定燃油油抢缺陷处理时间,稍微提前安排锅炉点火时间,充分考虑油燃烧器缺陷、影响启动进程的因素,为检修人员处理油燃烧器缺陷留够了足够的时间。3. 升温升压启动过程中,垂直水冷壁温升率为0.44℃/min,过热器出口温升率0.85℃/min。全过程较为平均。各段温升速率均未超过规程规定,从以下方面积累经验:充足的启动时间,合理制定启动计划,既要节省燃油,又为升温升压、试验、处理缺陷考虑的足够的时间。均匀的燃料量增加速度,对温升速率精细控制和高度重视,运行人员不仅单独保留一台操作员站监视温升速率,同时不断进行温升速率计算。4. 冲转暖机11月24日01:27,调节级温度89℃,主/再热汽温:298℃/306℃,主/再热汽压力:2.5Mpa/0.1 Mpa,汽轮机冲转。11月24日01:46,汽轮机转速2000rpm,进行中速暖机。04:10,汽轮机转速2900rpm,阀切换。04:40,汽轮机转速定速3000rpm。冲转参数在保证安全的情况下,可适当降低,在冲转过程中,可以继续升温升压,提高蒸汽参数。这样,既可以缩短启机时间,又节省了燃油。冲转过程中各轴承振动最大值轴振1X1Y2X2Y3X3Y4X4Y5X最大值um524270739461946765转速rpm285813681648175514761675112811811702轴振5Y6X6Y7X7Y8X8Y9X9Y最大值um6010551675577648664转速rpm204758815392694261220672271269425475. 升负荷过程提前进行G、E、B油枪试验,发现缺陷及时处理,有利于缩短从启机并网到油枪全部切除的时间间隔,对节油起到积极作用。机组并网后,操作人员按照规程要求提升机组负荷,低、高加热器随机投入运行,机组各项运行参数平稳。升负荷过程中,高、低旁及时关闭。升负荷过程中,注意各项参数控制平稳,及时启动各辅机设备。注意初负荷暖机要求。1号机在05:46并网至7:33负荷285MW,投入协调,调节级温度由344℃升至495℃趋于稳定,温升1.4℃/min。下次启动时注意初负荷暖机时间,延长初负荷暖机时间。六、 机组启动后运行情况机组启动后总体运行稳定,各参数正常。七、机组启动管理启动准备评估:机组启动准备按标准化启机要求执行,按计划的并网时间制定了详细的启动计划及节点安排,及时安排启机相关工作,做到了超前谋划。启动过程评估:1机组启动过程中实施机组启动运行标准化管理,值长充分发挥现场总指挥作用,机组启动过程中管理责任明确,政令畅通。同时从设备启动、缺陷处理、技术支持等环节人员分工明确,责任落实到位,值班员操作思路清晰明了,避免了机组启动时管理人员随意下达指令,导致运行人员执行命令模糊,非常不利于机组启动管理现象。2启机操作票部分:电气转热备、并网等操作能够打好提前量,为启机缩短时间。但电气及热机启机操作票,存在执行不规范,打√、填写时间不及时,唱票复诵声音小或不执行,监护人监护不认真,操作票交接不清等。3 启机过程中存在不足:a) 机组转干态前,启动第四台磨1E磨煤机后,没有及时将其余磨煤机煤量减下来,没有维持总煤量稳定,且在转干态过程中增加煤量幅度过快,机组总煤量由06:52时的170吨升至06:59时的226吨,短时间煤量增加过多。转干态后过热度升高较多,最高升至25℃,部分管壁超温。反映出启机动态过程中,重点难点操作调控短板,锅炉汽水转干态过程需加强监视调整培训。应对措施:1、启机时启动备用磨煤机后,及时将其余磨煤机煤量降低,维持总煤量稳定;2、转干态时煤量缓慢增加,保持总体稳定缓升的趋势,逐步转至干态;3、随着炉循泵出口调门逐渐关小,缓慢加大给水量,控制省煤器入口流量750吨;4、炉循泵转干态过程中维持运行,负荷280MW后再停止炉循泵,以加大炉水循环流量,避免管壁超温;5、锅炉转干态后,加负荷并维持在240MW以上,避免干湿态反复,转干态过程中,控制过热度在10℃以内,控制锅炉管壁温度正常。b) 1号炉启动一次风机后,锅炉负压变正。反映出1、送引风机启动后炉膛负压自动未投;2、运行人员对一次风机启动后,对炉膛负压影响程度估计不足。应对措施:1、送引风机启动后,炉膛负压稳定后投入负压自动;2、启动一次风机后,加强调整,及时增加引风机处理,保持炉膛负压正常。c) 1号机5号低加汽侧放水门未关闭,汽机6.9米跑水,反映出启机恢复系统时阀门检查不细,恢复系统不认真。应对措施:恢复系统时考虑全面,加强操作质量。转发是最大鼓励!感谢您的支持!