【实战案例】注塑产品缺陷进胶位气纹、波浪纹不良改善--(连载67)

文/振业注塑汇(ID:zy-plas)

老师/杨建宏,黄老师

■产品信息:

    品名: 面板

    材料:PC白色

    尺寸规格:196.7mmx194.5mmx2.8mm

    模穴数:1 X 2

    制品重量:76g

模具规格

    两板模具、一个搭接进胶口、后模采用推板式顶出产品

"注塑工艺:

    注塑机吨位:280T

    螺杆直径:Φ55mm

    炮筒温度285℃-305℃,

    模温设定:后70℃/前95℃,

    成型周期:31秒, 使用5段射压及2段保压

"产品后加工:

    产品一次性剪平水口位后入工装车等待下工序组装使用。

"品质要求:

    产品表面划伤、发亮、欠注、结合线、变形、顶白、气泡等外观不良不可,长宽尺寸公差±0.15mm。

品质不良信息:产品侧面(进胶位)气纹、波浪纹不良,间断性出现不良率28%。

不良产品图片

请看以下参数表:

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

    本身模具进胶点开设不合理(主流道进胶孔太小、而分流道又开得太窄,加上转角连接位小),所以才造成工艺参数调机困难。

    2、模具温度设定(温度偏低)不合理,之前模温设定只有80℃;加上产品薄又是一个进胶口,所以才导致注塑填充过程(二、三段的射出速度慢快转换时遇到冷模而影响填充流速)稳定性差。

    3、注塑工艺参数设定不合理(第二的射出速度设定太慢,而且二段位置与三段的切换设定不精准),所以导致注塑填充过程不稳定,间断性出现气纹、波浪纹不良。

二、改善对策过程:

    1、对模具的主流道及分流道改善,主流道加大(∅径加大,由∅3.7mm改为 5.6mm),而分流道加宽,单边加宽2.5mm;主要改善冷胶影响填充流速问题,提高注塑填充的稳定性。

    2、模温重新设定,(采用2台模温机控制,前模70℃,后模95℃)由原来80℃,加高为95℃来确保模内模温均衡,提高溶脂流动性,减少塑料溶脂流入型腔过程受阻力,确保注塑生产更稳定。

    3、注塑工艺参数重新调设:

    A、射出压力重新设定,采用多段射胶压力控制,确保注塑生产。

    B、采用4段射出速度控制流道口的气纹及波纹,主要采取第二、三段慢至中慢速控制,防止溶脂注射过程发生急冷凝固,而造成波纹、气纹不良。

    C、V/P切换位置重新设定,采用短射方式找到精准切换位置(射出段完成产品填充98%,剩下2%由保压来补偿)

三、改善后成果展现:

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