【实战案例】注塑产品缺陷进胶位气纹、波浪纹不良改善--(连载67)
文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
老师/杨建宏,黄老师
品名: 面板
材料:PC白色
尺寸规格:196.7mmx194.5mmx2.8mm
模穴数:1 X 2
制品重量:76g
两板模具、一个搭接进胶口、后模采用推板式顶出产品
注塑机吨位:280T
螺杆直径:Φ55mm
炮筒温度285℃-305℃,
模温设定:后70℃/前95℃,
成型周期:31秒, 使用5段射压及2段保压
产品一次性剪平水口位后入工装车等待下工序组装使用。
产品表面划伤、发亮、欠注、结合线、变形、顶白、气泡等外观不良不可,长宽尺寸公差±0.15mm。
品质不良信息:产品侧面(进胶位)气纹、波浪纹不良,间断性出现不良率28%。
请看以下参数表:
一、外观不良原因分析:
本身模具进胶点开设不合理(主流道进胶孔太小、而分流道又开得太窄,加上转角连接位小),所以才造成工艺参数调机困难。
2、模具温度设定(温度偏低)不合理,之前模温设定只有80℃;加上产品薄又是一个进胶口,所以才导致注塑填充过程(二、三段的射出速度慢快转换时遇到冷模而影响填充流速)稳定性差。
3、注塑工艺参数设定不合理(第二的射出速度设定太慢,而且二段位置与三段的切换设定不精准),所以导致注塑填充过程不稳定,间断性出现气纹、波浪纹不良。
二、改善对策过程:
1、对模具的主流道及分流道改善,主流道加大(∅径加大,由∅3.7mm改为 5.6mm),而分流道加宽,单边加宽2.5mm;主要改善冷胶影响填充流速问题,提高注塑填充的稳定性。
2、模温重新设定,(采用2台模温机控制,前模70℃,后模95℃)由原来80℃,加高为95℃来确保模内模温均衡,提高溶脂流动性,减少塑料溶脂流入型腔过程受阻力,确保注塑生产更稳定。
3、注塑工艺参数重新调设:
A、射出压力重新设定,采用多段射胶压力控制,确保注塑生产。
B、采用4段射出速度控制流道口的气纹及波纹,主要采取第二、三段慢至中慢速控制,防止溶脂注射过程发生急冷凝固,而造成波纹、气纹不良。
C、V/P切换位置重新设定,采用短射方式找到精准切换位置(射出段完成产品填充98%,剩下2%由保压来补偿)