共轨喷油器维修过程当中的常见失误分享
失误案例一:
上周,有个朋友在CPN DIESEL平台上留言,说碰到怪现象了,大家听听看到底怪不怪。故事是这样的:
有一支上汽菲亚特红岩杰狮的喷油器,型号为0445120157,为博世CRIN3喷油器。上台架测试后发现该喷油器的回油量为136mm³/冲程。拆卸后发现阀座座面磨损严重,于是泵友更换了一套新的阀组件,型号为F00RJ01819。重新装配上台架测试后发现:回油量超大,近似直回,测试台的轨压都很难涨上去。
于是朋友提出下列疑问:
1、不会是阀组件的质量问题吧?这可是高价买进的博世原装货啊。
2、在阀组件更换的过程当中,完全遵循CPN DIESEL所介绍的方法进行测量和装配,怎么会有问题呢?
3、难道CRIN3喷油器的维修还有其他不一样的地方?
CPN DIESEL回复要点如下:
1、阀组件质量问题的可能性很低;
2、CPN DIESEL所提供的简易测量装配方法,如上图所示,只是针对首次维修的喷油器的衔铁升程控制和针阀升程控制,对于喷油器的其他参数没有任何控制;
3、博世CRIN3代的喷油器结构与CRIN2代的结构完全一样,因此测量控制方法也能通用。
这里既然提到CRIN2和CRIN3的区别,不妨跑题介绍一下,二者区别如下图所示:
4、对于新组装的喷油器回油直回,排除清洁度的影响,主要确认以下几点:
1) 密封圈是否漏装或者装配变形?
2) 小球是否漏装或者小球球座是否装反且压裂?
3) 阀弹簧垫片或者阀弹簧是否漏装?
4) 最后一点,也是最容易被忽略的一点,缓冲升程垫片是否太厚?
于是朋友依照CPN DIESEL的建议重新拆卸喷油器,逐条排查:
1) 密封圈没有变形;
2) 小球和球座装配正常;
3) 阀弹簧和阀弹簧垫片健在;
4) 缓冲升程垫片厚度为1.135mm。
CPN DIESEL建议,更换厚度为1.095mm的缓冲升程垫片后重装再测。
依据建议,朋友重测后结果如下所示:
问题解决!
那为什么缓冲升程垫片太厚会导致喷油器直回呢?
缓冲升程本来是用来控制衔铁盘在工作过程当中的抖动的,其行程大小一般在10~50微米之间(不同喷油器类型行程大小不一样)。如果缓冲升程垫片太厚,衔铁盘就被限位在较高位置,进而导致衔铁芯不能落位,小球就不能密封座面,从而阀座控制腔内的高压油直接回流至衔铁组件低压腔。如下图所示:
失误案例二:
这种情况您遇到过吗?
按照正常步骤更换阀组件,上台架打油量,回油直回,轨压上不去。
拆卸喷油器以后一看,阀座裂了!
CPN DIESEL的平台上,已经有好几个朋友留言提到上面这种现象了。不管是原厂的阀组件还是副厂的阀组件,都有中奖过。
那么到底有哪些原因会导致阀组件开裂呢?CPN DIESEL把可能原因分为客观与主观两类:
1、客观原因
1) 阀座材料里有杂质,导致强度下降开裂;
2) 阀座热处理参数不理想,导致硬度太高、缺乏韧性而断裂;
3) 阀座存储不当,导致表面存在腐蚀而开裂。
对于博世喷油器,CRIN2和CRIN3代的阀组件尤其容易开裂,原因是这两种喷油器阀组件的肩胛面只有一个台阶,而不像CRI和CRIN1的阀组件肩胛面,都有两个台阶,这样的几何形状强度更高。
2、主观原因
1) 阀座肩胛面与喷油器体支撑面有硬质颗粒(如砂粒),在拧紧过程当中导致应力集中而开裂;
2) 阀座大端面与紧固螺丝接触面有硬质颗粒(如砂粒),在拧紧过程当中导致应力集中而开裂;
3) 拧紧力矩过大导致阀座疲劳开裂。
所以CPN DIESEL共轨燃油系统再次提醒各位朋友们注意:
1) 维修装配过程当中,千万要注意清洁度,装配之前用气枪吹一吹,看似多余,实则必然!
2) 拧紧力矩千万不要过头,对于博世CRIN2的阀组件来说,建议拧紧力矩为65Nm,而对于CRIN3的阀组件,建议力矩为75Nm。千万不要过头哦!