李老轨培训完MAN B&W ME-C电喷主机的心得---看看有没有启发到你的东西。。。。

2019年2月,公司安排我参加了为期一周的MAN B&W ME系列电喷主机培训,这次培训内容基本上以我司"松"字号电喷机为模板,顺带讲解了最新电喷机的改进技术,如排气阀的改进,PMI SYSTEM的改进,主机缸套水系统的新技术等等。个人通过这次培训,结合以前在JXS和MDS轮的工作经验,对电喷主机有如下进一步的认知,在此供大家分享:
一,与传统主机相比,现在的电喷机同等功率下,油耗要更低,这个就要求提高爆压,而目前对环保要求高,要满足TIER2要求,氮氧化物排放就要降低,此时就要求降低爆压,既要满足经济性又要满足排放性要求,现代ME主机就通过改变主机排气阀的关闭定时,在要求经济性时就提前关闭排气阀,提高爆压,在需要满足环保要求时,就滞后关闭排气阀,让一部分压缩气体通过排气阀排出,降低爆压。同时,大幅提高扫气压力,扫气压力从传统机的不到1公斤大幅提高到两公斤以上,此时就大大降低了主机气缸缸套内壁的温度,很容易造成低温腐蚀。以前在吉祥松,主机内部检查,发现缸壁发黑,厂家给的报告是低温腐蚀,在扫气口取油样化验,化验单显示为残油碱值高,当时百思不得其解。现在明白了,这两项不矛盾,硫酸腐蚀和低温腐蚀不是同一个概念,硫酸腐蚀只是低温腐蚀的一个方面。现在ME主机主要管理要点之一是要消除低温腐蚀,我们将主机暖缸温度调到85°,还是无法消除低温腐蚀。MAN B&W主机厂家针对第一代电喷机低温腐蚀严重,缸套磨损严重的问题,从新提供了一个解决方案,即缸套水冷却系统,该系统将主机缸套水的温度大幅增加到110°,120°报警,125°减速。这样就大大减小了主机低温腐蚀的几率。而我公司前期造的船都没有这套系统,我们平时的管理要点就是注意暖缸水的温度不要低于85°,不要长时间在50%额定负荷下运行,注意及时调整汽缸油的注油量。
二,现代ME主机取消了链传动机构,用HYDRAULIC POWERSUPPLY液压油单元取代了凸轮轴,用ENGINE CONTROL SYSTEM主机控制系统取代了调速器,用CRANKSHAFT POSITIONSENSING SYSTEM凸轮轴位置感应系统即TOCHO 系统感知曲轴的实际位置,用local OPERATIONPANNEL取代了LOCAL CONTROL STAND增加了HYDRAULIC POWERsupply、CYLINDER LUBRICATION,取消了ROLLER GUIDES、STARTING AIRDISTRIBUTOR 。
增加的这些东西,对我们管理来说,要管理好三个系统,第一个是角度控制系统,第二个是液压油系统,第三个是电脑操作系统。
1.角度编码器是CRANKSHAFT POSITIONSENSING SYSTEM中最重要的部件,用来监控感知船舶曲轴的位置的,这个错乱了,发送到ACU,CCU的信号就错乱了,船舶就无法运转了。为了保证船舶的正常运转,厂家设计时就安装了两套系统,A系统和B系统,两者为冗余系统,A系统在船舶自由端只接了三根探头,为测量探头,另一根探头使用的是飞轮端的转速传感器,如果两个位置出现偏差,就要调整角度编码器的探头位置。
角度编码器中A的位置在NO1缸上死点后90能监测到信号,一直到270°停止,角度编码器中B的位置比A的位置滞后45°,也就是135°一直到315°能监测到曲轴的位置,每个探头四个位置,两套系统共八个位置,相当于把曲轴分为8等份,每一个等份45°,这样,主机在停止时就能知道主机曲轴现在的大致位置。
由于角度编码器在主机自由端,主机运转时震动大,角度编码器支撑座容易松动甚至断裂,导致角度编码器探头位置移动,甚至损坏角度编码器,因此角度编码器要每三个月检查标定一次,飞轮端的转速探头隔段时间也要检查,检查方法:将NO1缸盘到上死点,拿桥规检查主机曲轴的实际位置,再看飞轮端的测速探头是不是在O°上,调整测测速探头在零位,再根据测速探头来检查角度编码器中A,B系统探头的位置。再安装角度编码器,系统A中第一个探头的位置在NO1缸上死点后90°,系统B中第一个位置在NO1缸上死点后135°,角度编码器安装或标定后,一定要盘车一到三周,这样角度编码器才会被激活,,主机ECU就知道主机曲轴目前所处的大致位置,为下次启动做准备。
2.液压油系统,ME主机标准的液压油系统一般由两台电动液压泵和3台机带液压泵组成,电动液压泵只起启动作用,如果三台机带液压泵故障,电动液压泵是无法满足主机正常运转的,只有第二种联合液压泵系统,电动液压泵可以满足在机带泵全部故障情况下主机15%负荷下运转,我以前上的松字号为标准系统。
第三种为纯电动液压泵系统,可以全部使用电动液压泵来运转主机,液压油系统对主机润滑油的精度要求很高,通常需要19/15精度以下的润滑油,再通过机带滤器25/6mu的滤器过滤来满足伺服油的运转,在此要求主机滑油分油机持续运转,不要停止,以此来保证主机滑油系统的干净,主机润滑油要两个月取样化验。
在液压系统图中,312阀为溢流阀,标准系统中设定压力为225KG,311阀为安全阀,当压力超过315KG时此阀打开,保证整个系统的安全,310阀为停车阀或系统安全阀,为电动控制阀,当安保系统触发,和停车信号时都可以触发此阀开启,以便达到停车的目的。
310阀应该每6个月进行功能测试,功能测试时,将电动液压泵模式选择开关选到手动模式,将316阀打开,接测试压力表,再手动打开电动液压泵,看液压表上压力,一般为225KG,再将310阀打开,看316中表的压力。
液压系统管理中,主要是要保证油的干净,其次油容易泄漏,进空气,系统中进空气,一般在波尔滤器的空气阀及泄放阀中,系统泄漏点一般在FIVA 阀,各液压阀件中,平时要多注意检查。
3.主机操作系统,该系统为重点,这段时间主要学习操作界面,电脑电路板如何更换,工况怎么调整,换一些主要部件时怎么进行功能测试,电脑数据怎么下载,在此部分,电脑操作界面及数据下载就不详细讲述了,这些看界面就知道。
更换主机控制板,这种主机,EICU,ECU,均为冗余设计,主机上电脑控制板均为MPC板,结构都是一样的,只是里面的软件不一样。如果主机的某一块板坏掉了,我们可以将主机上的冗余板拆下来用。
在换板过程中,先停主机,对要更换的板断电,拆掉地址码,再将其他接口拆掉,换新板时,先检查侧面DIP码的位置,1和8号位在OFF位置,其他在ON位置,如果要强制下载,4号位也要放在OFF位,接上地址码,通电自动下载,一般需要15分钟左右,当MOP板上灯出现三红两绿后,就可以将4号位的开关置于on位。当指示灯出现两红两绿时,就说明下载完成了,此时,我们就可以将其他电脑接线接起来,启动主机运转了。该下载方式是在地址码正常的情况下下载的。
如果地址码不正常或者丢失,我们就要用到板中间的DIP SWITCH 开关,进行地址码拨号,根据说明书的规定列表,找出板中8位地址码的正确位置,拨好号后再安装,通电下载。
主机工况调整,每次换油时,或者每个月,我们要检查主机工况,根据燃油情况调整主机参数。这样可以将主机工况放置于最佳状态,降低燃油消耗,调整时,首先检查PROCESS INFORMATION 中的信息,于PMISYSTEM中的测量值进行比较,正常情况下,以PIM中的值为工况实际值,调整时,要先调整FUEL QUALITY 中的参数,FUEL QUALITY 中燃油低热值与密度都要与加油单中数值一致,applied FUEL QUALITYOFF SET调整时,要比较PROSESS INFORMATION中ESTIMATED LOAD 与PMI中测出来的值进行比较,如果ESTIMATED LOAD值低,将OFFSET往低的方向调,反之往高的方向调,使电脑显示负荷值与PMI测量值一致。再调整PI,PCOM,PMAX。
PI调整时是调整差值的百分比,电脑中PI值比PMI测量值高,应该向低的方向调整,反之则向高的方向调整,一般偏差不要超过0.5BAR。PCOM调整与PI调整方法一致,PCOM偏差值以3BAR内为宜。最后调整PMAX,PMAX调整偏差也是以3BAR为宜,调整完成之后,再次测量PMI,与PROCESS  INFORMATION 值进行比较,直到PMI中值与电脑中值一致时止。
一定要注意,调整顺序为FUEL QUALITY,再调PI再调PCOM,最后才调PMAX,只有这样才能调准。
最新的柴油机版本已经有自动调整功能,使用自动调整功能时,一定要在恒定工况下调整。
功能测试,主机在更换一些重要部件后,要进行功能测试,如HCU单元中的 plunger FEED SENCER 更换后,TACHO ENCODER 更换后,PMI系统的探头跟换后,液压泵中WASH PLATE FEEDBACKSENCOR 更换后都要进行功能测试。
测试是在完车状态下,盘车机在脱开的位置进行的,如果要进行HCU功能测试,此时将主机FUNCTION 中 HCU选择在测试模式,按照主机操作电脑上的说明一步一步做,TACHO及 HPS也是按这样的步骤进行的。
此外,还谈到了现代主机的特殊操作:
机带液压泵工作位置,如果ACU故障,液压泵斜盘工作在正车最大位置,如果泵斜盘反馈信号丢失,液压泵斜盘工作在原来方向的最大位置。
FIVA阀中的反馈传感器不能拆解,如果运转中FIVA阀故障,可以在电脑中将该缸CCU resetting。
汽缸油注油器换新时,要注意检查注油器调整螺母的长度,与原来的拆下来的保持一致,这样就不会因为换新注油器时改变该缸的注油量。
如果某一个缸的CCU故障,汽缸油无法注油时,可以将该缸的汽缸油接线接到ECU的52号线上,给该缸强制注油。
第一代ME-C主机排气阀阀杆与阀壳为油密封,在运行当中一定要检查排气阀顶部的注油孔,不能堵塞,如果堵塞,将会使阀杆与阀壳的磨损加大,阀杆卡死,解体排气阀,安装时,一定要在气封下面注满润滑油。
由于第一代产品容易导致排气阀高温结碳和卡死,现在已经换到第三代产品上了,即结构与传统MC主机排气阀一致。
现代主机还存着很多的问题,发现问题,MAN B&W主机厂家一般会发通函,我们一定要及时关注通函中的内容。将出现的问题及时解决。
由于时间有限,目前只写到这些,培训机构还搞了一套操作界面、说明书,平时多看看说明书,争取早日熟悉ME机型。(以上仅供学习和交流)

作者:中远海运船员:李锦章轮机长

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