『振业注塑汇』案例精选--注塑产品结合线改善案例

■产品信息:

品名:底盖

材料:PP黑色

尺寸规格:165.2mmx162.1mmx4.12mm

模穴数:1 X 1

制品重量:63.5g

模具规格:二板模,单点潜水式进胶,

"注塑工艺:

注塑机吨位:250T (油压机)  ,

螺杆直径:Φ38mm  ,

炮筒温度180℃-225℃,

模温设定:45℃,

成型周期:26秒, 使用4段射压及2段保压"

"产品后加工:

无需加工,生产品外观确认,OK后直接包保护膜"

"品质要求:

产品外观划伤、碰花、发亮、欠注、结合线等不可、长宽公差值±0.10mm。"

品质不良信息:产品结合线位置发黑不良。 

不良产品图片

参考参数表:

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

    1、模具排气设计不合理,前模开的排气槽太浅及位置偏移,所以注塑过程中气体无法流畅排出。

    2、模具温度设定不合理,模温太低所以采用的高压、高速填充参数;才造成生产品间断性烧焦及发黑不良。

    3、注塑工艺参数设定不合理(只采用2段射出位置设定,无法精确及有效控制注塑稳定;另一个是保压压力太大),才导致注塑包胶尾部的结合线处出现严重发黑不良。

二、改善对策过程:

    1、模具重新加排气改善,前模的大圆孔周围再开多处排气槽,排气槽前端近胶位面开通及降面0.02mm,而尾部开通后加深排气槽0.3mm,确保模具排气畅顺,杜绝模具困气引发生产品烧焦、结合印不良。

    2、模具温度重新合理设定:前模采用模温机控制,温度设定为45℃;而后模使用机台常温水控制模温,大约27℃,确保注塑成型过程塑料流入型腔更畅顺;另可助于在注塑工艺参数方面适当减小压力。

    3、注塑工艺重新调设,采用多段射压及多段射速控制,各段射速的快慢之间切换位置精准找到及合理设定参数,产品在注射完成98%后再采用2段低保压及低速控制产品外观及尺寸。

三、改善后成果展现:

振业注塑汇总评述:

1.对于结合线,大家都不陌生,这是注塑缺陷中最常见的一种,本案例就是讲结合线的消除法。

2.一般来说,结合线消除的方案从貌似相反实则统一的两种,第一种是高压高速,第二种是高压低速,这是相反的体现,统一的方面是前者是对于非困气型的结合线情况,后者对于困气型的结合线。本案例偏后者。

3.不管哪种情况,模具上开排气及高模温都是必须的,这2点本案例都予以采用了。

4.要彻底消除本案例中的问题,最终的方法是采取高模温(急冷急热等方法)加溢料井的方法,但成本有点高。

5.总的来说,本案例的方案对于大多数结合线问题的解决方案是适用的,所以特做案例建议采用。"

By-杨建宏


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