一起雷击引起110kV变电站全停事故的分析
国网舟山供电公司、浙江浙能中煤舟山煤电有限公司、国网舟山供电公司、国网舟山供电公司的研究人员杨珊、卓琛、林魁、林毅,在2017年第4期《电气技术》杂志上撰文,详细分析了一起雷击110kV变电站同杆架设的两条进线引起全站停电的事故,探讨了该事故继电保护动作过程和全站停电原因,并根据变电站实际的运行特点,提出了相应的整改措施。
中国电工技术学会主办,2017年6月21-24日在河北省张北县举办,大会围绕新能源发展战略、系统关键技术、微电网及储能等重要议题展开交流。浏览会议详情和在线报名参会请长按识别二维码。
国网舟山供电公司、浙江浙能中煤舟山煤电有限公司、国网舟山供电公司、国网舟山供电公司的研究人员杨珊、卓琛、林魁、林毅,在2017年第4期《电气技术》杂志上撰文,详细分析了一起雷击110kV变电站同杆架设的两条进线引起全站停电的事故,探讨了该事故继电保护动作过程和全站停电原因,并根据变电站实际的运行特点,提出了相应的整改措施。
小岛地区气候多变,春夏季多雷雨天气,变电站运行条件较恶劣,经常会发生雷击事件,损害了变电站的设备,影响了电网的可靠稳定运行。2016年3月8号13时29分,某110kV变电站同杆架设的两条进线被雷击后,线路保护动作,且重合条件不满足,引起全站停电。
1 基本情况
1.1 变电站运行情况
该110kV变电站主接线方式如图1所示。变电站实际运行时,昌洋1967线开关带110kV I段母线运行,惠洋1914线开关带110kV II段母线运行,110kV桥开关合位,#1主变10kV开关、#2主变10kV II甲开关和#2主变10kV II乙开关运行。
昌洋1967线和惠洋1914线为同杆架设进线,110kV、10kV设有备自投装置,110kV昌洋1967线和惠洋1914线线路保护装置为北京四方继保自动化股份有限公司的CSC-163A。
图1 110kV变电站主接线
1.2 保护动作情况
2016年3月8日13点29分34秒,昌洋1967线差动保护动,动作报文如下。惠洋1914线两侧保护动作情况与昌洋1967线一样,BC相间短路,差动保护动作于跳闸。
昌洋1967线本侧变电站(该110kV变电站)保护动作报文:
其故障录波记录的波形如下:
图2 昌洋1967线本侧故障录波图形
昌洋1967线对侧变电站(某220kV变电站)保护动作报文:
其故障录波记录的波形如下:
图3 昌洋1967线对侧故障录波图形
2 原因分析
深入分析保护动作报文以及故障录波文件,我们可以看出,13点29分34秒,该110kV变电站昌洋1967线和惠洋1914两条进线同杆架设的位置遭到雷击,引起BC相间短路,差动保护动作,跳开开关三相,开关未重合,110kV I、II段母线均失电,备自投未动作,全所失电。昌洋1967线和惠洋1914线对侧变电站保护动作跳闸后,线路重合成功,对侧开关合位。
通过仔细检查现场实际情况和保护动作情况我们可以知道,该110kV变电站全停的原因有以下两点。
首先,是直接原因,通过仔细检查线路与变电站内各设备,未发现故障以及其他可能引发停电的原因,且当天发生大面积闪电打雷现象,打雷时间与变电站停电时间一致,因此,可判定停电的直接原因是雷击。
其次,是间接原因,两条进线为同杆架设,根据保护动作报文显示故障地点,可以看出,雷击发生时,雷击部位正好为进线架设的杆塔地点,导致两条进线同时遭受雷击。
最后,是根本原因,该110kV变电站是负荷站,其线路重合闸宜采用检同期方式,但是昌洋1967线和惠洋1914线均未安装线路压变,保护装置只取了母线电压,未采集线路电压,无法实现检同期,即无法实现重合闸功能,因此该装置重合闸功能并未投入,所以线路跳闸后。即使瞬时故障消失,也无法重合,引起了全站停电的严重后果。
3 整改措施
可采取以下整改措施防止变电站同杆架设进线同时停电的情况。
3.1 加强避雷措施
小岛春夏季节雷电天气频繁,各个变电站遭受雷击的事情时有发生,线路避雷通常采取安装避雷器和避雷线的措施,变电站内也有避雷针和避雷器,但是雷击现象复杂,绕击波和辐射波会绕过避雷线对线路造成损害,因此,可加强避雷措施,降低雷击概率。
3.2 更改线路架设方
春夏季节,小岛雷电天气较多,雷电引起停电现象多有发生,且故障现象复杂多变,如果两条线路同杆架设,很容易引起两条线路同时被雷击,极大地增加了停电的风险。尤其对于该110kV变电站之类的终端变来说,两条进线为变电站提供电源,一旦两条进线同时停电,则会引起全所停电,后果十分严重。
所以,对于此类变电站,宜采用更加安全的方式敷设架线。可以将两条进线分别独立架设,离开一定的安全距离,避免两条进线同时遭受雷击停电。也可以采用地下敷设的方式,将进线埋入地下,彻底避免雷击的可能。
3.3 加装线路压变
该变电站全站停电的根本原因在于变电站两条进线未安装线路压变,从而无法设置重合闸功能,导致线路短时间故障后未进行重合闸。因此,为解决根本原因,应对惠洋1967线进行停电处理,安装线路压变,将线路电压接入保护,用于线路重合闸判断条件,同时将保护装置线路重合闸方式整定为“检母线无压线路有压”,并投入重合闸功能,实现线路重合。
根据现场实际勘察可知,该110kV变电站内避雷设施齐全,且两条进线也安装了避雷器和避雷线,如果要加强避雷措施只能重复增加避雷线,冗余且效果不大。
该站建站已久,且位于居民小区住宅之间,无论是改两条进线同杆架设为异杆架设还是改为地下敷设电缆,都是劳民伤财的举动,不宜采取。而采用增设重合闸方式则是最经济简单且可靠的方法,线路重合闸的投入方式一般分为检无压方式和检同期方式,通常检无压方式用在电源侧,而终端变则采取检同期的方式。
该站由于历史原因,未安装线路压变,也未设置重合闸,且从多方面考虑,对该站昌洋1967线安装线路压变,增设重合闸方式,且设为检同期方式,当再次遇到两条进线同时停电的情况,昌洋1967线对侧检无压重合闸成功,本侧则会检同期重合,该站备自投条件满足动作后,两条110kV母线就带电了。
4 结论
电力系统中存在着很多仅靠两条进线供电的终端变电站,两条进线同杆架设会大幅度增加同时发生故障概率,因此,应避免两条进线同杆架设。同时,重合闸是线路瞬时故障后保护电网稳定运行的重要措施,是提高电网可靠性的主要手段[1],防止了短时间故障引起永久性停电的情况,对于经常性发生雷电现象的小岛变电站来说尤为重要。
线路压变是变电站的重要设备,更是继电保护装置重合闸可靠动作的必要设备,是电网稳定运行的关键因素。应从多方面详细考虑,积极完善变电站重合闸功能,同时保证线路压变的安全可靠性,避免类似事故再次发生。