奇怪!八杆子都打不到一块的玩意-某轮污水集聚过多导致主机增压器机损事件!

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案例概况

某轮为无人值班机舱。0800-2000机工值班,2000-0800轮机员值班。该轮第4航次,西班牙空放到阿根廷装黄豆回中国。

20060403离开阿根廷第一装货港前往第二装货港时,当晚21:09三管轮发现机舱污水报警,等到4日01:20才处理机舱污水。

04月04日-04:41 开航,开航前检查未发现异常,机油分油机持续运转,循环柜油位52格。

05:50检查时未发现机油乳化,

06:45时大管轮回集控室告诉轮机长:主机滑油乳化,测量油位是56格,舱底污水较多,立即处理污水,06:56分48秒污水报警消除。

11:58时二管轮在机舱巡视时,听到机舱有异响,跟着回集控室检查,主机排温异常升高至450℃左右,4缸与2缸排温差值大而报警,此时车钟指令是前进三(驾驶台控制),主机转速却自动降至前进二43转,增压器转速为零,立即报告驾驶台和轮机长。

12:20报告驾驶台主机故障,13:17报告船公司,14:45抵安全水域抛锚。

02

事故原因

1.机舱污水过多:主机海水泵轴封漏水、河道泥沙多使泵轴封易损、船上轴封备件不多,没有及时更换,造成主机海水泵轴封漏水严重。
2.主机油底壳进水:主机#2、#4缸曲拐箱底部有两根经污水沟通往循环油柜的联通管(#4缸处联通管的密封胶片老化),船上管理人员不了解主机滑油系统上的二根联通管的结构,平时又未能进行有效性的检查,导致污水漏入曲拐箱。

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损失情况

 1.经拆检涡轮增压器:发现增压器转子整套烧损报废(滑油乳化造成高速转动的转子轴组件快速磨损)、主机循环柜滑油油约10吨报废。
2.直接经济损失超70万美元(停航12天,20000元/天;从欧洲购备件空运)。
 3.间接损失(滑油乳化造成的其它运动部件非正常磨损),无法估算?

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经验教训

1.正确对待设备的维护保养工作,近代新造船舶为了防止内河水域泥沙对轴封的影响,通常设计了有专门的淡水冷却水管对轴封冷却,因此在内河水域,应及时选择淡水冷却。对于没有淡水冷却的海水泵,勤检查,发现漏水,及时拆检,有备件换新,无备件研磨(经验告诉,机械轴封仅仅是密封面变得粗糙了而已,可以拆下在平板上研磨修复)。
2.按常规,一般出现污水井报警,都应及时处理。该轮污水处理未引起高度重视,过于拖延。
3.严格执行当班检查制度,及时了解循环油位的变化。从案例描述情况看,从4日01:20处理污水开始,到4日06:56分48秒污水报警消除,整整间隔5个多小时才将污水处理完。从04:41-06:45二个多小时时间主机滑油循环柜油位从52格上升到56格。
4.4日06:45大管轮发现主机油乳化,并将情况报告给轮机长。此时作为轮机长,应当引起高度重视(可以将情况报告机务主管)。按常理,若情况允许,此时应立即找安全水域停航(若情况不允许,至少应采取降速措施)。如果储备滑油足够的话,可以将乳化滑油全部驳到沉淀柜加温沉淀,放掉下部水分,再用分油机循环分离处理。新加入的滑油也会受到水分的影响,可以将分油机分离温度提高到90度,即可快速除去油中的残余水分。
5.分油机一直在运转,分油机分油出口水份监测器应该报警,但没有报警,平时应注意验证水份监测器的有效性。
6.日常巡视检查时认真从主机活塞回油观察镜、循环油柜油尺、高压油泵凸轮箱观察镜、排气阀驱动处观察油流的乳化情况。
7.此次事故有其发生的客观原因和主观原因,几个不利因素集中在一起促使事故的发生,由于工作上的失误导致出现事故征兆时没能引起应有的重视,没能及时采取有效的措施加以控制、补救,让事故没能够得到避免,应引起足够的重视。对各有关设备必须进行详细检查,并努力提高各方面应变能力,确保杜绝类似事故的发生。(中远海运船员广州分公司 张老轨 2020.6.2)
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