值班轮机员听到“呯”的一声,主机缸头螺栓连根拔起

某轮主机型号:KAWASAKI            MANB&W    6L70MCE

额定转速:91r/min                         营运转速:85r/min

事故经过:

某 年 11 月 28 日,该轮在航行途中,营运转速为 85 r/min。0850 值班人员发现主机第 3 缸右前方,缸头与缸套接触面处漏气。轮机长得知情况下机舱先把主机减速到80 r/min,再做进一步检查时发现第 3 缸右前一根缸头螺栓有松动。因主机经减速后漏气现象消失,该轮继续维持航行。

12 月 1 日抵瓦伦西港做进一步检查时发现发现第 3 缸松动的一根缸头螺栓已从底部螺牙处拔起,螺栓已不起固定作用。经查 9年前第 3 缸也曾损坏过一根缸头螺栓,情况与这次一样。这次损坏的螺栓在上次隔一根的位置。主机减速至 75 r/min 航行,12 月 5 日驶抵下一港(纽约港)。船厂修理人员上船后,在原螺栓孔处打深孔后攻牙(原螺纹深 115 mm,加深后为 145 mm),再换上加长螺栓装复。返航时主机开 84 r/min 左右,情况良好。

第二年 2 月 7 日 1900 该轮离新加坡,2043 定速航行主机 84 r/min,2050 值班轮机员突然听到“砰”的一声巨响,检查发现主机气缸水压力波动、第3 缸冷却水喷出,膨胀水柜水位下降,第2 缸又一根缸头螺栓从底部螺牙处损坏,并使缸套的冷却水套底部也遭损坏。

值班人员即刻把主机减速和做了堵漏工作。该轮请示公司后,返回新加坡修理。在这次修理中,发现有两根螺栓底部裂缝,同样采取螺孔加深,换用加长螺栓的措施修复后恢复航行。

注:该轮在 之前连续三曾年中也先后发生过其它缸缸头螺栓“连根拔起”的事故,由于多次修理已经影响主机正常航行,终于在 最后一次事故后下半年更换了全部机架(同类机型的二手件) 才得到彻底解决。

事故原因:

1、该轮主机运转工况正常,各缸爆压、定时都在正常范围。发生缸头螺栓“连根拔起”的主要原因是部件强度不够所致。后经查证。KAWASAKI 厂对该机型做了改进,把缸头螺栓底部的机架宽度尺寸减少,导致该部位强度减弱。

2、船员检修中,因多种原因造成各个缸头螺栓上紧力不一样,致使预紧力大的缸头螺栓容易受到伤害,最后发展到“连根拔起”。

事故教训:

1、该轮缸头螺栓“连根拔起”事故,很早之前就发生过。该轮没能吸取前人教训,引起足够重视,应减负荷没有减负荷,一直按说明书标定的营运转速航行。致使5 年后又连续发生两起。

2、公司机务部门没能把制造厂或是建造时掌握的设备缺陷,以及营运史上发生的大事件及时反馈给船上,并对船舶进行有效的监督、指导。

3、船员在拆装缸头螺栓时,要严格按照说明书的规定预紧数据,正确使用专用液压工具实施对缸头螺栓的拆装。杜绝采用“接长管”的野蛮手法盲目加力上紧缸头螺栓。

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