一起罕见的副机空冷器故障

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1故障概况
笔者于某年6月底上“YJH”轮工作。该轮是一 条836TEU箱位的集装箱船舶,航行于日-韩-香- 新航线。机舱三台副机原动机是WARTS1LA 4L20柴 油机,发电机额定功率为560kW。上船当天就发现正 在运行的No. 2副机空冷器出口增压空气温度高达 68t ,其时发电机负荷为280kW,仅占额定功率的 50%;副机平均排烟温度为360P,属正常范围;空冷 器冷却淡水进口温度3TC,出口温度40X3,与正在运 行的No. 1副机相同,且No. 1发电机的负荷也是 280kW,平均排烟温度也为360C,但No. 1副机空冷 器出口增压空气温度却只有42to在相同工作条件下 的两台柴油机,它们的空冷器出口增压空气温度竟然 相差26X2,即可断定No. 2副机增压空气冷却系统存 在故障。
2故障查找
2. 1清洗空冷器内芯,并将No. 2、No. 3副机空冷器 内芯对换,以辩明空冷器内芯是否存在脏污故障。
在发现了 No. 2副机增压空气冷却系统存在故障 后,首先怀疑的故障为空冷器脏污。于是就将空冷器内芯拆下,化学浸泡后反复清洗干净,装回空冷器外壳后 试车,但空冷器出口增压空气温度毫无降低,高温依然 如故。为验证空冷器内芯是否清洗得干净,又将No. 2 副机空冷器内芯再次拆下,装到No. 3副机空冷器外 壳内,试车No. 3副机,而No. 3副机空冷器出口增压 空气温度正常,为42X3。说明No. 2副机空冷器内芯没 有脏污。再将从No. 3副机上拆下的空冷器内芯装到 No. 2副机空冷器外壳内,试车No. 2副机,但此时空 冷器出口增压空气温度却仍然高温不变。进一步说明 故障的发生,不是因空冷器内芯脏污所引起的。
2.2 检查空冷器淡水冷却系统及高、低温水自动调 节阀等部件,以确定淡水冷却系统是否存在故障。
WARTS1LA 4L20型柴油机的淡水闭式冷却循 环系统,划分为高温冷却循环(HT)和低温冷却循环 (LT)两部分。其中,高温冷却循环的冷却淡水来自中央淡水冷却器,经进口阀到高温水泵,高温水泵将冷却 淡水供给缸套、缸头及增压器,再经出口阀回到中央淡 水冷却器。高温冷却水的温度,是由高温水控制阀根据 副机负荷的大小来控制调节的。低温冷却循环的冷却淡水也来自中央淡水冷却器,经进口阀到低温水泵,低 温水泵将冷却淡水供给空冷器、滑油冷却器,低温冷却 水的温度,也是根据副机负荷的大小由低温水控制阀 来控制调节的(见图1)。
图1
因检查高、低温冷却淡水压力均正常,为确诊柴油 机冷却淡水系统内部是否存在故障,遂逐一拆检高、低 温水进、出口阀,各阀正常无堵塞现象;随后拆检高、低温水控制阀,试验其动作,阀芯都能按照模拟负荷变化 的大小,随之开启和关闭到位,且无漏泄,各阀调温功 能正常;然后,拆出滑油冷却器进行解体、清通,基本无 淤泥及垃圾堆积,不存在冷却水流量减少的问题;接着,拆下高、低温水泵解体、清洁,检查叶轮及其与泵壳 之间的间隙正常,检查水泵效能正常;最后,解体增压 器,检查排气通道与增压空气通道间无漏泄,排除了增 压空气会被排气进一步加热的可能。据此,可以认为,该机淡水冷却系统及其各个环节应无故障存在。
2.3 重新总体分析研究,再次检查空冷器,终于找到 故障所在。
虽然经过对该机一系列的检查后,还没有发现空 冷器出口增压空气高温的故障和原因,但是通过这一 系列的检查,已摸清了该机的状况c综观柴油机总体, 反复分析研究影响空冷器出口增压空气高温的全部可 能的因素,结合上述的各项检查,前面所列的可能造成 故障的原因已经一一排除,结果表明只有空冷器本身若存在故障,才会出现出口增压空气高温现象。因此, 需要对空冷器再作仔细全面彻底的检查,可以断定,毛 病一定出在空冷器上,故障的最大可能,就是空冷器内 部漏泄,因为,只有部分经增压器压缩后的高温增压空气,不通过空冷器的冷却,却由于漏泄而直接达到空冷 器出口,便能造成空冷器出口增压空气高温的故障。经 过这一分析,故障已初露端倪。于是,决定采用吹气试 验再次对空冷器进行检查,检查其是否内部存在着漏泄。拆下空冷器外壳底盖,拆下增压器,用压缩空气吹 入通向空冷器的管道,并用棉布堵封吹入口,就发现有 空气从空冷器内芯与外壳之间的空档中吹出,检查结 果说明了空冷器内部存在漏泄故障;拆下空冷器内芯,检查其与空冷器外壳的贴合边,表面光滑,无异常情 况;检查空冷器外壳的内表面也光滑,无腐蚀凹坑。按, 照对空冷器内芯和外壳内表面的检查情况来看,两者 贴合边正常,理应相互紧密贴合,但实际上两者却没有贴合,它们之间存在着缝隙,导致部分增压空气从这里 漏出,不经空冷器冷却,而经空冷器内芯与外壳之间的 空档,旁通抵达空冷器出口,这就是引起空冷器出口增 压空气高温的症结所在。检查的结果与分析情况相吻合(见图2)o
图2
3故障解决的方法
既然空冷器内芯与外壳之间存在缝隙,在船上无 其他条件的情况下,决定采用在空冷器内芯上原贴合 面的软弹性衬垫外,再加衬一层羊毛毡。按空冷器内芯贴合面的外形尺寸裁剪羊毛毡,用硅胶粘妥后,将空冷 器内芯装入外壳内,重新进行吹气试验,漏泄微乎其 微,说明缝隙已基本堵住。
待各部件全部装复后对该机试车,当负荷达到 400kW(为额定功率的71. 4%)时,空冷器出口增压空 气的温度已降至44C,与正常值相差无几,可能还有 些微漏泄,但问题已基本解决。随后,将该机投入运行, 到笔者写本文时,该机已运行五个多月,再未发生增压器出口增压空气高温故障(见图2)。
4反思
(1) 根据故障的情况及最后解决的方法,可以认为 造成该故障的原因,当为该台副机空冷器外壳的内部 尺寸出厂时加工不准,略微大了一些,因此空冷器外壳与内芯之间存在缝隙,从而导致故障。经查找该机空冷 器出口增压空气的温度变高的起始时间,则发现是从新船出厂四个月,每一次清洗空冷器内芯之后。为什么 刚使用该机时无此故障,而在清洗空冷器内芯后便发生了此故障?可以作这样的判断:机器制造厂或许在造 机时已发现此故障,就使用了软性的胶质类物质,将其涂在空冷器内芯上与外壳相接触的表面处,以封堵缝 隙,使空冷器工作正常;当船员清洗空冷器内芯时,因不知缘由,很有可能把封涂在空冷器内芯上的胶质类物 质,误认为是结垢而将其刮除,装复后便出现了此故障。
(2) 在故障出现后,当时船舶还在出厂一年的保修 期内。但没有引起船上的重视,没有去查找造成故障的 原因,更没有在保修期间向厂方提出保修或索赔,而是任其带病运行,使机器工况处于不佳状态,因而不仅影 响机器设备的正常使用,造成不安全因素,同时也失去 了免费修理或赔偿的宝贵时机,无形中给公司造成了 一定的损失。因此,要求我们每个船员在工作中,必须有较强的责任心和较高的业务技术水平,才能把本职 工作做好。及时发现和排除机电设备出现的故障,使机 电设备保持良好的工况,确保船舶的安全营运。
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