听说过主机烧油烧水的,烧水泥的主机你听说过吗?
主机型号:SULZER 6RTA58 8640PS 100r/min
事故经过:
KJH 轮是载货量为23536 吨的散装船,营运在中美航线。20XX年6月21 日,KJH 轮满载散装水泥从中国开往美国。0900 时,值班人员发现主机转速由正常的88 r/min 下降到82r/min;No. 1 缸高压油泵安全阀严重漏油。此时主机使用No. 2 重油舱的燃油。
因该轮清洗分油机时,曾发现燃油有大量泥状垃圾,就怀疑油质不良,改用No. 3 燃油舱的燃油。但主机仍然无法恢复到原来的转速。1400 时轮机长决定停车,更换No. 3缸高压油泵安全阀,并将沉淀柜燃油放回No. 2 重油舱。换毕再次起车,主机仍然达不到原来的转速;再换用轻油,效果也不理想。1630 时主机自动停车,重新起动主机几次,都没有起动起来。
轮机部立即着手检查燃油系统:主机高压油泵动作良好;拆检主机油头、泵压试验,18只油头中有6只正常,其余No. 1缸1只油头卡死在关闭位置;No. 2缸1只油头油嘴严重烧毁;另外4只缸的油头都有回油严重的问题。
事故原因:
1. 根据拆检主机油头(这批油头刚刚换过、仅使用4天时间)所发现的问题,对燃油质量产生置疑。再拆检燃油滤器发现燃油粘稠成泥状。拆解分油机,分离筒内有硬质水泥状泥渣,大家怀疑货舱的散装水泥混入燃油舱。测量No. 1、2燃油舱,发现测量管内有大量粉状水泥,测量尺测不到油位! 由此,确定水泥混进燃油舱内,进入主机燃油系统!
2.该轮No. 3货舱是可压水舱,位于No. 3货舱内的No. 1、2燃油舱的测量管,因受海水腐蚀,在靠近舱壁一侧的管路上,已经布满洞穿的孔洞。装在No. 3货舱内的水泥,从这些洞孔进入测量管,再进入燃油舱。
事故教训:
KJH 轮因燃油舱混入水泥,致使航行中的主机工况恶化到不能运行。为此船员在船舶漂航中做了大量的抢修工作,才得以脱离危险,恢复航行,代价巨大。
教训深刻:
1、加强散货船舶经过货舱的各透气管、测量管的检查、保养,发现损坏要及时修复;
2、船舶航行中,要定期清洗检查燃油滤器和燃油分油机,如发现垃圾、沉淀物过多,要及时查明原因,及早采取防范措施,确保主机安全运转。