【注塑案例】第57期--注塑产品的料花,冷料外观改善

文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
作者/杨建宏,杨老师
品名:700透明桶盖
材料:PP红色
尺寸规格:¢138.6mmx1.5mm
模穴数:1 X1
制品重量:45g
注塑机吨位:160T
螺杆直径:Φ32mm
炮筒温度225℃-190℃
模温设定:35℃
成型周期:42秒
使用3段射压
需加工3处披锋,生产品外观确认,OK后直接包装
产品不能有表面外观划伤、料花、冷料,熔接线现象 长宽公差值±0.05mm。
品质不良信息:冷料,料花,缩水等外观不良。

请看以下参数表:

一、外观不良原因分析:

⑴ 从模具的角度原因分析;从以上的图片中可以发现,模具进胶口抛光不够导致冷料的产生
⑵ 生产产品时,是半自动生产,做做停停,胶料在炮筒和热流道时长时短,导致产品有缩水,发白,料花产生;
⑶ 注塑参数设置不合理, 第三段射胶速度设置太快,易造成产品的冷料,冲花现象
二、改善对策过程:
⑴ 从模具方面,模咀,流道,呆料穴拉伤严重处进行模具抛光处理,有披锋处进行烧焊加工处理。
⑵ 用机械手进行生产,杜绝员工做做停停现象,预防产品的品质隐患
⑶ 注塑工艺参数改善如下;第三段射出速度由25改为5,采取多段位置精准控制走胶位置
三、改善后成果展现:


⊙声明:振业注塑汇原创,欢迎分享,转载请注明
赞 (0)
