航行中副机突发异响跳电,这缸拉的有点狠!

一、事件概况

20XX年某日,某轮在海上航行期间,处于在用状态的NO.2号副机突然出现异常声音及排烟温度高报警,随后发生跳电故障。轮机长等人迅速赶到机舱,启动备用副机,恢复供电后检查NO.2号副机发现辅机两侧道门盖板破碎脱落;机架右侧道门框上边缘,200mm×120mm 破损脱落;缸套破碎,有拉痕;活塞破碎,并与连杆脱开,有拉痕;连杆弯曲。在曲拐箱内,找到了活塞销及其两只卡簧,碎断的活塞油环及其严重变形的弹簧。

二、原因分析

(1) 主要原因

分析事故原因,最重要的是在事故现象中找到该事故的特征现象。找到该事故的特征现象,就找到了该事故的原因。

此次事故的特征现象,是残存的缸套和活塞上的拉痕。

这些拉痕表明,是拉缸使活塞破碎、连杆与活塞脱开,然后失去活塞约束的连杆小端由曲轴带动,上下运动击碎残存的活塞,左右运动击碎缸套、机架和道门,并使连杆弯曲。

检查淡水、滑油和海水系统,未发现异常,轮机日志记载的滑油压力、油温和水温均没有明显变化,排除了断油、断水、水温或油温高等引发事故的可能。

(2)根本原因

关键是找到事故的本因——为什么拉缸。

最容易想到的,是活塞销卡簧脱落。但是:拉缸的痕迹并不在活塞销孔方向;一只卡簧几乎没有损伤,另一只虽有变形,但无挤压和摩擦的痕迹;活塞销两端没有摩擦痕迹。所以,可以排除活塞销卡簧脱落导致拉缸的可能。

而残存的全部油环弹簧,均或被压扁,或被拉直,或严重磨损。由此断定,是活塞的油环因故断裂,碎断的活塞环和油环弹簧卡在活塞与缸套之间(不确定方位),造成拉缸;拉缸加大活塞与缸套的摩擦,并提高活塞与缸套的温度;活塞与缸套的升温热涨,进一步加剧摩擦而咬缸,直至活塞在受拉力最大、强度最薄弱的活塞销上方被拉断。

(3)人为因素

人为因素,指人的能力可以避免的事故原因。

本次事故的人为因素,包括:使用的活塞和活塞环,不是从原机生产厂或其认可的供应商处购买的,而是在目前尚不规范的市场上买的便宜货;没有按说明书规定的磨损极限更换活塞和活塞环,油环磨损超标仍继续使用;巡回检查不细致,没有及时发现拉缸先兆,更谈不上及时处理。

三、预防措施

针对人为因素,预防措施可能包括:

(1)选用正规厂家产品,保证活塞和活塞环的质量, 防止使用质量不良的活塞和活塞环导致事故。

(2)按说明书规定的时间拆检,并按说明书规定的磨损极限更换活塞和活塞环。

(3)及时调换雾化不良的喷油嘴,不超负荷,保持良好燃烧,防止活塞环和环槽积炭。

(4)定期检查曲拐箱,及时发现活塞与缸套的异常磨损和曲拐箱内异常沉淀物;及时发现滑油脏污并及时净化和换油,保证缸套和活塞环的良好润滑。

(5)坚持巡回检查,及时发现拉缸先兆(拉缸声响、不明原因的油门加大和排气温度升高、单缸冷却水温度升高等),及时处理。

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