一级氨源二级碱源的两级串联脱高硫工艺
0 概述
宁夏宝丰能源集团有限公司投资建设的宝丰能源循环经济工业基地,位于宁东能源重化工基地临河综合工业园区,占地面积约7000亩。各项目分别已由国家发改委、自治区发改委核准。煤炭资源总储量约7亿吨。宝丰能源循环经济工业基地建设总投资估算约130亿元,项目全部投产后年销售收入100亿元,解决10000人就业。工业基地以煤炭开采为基础,重点发展煤化工产业。基地建成后可以实现资源充分利用,资源进行整体循环,产业链紧密衔接,真正体现一个完整现代化的循环经济工业体系。公司焦化厂设计能力年产优质冶金焦240万吨/年,焦炉气联产甲醇30万吨/年。
1工艺设备状况
脱硫工段全套装置采用化二院设计,设计焦炉气量120000m3/h,入口H2S≤5g/m3,出口要求小于200mg/m3。采用双系统两塔串联流程,1#系统A、C两塔串联,2#系统B、D两塔串联。一级脱硫的A、B两塔共用一个再生塔,二级脱硫的C、D两塔共用一个再生塔。氨水做吸收剂。
1.1 工艺流程简述
(1)气相:鼓风机后煤气进入脱硫塔底部(双塔并联串两级脱硫)由下而上与从塔顶部喷洒下来的脱硫溶液(贫液)逆流接触,通过传质(填料)吸收煤气中的硫化氢、氰化氢等一系列化学反应,经两级脱硫至净化指标要求范围,从塔顶部出塔汇入总管送往硫胺工段。
(2)液相:从脱硫塔底部出来的溶液(富液)经液封至循环槽(此处补充888和浓氨水)用循环泵抽至溶液换热器进行部分热交换后送入再生塔底部,同时自再生塔底部送入压缩空气并流而上,使脱硫溶液在塔内得以氧化再生,并浮选出元素硫。再生后的清夜从塔顶部液位调节器,利用位差送往两级脱硫塔顶部,由液体分布器均匀向下喷洒脱硫,如此循环使用,而浮选出的硫泡沫聚集成硫泡沫层(由液位调节器调控)自动分离溢流至硫泡沫槽,加热,滤清,搅拌,用泡沫泵送入熔硫釜熔炼硫黄,而熔硫釜上部排出的残液(釜液)经溶液缓冲槽沉降处理后,用泵回收到循环槽,返回系统。
1.2 主要设备配置
(1)一级脱硫塔 Ф5600 H34288
青瓷 填料H4m×3 2台
(2)二级脱硫塔 Ф5600 H37208
洗涤段三层填料3.5×3
捕雾段一层填料H1.5M
填料为聚丙烯阶梯环填料Ф76×38×3,散堆 2台
(3)再生塔Ф6500/Ф8500 H49222
4块筛板塔内设液位调节器 2台
(4)蒸氨塔Ф1800 H25235
垂直筛板塔, 1台
(5)脱硫塔液封 Ф1000 H9183 V6.3 m3 4台
(6)溶液循环槽 Ф8000 H8100 V407 m3 内设加热蛇管 2台
(7)低位槽 (卧式)Ф2400 L=5600 V 23.4m3
(8)硫泡沫槽 Ф3800 H5674 V 33.0m3 4台
(9)事故槽 Ф9800 H9800 V739.0m3 2台
(10)溶液缓冲槽 Ф3800 L 4600
(11)溶液循环泵 Q 2020m3/h H59m 附电机450KW 10KV 3台
(12)硫泡沫输送泵 Q 30m3/h H46m 附电机11KW 380V 3台
(13)溶液换热器:螺旋板换热器Ф2050 H2750 4台 F 300 m2介质,脱硫溶液和制冷水脱硫液温-29℃,制冷水16~23℃。
(14)氨水换热器:螺旋板换热器,Ф1900 H3050 F250 m2 蒸氨废水103~74℃ 剩余氨水70~98℃ 压力降:废水侧小于0.01 MPa氨水侧小于0.01 MPa
(15)熔硫釜 Ф1200 H5500 压力0.5 MPa温度158℃ 4台
(16)原料氨水过滤器:Ф2800 H6160 填料瓷钢玉滤材。孔隙率大于30%压力45 ,温度70℃,滤前焦油含量300~500mg/L,滤后焦油含量小于20mg/L。
1.3 工艺参数及工艺估算
工艺参数:气量 120000Nm3/h;进口H2S 4~5g/m3;出口H2S≤200 mg/m3 ;溶液循环量>4000 m3/h;脱硫液温度<35℃。
工艺估算
(1)双塔气量:120000m3/h,单塔气速约0.677m/s
(2)单塔喷淋密度40.65m3/m2h
(3)液气比16.66L/m3
(4)溶液在再生槽停留时间约45分钟
(5)最高日析流量约10656kg
(6)系统溶液总量(约): 塔60+再生塔1400+循环槽200=1660×2=3300 m3
(7)JDS催化剂原始提浓量(按30PPM计)约96kg,浓度维持在(25~30)×10-6
(8)每天补充量约12~14kg左右
(9)循环量的确定: 设气量60000m3/h,入口H2S 4g/m3、出口小300mg/m3,则60000×(4-0.3)/1000=222kg/h;222/0.12(工作硫容)=1850 m3/h,总循环量应控制在3800~4000 m3/h
(10)空气量=析硫222kg/h×1.57=348.5(理),实际应>4200m3/h单塔控制2200~2600m3/h;鼓风强度约为80 m3/ m2h
2 原始开车情况
2.1开车前准备
2009年底,脱硫系统建成后,该公司决定采用我公司888脱硫法工艺,使用我公司生产的焦化专用优质高效脱硫催化剂888-JDS。我公司安排由副总工程师带队,包括分析化验室主任在内的三人技术小组于10月下旬进入该厂,进行开车前的准备工作。在全面了解工艺设备情况,到现场考察后,对安装扫尾完善提出了四条技改建议:一是增加予冷塔以确保工艺指标的正常;二是增加采样点以便于分析问题;三是活化槽加空气蒸汽管以利催化剂的活化;四是熔硫釜加控制阀门方便操作。这些建议大部分都被厂方采纳并实施。同时,技术小组还制定888-JDS投料方案及编写技术培训讲稿,10月24日给脱硫操作工技术培训,分析室也组织了培训,并同时进行了配液、制定888曲线等各项开车前的准备工作。
2.2 开车与调试
原计划10月26日开车,由于处理系统几处漏点和A再生塔液位调节器不灵活,上面平台护栏加高及蒸氨冷凝冷却器清堵等原因延至11月1日正式开循环泵打循环并对煤气系统置换,11月4日下午8时拆盲板通煤气回收氨。11月9日按888-JDS投料方案进行活化投加,中午再生塔通压缩空气调试。下午17:00开始投加JDS,连续提浓,加强氨回收,硫泡沫分离回收,熔炼出硫黄,使生产纳入正常轨道。
2.3 运行效果
生产调试稳定后,分析脱硫效率,连续5天出口硫化氢均小于0.2g/m3,11月14日分析入口硫化氢平均7.56 g/m3,出口平均0.12 g/m3,最低为0.11 g/m3,出口硫化氢全部达标,且越来越好(最低为0.02 g/m3)。综合分析考量脱硫效果优良,运行正常稳定。开车后的有关数据见表一
2.4 几点建议
脱硫的运行效果得到了厂方的高度评价和认可,在开车调试工作顺利完成后,技术小组离开时,又针对生产存在的问题,给该厂书面建议如下:
(1)脱硫液中的888-JDS和氨含量都很低,尚未达到工艺指标,特别是氨含量靠自身回收不够,蒸氨应尽快恢复正常,提供合格的浓氨水,车间应予高度重视,碱度对脱硫率影响极大。888-JDS分析不对称,可采用按计算量补加,再以进出口硫化氢含量最低酌情加减。
(2)由于气温低,测压、测温、采样点易堵,要设法保持畅通,电器仪表自动化显示调节要保持准确,分析数据完整,为操作提供加强有力的支持。
(3)再生塔操作平台需改进,提供必备条件,再生塔操作为操作管理重中之重。必须到现场观察并便利操作才行(可参照其它焦化厂调节方法技改)。
(4)自开车以来观察系统涨液严重,应引起高度重视,要分析原因,采取措施,保持系统溶液总量相对的稳定。(解决不好消耗高,不稳定,难达标)
(5)关注副盐增长速率,加强熔硫釜液处理及严格控制各项工艺指标。超标排放,最好利用事故槽,只排沉淀物和饱和液,以达到节能减排之目的。
(6)缓冲槽容积太小,最好再挖两个沉降池将回收的熔硫清液进行沉淀降温, 使之悬浮物
﹤1g/L,温度﹤40℃ 方能返回系统回收,否则会干扰再生,影响泡沫浮选。
3 出现问题及处理
该厂原始开车安全顺利,非常成功。投入JDS后经过调试,在11月13日至17日,连续五天脱硫分析测试统计:进塔H2S含量平均为7.92g/m3,大于8g/m3占46%,最低为6.95 g/m3;而总NH3含量平均为6.17g/L,大于8 g/L仅为10%;888-JDS平均为23.6mg/L;出口H2S平均为 0.125 g/m3,最低为0.02 g/m3;悬浮硫平均为0.24 g/m3;副盐增长缓慢。综合考量完全达到预期效果,也充分显示了JDS催化剂高性能特点。但随着生产波动及一些问题的暴露,致使工艺条件恶化,H2S超标。我公司安排技术人员第二次去该厂,经过现场观察及查阅报表,认为存在的问题主要有以下几方面:
3.1系统涨液严重
每天排液量较多,氨损失严重,溶液中总NH3仅为3~4g/L。溶液的大量排放(并非为了降盐)不但损失了催化剂888-JDS,也降低了总NH3含量,氨硫比变得很低,影响了脱硫效率。造成原因主要有:
(1)煤气温度偏高造成冷凝使脱硫溶液增多。
(2)蒸氨运行不正常,分缩器被焦油堵塞,蒸氨回收NH3极少,大量稀氨水的补入造成严重涨液,氨、水不平衡被迫外排。
(3)低位槽收集的各处冷凝液和清水(泵轴承水冷)进入系统。
处理意见:
(1)从以自产NH3为碱源的生产厂家经验看,焦炉煤气进系统前必须设予冷塔,转移因鼓风机引起的温升,同时也可减少焦油雾滴的带入并能降低系统阻力,改善压缩比,提高氨回收率,可谓一举多得。若坚持以NH3为碱源必须将气相温度降至30。C以下,从某种意义讲温度决定碱度。
(2)加强对蒸氨冷凝冷却器氨水分析,严格管理,只能接收浓氨水且定时定量补充(其目的在于提高脱硫溶液中NH3含量,增加碱度)。
(3)进系统煤气压力应控制在12KPa以下,不要超过15KPa,鼓风机出口压力超高,压缩比增大,温度会更高。
(4)采用提高液温减少冷凝液的办法不可取(系统温度高回收NH3少,挥发多,故夏季生产很艰难)加剧不稳定性使生产无法达到良性循环。总而言之,解决不好严重涨液问题,消耗高,不稳定,难达标。
3.2 一级再生塔无硫泡沫
虽说首次发生已解决,但若不引起高度重视、积极调整优化可能还会发生。其造成原因:
(1)再生空气量调节不适宜或操作不当使再生浮选不好。
(2)煤气中夹带的焦油杂质太多,致使脱硫溶液受污染失去活性。
(3)氨水浓度、催化剂浓度、操作温度等控制太高或太低也影响硫泡沫的产生或泡沫层的形成。
处理方法:
(1)再生塔液位调至溢流面下200mm处,观察上面硫泡沫踹动情况进行调整,空气压力要求稳定,再生空气量控制在2200 ~2600m3/h为宜,初始阶段每班至少需巡检调节两次(需有专人负责提供操作便利)。
(2)若脱硫溶液被污染(亦可从循环槽人孔处观察判断)。至少需换置一半溶液,其正确方法是先增大再生塔溢流量,让黑色赃物分离出去,将循环槽液位降至1/2~1/3处,再补充新鲜浓氨水,或两级互相调济,尽量保持脱硫液中总氨和JDS浓度波动不要太大,迅速恢复脱硫溶液活性,发挥两级脱硫优势,维持生产,保证出口H2S不超标。
(3)要严格控制煤气进入系统的焦油含量(指标规定<20mg/m3检测入口最低为50mg/m3,多数在100mg/m3左右,不少高达180mg/m3,而出口分析不超过10mg/m3,每小时近十万立方的气量,沉积量非常大,故不引起高度重视,设法应对,脱硫塔便成了焦油杂质清洗塔)焦油不但干扰再生还有消泡作用,若泡沫形成不好则更不能将此赃物分离出去,会随积累增多而导致溶液污染、中毒、造成恶性循环。因此,要保持脱硫生产正常稳定,必须严格控制各项工艺指标,排除一切干扰因素。
3.3关于碱源问题
该装置设计进口H2S技术参数为3~5g/m3用自产NH3脱硫是可行的,物料可以达到平衡。然而目前煤气中H2S含量达到8~9g/m3,甚至更高,前段实践证明进口H2S 在7 g/m3左右,溶液中总NH3达8 g/L时,用氨水加JDS脱硫是可以达标的且效果很好,但差距一拉大就无能为力了。焦炉煤气湿法脱硫实质上就是一个伴有氧化反应的酸碱中和过程,一般要求氨硫比应达到1.2~1.5。煤气中H2S产率取决于配合煤中的硫含量,即煤的配比、配合煤的挥发份和炼焦温度等因素的影响,较难改变。而焦炉煤气中一般含NH3含量4~6 g/L。若煤气中H2S含量为10 g/m3,所需总NH3 12g/L,现实根本达不到,缺口很大,怎么办?补充碱源!在甲醇开车后可提供氨水补充,而在未开车前,进塔煤气H2S又很高时,如何化解这一矛盾呢?我们认为在加强NH3回收利用的同时补充部分纯碱以备碱源不足。建议:可将一级脱硫全部用氨水脱硫,而二级脱硫则补充一些纯碱(Na2CO3)使总碱度控制在0.45~0.6mol/L,以提高气体净化度。该装置两级脱硫各自单独再生,从工艺上讲没问题而且还可以优势互补,并能解决进口H2S含量高而回收氨不足难达标的矛盾。
3.4 规范催化剂的使用
JDS催化剂使用还不太规范,因客观条件很差,冰冻造成浪费较大。在条件允许的情况下,建议将两个活化槽移至循环泵房,按要求活化可用两台小比例泵(定量泵)均匀打入循环槽即可。
4 采用一级氨源二级碱源工艺
脱硫系统虽然经过我公司技术人员的调整,工况有所好转,但是,由于装置没有预冷塔的问题一直得不到很好的解决,使风机后温度基本45℃左右,高时达到50℃,出口H2S一直较高。2010年12月,脱硫工况发生了很大变化,脱硫进口焦炉气H2S含量大幅升高,由原来的10 g/m3猛升至30~50 g/m3二级出口也高达250~280 mg/m3,严重制约甲醇的生产。为达到甲醇系统的稳定运行,最大提高企业的经济效益,要求我公司派出技术人员到现场解决问题。我公司再次安排技术人员来到现场。由于在此前的工作中,我公司在技术服务过程中注重与厂方进行技术交流与沟通,所以该厂对装置运行情况及存在问题也都比较清楚和了解,当我公司技术人员再次提出把二级脱硫改用碱源后,很快得到了该厂管理层及技术部门的认可。于是,2010年12月上旬,在厂方的配合下,我们对该厂的二级系统改用了碳酸钠做碱源。
4.1 基本思路
将一、二级溶液彻底分开。将蒸氨系统的氨水全部补加到一级脱硫系统,最大限度提高一级脱硫的脱硫效率。同时,二级改用碳酸钠做为吸收剂,进一步工艺调优,提高脱硫精度,确保出口达标。
4.2 加入方法
根据估算两套系统的二级脱硫溶液量为2000m3左右。第一次投加量,按30g/L计算,共计投碱65T,分4~5天投加完。
每天补充量:根据二级脱硫系统的进口煤气中H2S含量及生产负荷情况,按消耗碳酸钠0.6~0.7kg/kgH2S计算加入,同时,根据分析溶液碱度做适当调整。
4.3 二级脱硫系统的主要控制指标
碳酸钠: 8~10g/L
总碱度: 27~35 g/L
PH: 8~9
溶液循环量: 1200m3/h
煤气温度: 35~40℃
吸收液温度: 35~38℃
再生温度: 38~40℃
空气压力: ≥0.6MPa
空气量: 1500~2000 m3/h
4.4 运行效果
12月13日开始投加, 12月13日分析数据为入口H2S:50.517 g/m3、53.338 g/m3。二级出口H2S:220~260 mg/m3之间。至12月15日二级出口硫化氢都没有明显的变化,12月16日分析数据:入口H2S:20.220 g/m3,二级出口H2S降至19mg/m3。脱硫效率达到99.9%。因为该企业缺少分析药品。溶液中的碳酸钠含量没有分析,没有准确的分析数据可以提供。目前经过这一段时间的运行,脱硫效率一直稳定在99%以上。具体运行数据见表二。
5结论
现行的以氨作碱源的脱硫工艺实质是由以往以Na2CO3作碱源的ADA脱硫工艺沿袭而来的,并未考虑和适应以氨为碱源的一系列特点。因此在多年的运行实践中,暴露了许多问题,脱硫效率很难达标。原因是多种多样的,其中,因氨浓度低或者氨浓度难以维持最为突出。无论是因为气体温度高也好,没有补充氨的手段也好,最终都表现在因溶液氨浓度低而造成脱硫效率低下。焦炉气中硫含量越高,这个问题越明显。在无外来补充氨源的情况下,有的厂采用补充碱源,即氨碱混用的脱硫工艺。但这种工艺会造成副盐含量增多等其它问题。由于焦炉气脱硫大都是采用两级或三级串联,这样就为一级用氨二级用碱提供了空间。在氨源不足的情况下,把系统所能够回收到的氨全部补充到第一级,而在二级或三级中加入纯碱做碱源。采用一级氨源二级碱源的脱硫工艺,是有着其现实意义的。