船舶日常工作中,经常会碰到副机飞车故障,但通常副机飞车保护装置功能良好的话,基本也不会导致事故的发生。但今天要说的这起因飞车导致的“血淋淋”的事故,不得不引起大家的深思,我们副机的日常保养工作究竟有没有做到位。某日某轮在码头靠泊时,锅炉突然熄火,造成蒸汽压力不足。轮机长决定临时将备用NO2副机(YANMAR)由重油换为轻油使用,换好后随即想启动NO.2副机。但经多次启动,均不能成功,这时有点着急了,担心影响装卸货作业。迫于无奈,打电话求助于YANMAR副机服务工程师。服务工程师给出的建议是,副机中部踏板上上去三个人,各自分别将油门齿条推到底,采取人工大油门位置启动。功夫不负有心人,不得不说,服务工程师很有经验。采用服务工程师的方法,副机竟然启动成功了。我想此时的轮机员们,内心的大石头可能有瞬间落地的那种“酸爽”。但是往往有惊喜,就可能伴随意外。就在副机启动成功后,发现副机不能自动减少油门,最后导致“飞车”,这有点让人“猝不及防”。一旁的二管轮立即按下应急停车按钮,不能停车。随即将手动油门杆拉至停车位置,依然还是不能停车,最终只有关闭燃油进口阀才将副机停下。事后对曲拐箱、凸轮箱检查无异常。
第2天再次启动副机,发现某些缸排温过高,停车后详细检查,发现以下部件损坏:副机定时错位(定时齿轮错位2格);所有排气阀杆弯曲变形;NO.1&NO.5缸进气阀顶杆弯曲;所有排气阀顶杆弯曲;NO.3&NO.6缸摇臂气阀顶头脱落;气阀间隙调节螺栓损坏;所有活塞头顶部有气阀敲击痕迹;所有凸轮和滚轮表面均有拉痕。副机停车时换油不彻底,造成启动时发火困难。当多次启动失败后,主管人员没有及时打开各缸示功考克进行冲车吹气,之后在YANMAR服务工程师电话指导下,采取手动推动高压油泵齿条,加大油门启动副机,造成副机启动成功后爆燃;主管人员对高压油泵油门调节机构不熟悉,不清楚在将副机齿条手动推到最大时的潜在风险(不能自动复位)。从YANMAR服务信息中可知,即使一个缸的齿条卡在最大位置时也会造成副机飞车。副机飞车后,主管人员仅检查了曲拐箱、凸轮箱,而没有对缸头等其他部件的检查,再次启动副机后造成二次损坏。
如上图所示:油门总杆和转轴之间并非刚性连接,油门总杆传递扭矩时,首先传递到标号18的部件,再通过转轴19上的销28推动转轴,从而将油门齿条往加油方向推动。在推动齿条的同时,会带动扭力弹簧往储能方向扭转。当需要减油门时,总杆反方向扭转,这时要注意了,油门齿条的复位仅仅靠扭力弹簧。如果这时部件19(转轴)和总杆之间出现卡阻,高压油泵就会卡阻在大油门位置,从而导致副机”飞车“。
再看上面这个图:如果强行将齿条推到最大位置,可以说平常是很少能工作到的位置,该位置的齿轮面和传动机构可能会污物较多,有可能出现卡阻。等到松手时,扭力弹簧的扭力不足以将齿条拉回,也会导致”飞车“。
不论安保系统动作还是人工将油门拉到停车位,都是将油门总杆推到”0“位,但油门总杆和油门齿条驱动转轴之间并非刚性连接。因此,油门总杆到”0“位,并不能确保真实油门回到”0“位。
综上所述,本次”飞车“事件的最终原因就是油门齿条复位受阻,没有跟随调速器往减油方向动作。
经验小结:
1.主管人员应尽量避免在付机停车时转换燃油,即使在在运转中转换,也应运时稍长,充分置换;
2.按说明书规定周期拆检解体所有高压油泵(4000-5000h):3.定期检查各高压油泵齿条机构,用手推动无卡阻,且推到底后能自如弹出;4.人工推动油门的方法也不失为好方法,碰到启动难于成功时,应打开示功考克多次冲车。就算最后人工推动油门时,也应将示功考克打开进行启动,直到看到示公考克有火花出现时,才可关闭示功考克启动。