从常温到680度=500万!
做好现场工作,关键在于有实招,见成效。近期,炼钢工作人员在相关单位的大力协作下,想出了保温车这一招并且实验成功。
这一招每年节约500余万元
小编了解到,普钢连铸坯从以前落地12小时后,以常温状态送到轧钢工序,改为不落地,通过保温车直接送到轧钢工序,使连铸坯的装车温度从常温上升到760度,连铸坯热装热送率从以前的65%上升到90%,吨钢能源消耗降低0.8元,每年将节约成本500余万元。
这一招立足现场、汇集众智
为了取得实验的成功,八钢公司制造管理部、物流运输分公司、轧钢厂和炼钢厂通力协作,工作人员反复实验,将150t炼钢产线在线生产的方坯不上冷床,也不落地,直接用喷号机喷号标识后,通过保温车直接热装热送到轧钢厂,经过现场测算,送二棒的HRB400EQD,拉速2.6米/每分钟,装车温度760℃,到二棒测温730℃,上料台架测温680℃,取得预期成效。
这一招 价值重大
连铸坯保温车实验的成功既提高了连铸坯的热装热送率,提升了连铸坯进加热炉的初始温度,降低了提温所需的能源消耗,也有效解决了炼钢连铸坯库存倒运的难题。其更大的意义在于:如果后期,优钢连铸坯实验成功后,所有需要倒运的连铸坯都照此进行,将对公司能耗和成本的降低,作出极大的贡献。
文字:云茂帆
图片:炼钢厂
制作:崔展鹏
审核:徐琳
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