经验分享|旋壳泵轴承损坏原因分析及处理 2024-06-18 01:06:41 💖这是“流程工业”发布的第 6851 篇文章轴承故障问题的分析与处理——锦西石化分公司加氢精制装置旋壳泵在运行过程中轴承损坏,结合旋壳泵结构特点,对可能造成轴承损坏的原因进行分析。针对故障原因,采取合理修复方案,检修取得良好效果。本文刊登于PROCESS《流程工业》2020年第11期 原文标题《重塑流程设备规划设计与制造》 文/李楠 本文作者供职于锦西石化分公司。旋壳泵,又称旋转喷射泵、皮托管泵,是一种结构和工作原理都很独特的小流量高压泵,属极低比转数泵。旋壳泵的主要特点有:适合于小流量、高扬程输送;结构简单体积小,维修量小,使用寿命长;密封可靠性强;适应性强,在石油、化工、冶金以及造纸等行业均有广泛应用。加氢精制旋壳泵型号HXK400-S1。其性能参数见表1。表1加氢精制旋壳泵性能参数故障现象加氢精制装置除盐水泵定位轴承型号FAG 7313-B-XL-TVP-UA。运行时测量轴承温度72℃,泵体振动7.2mm/s,并伴有异响。轴承累计运行9768h。拆解检查发现轴承的保持架以碳化变形(保持架尼龙材质),轴承滚珠非均匀分布。轴承内套与轴承外套表面有高温摩擦印迹,如图1。图1损坏的轴承保持架检测与分析根据旋壳泵结构特点,造成轴承损坏的原因可能有以下几点:轴承箱检测1.测量计算法检测轴承外径与轴承箱内径配合公差;检测方法:使用内径量表和外径千分尺分别测量轴承箱内径和轴承外径几何尺寸。定位轴承7313侧轴承箱内径尺寸:D1=140.07mm定位轴承7313轴承外径d1=140mm定位侧轴承箱内径与轴承外径配合间隙:δ1=D1-d1δ1=140.07-140=0.07mm支撑轴承6217轴承箱内径尺寸D2=150.01mm支撑轴承6217轴承外径d2=150mm定位侧轴承箱内径与轴承外径配合间隙:δ2=D2-d2δ2=D2-d2=0.01mm滚动轴承外径与轴承箱内径配合公差Js7/h6。标准值:-0.0125~+0.0375mm。由此定位轴承侧轴承箱内径尺寸超差0.07-0.035=0.035mm。2.轴承箱前后轴承里孔同心度检测。检测方法:借助镗床检测轴承箱前后里孔同轴度;打百分表测得支持轴承里孔与定位轴承里孔同轴度偏差0.18mm,如图2。图2轴承箱前后里孔同轴度检测定位轴承游隙检测检测方法:自制轴承游隙检测工装。轴头位置打百分表。抬轴法测定轴承定位后轴承游隙0.03 mm,如图3。图3自制轴承游隙检测工装定位轴承轴向力分析根据旋喷泵结构可以分析得出,其轴向力主要由以下两部分组成:A.转子腔内产生轴向力P腔P腔=P1×π×P管2/2(N)P1—集流管A—A断面区域压力平均值(Pa)d管—集流管A—A断面直径(m)B.进口处产生的轴向力P进P进=P2×π×(D2-d管2)/4(N)P2—叶轮进口处压力(Pa)D—叶轮进口直径(m)现分析P腔、P进,由于转子腔随主轴高速旋转,其中心位置液体压力很低,即P1很小,且d管不大,因此可以判定P腔很小。再来分析P进,由于叶轮进口处压力P2不大,实际值0.1Mpa。加之(D2-d管2)/4值不大(旋壳泵属于小流量泵,D较小),所以P进也不会大。通过以上分析得出,旋壳泵轴向力较小,对轴承运行状态影响很小。润滑状态故障发生时观察轴承箱油位在轴承箱1/2~2/3之间,属于正常工作油位。润滑油油质清澈无机杂和乳化现象。非润滑不良导致轴承损坏。通过以上检测发现轴承箱存在两点问题。问题1:轴承外径与轴承箱内径配合超差;问题2:轴承箱里孔同轴度偏差。承外径与轴承箱内径配合超差,造成轴承与轴承箱配合间隙增大,轴承外套与轴承箱内壁发生滑动,增大机泵振动。轴承箱里孔同轴度偏差,使前后轴承不同心,轴承运行时受额外摩擦力,造成轴承温度高。这些问题最终导致轴承损坏。处理方法第一步,修正轴承箱里孔。借助镗床对轴承箱前后里孔进行扩孔。修正后保证:1.轴承箱前后里孔圆柱度不大于0.01mm;2.轴承箱前后里孔同轴度“零对零”。扩孔后定位轴承侧里孔值D1'=140.26mm,支撑轴承侧里孔D2'=150.15mm,如图4。图4轴承箱扩孔后效果第二步,对扩孔后的轴承箱前后里孔刷镀修复。轴承箱里孔尺寸需满足轴承外套与轴承箱里 孔配合公差Js7/h6。修复后轴承箱里孔与轴承外套配合预留配合值0.01mm。刷镀后推力轴承侧里孔值D1'=140.01mm。支撑轴承侧里孔D2'=150.01mm。如图5。图5轴承箱刷镀修复后效果图第三步,转子回装前做动平衡检测。平衡精度等级G2.5,修正后不平衡量32.3g・mm。运行效果检修后机泵振动值下降到2.1mm/s,轴承运行温度42℃。机泵性能参数正常。检修取得良好效果。结语本文对可能造成机泵轴承损坏的原因进行分析,找出引起本次轴承损坏的根本原因。针对轴 承箱存在的两点故障问题,采用先机加工保证轴承箱里孔同轴度前提下,再刷镀恢复轴承与轴承箱配合公差的修复方法。使机泵检修取得良好效果。为今后轴承故障问题的分析与处理积累宝贵经验。另一条推文更精彩今天流程君在公众号上发布了另一篇文章——突破卡脖子技术后,己二腈国产化布局开始,多家新公司上马新项目!关注“流程工业”,点开历史文章就可以看到啦~在我们推出的弗戈工业智库小程序上,《流程工业》杂志已更新至2020年最新一期~欢迎阅读!全彩印刷,图文并茂,您将获得和翻阅纸质杂志一样的体验。了解杂志文章案例,请点击下方小程序 赞 (0) 相关推荐 专题二十八:轴承 滚动轴承 滑动轴承 一.什么是轴承?轴承的作用是什么?轴承的分类 1.轴承的作用:轴承,固定思议,轴的支撑,起支撑轴的作用,它是轴上的旋转零件,为了保障轴旋转时减少轴的摩擦和磨损. 2.轴承的分类 1)按承载力方向分:径 ... 滚动轴承与轴、孔的配合 滚动轴承精度等级及其应用 一.滚动轴承的精度等级 国标GB/T307.3-1996规定向心轴承(圆锥滚子轴承除外)精度分为0,6,5,4,2(相当于GB/T307.3-1984规定G,E,D,C,B级 ... 划重点 | 不能不知的滚动轴承知识(续) 四 滚动轴承的游隙 轴承的游隙与轴承的寿命.温升.振动以及噪声有着密切的关系,所谓 游隙就是轴承内圈.外圈.滚动体之间的间隙量.滚动轴承的游隙分为径向游隙和轴向游隙. 径向游隙分为2.0.3.4.5五 ... 推力球轴承混装使用故障实例 推力球轴承按受力情况分单向推力球轴承和双向推力球轴承.单向推力球轴承,可承受单向轴向负荷,双向推力球轴承,可承受双向轴向负荷. 推力球轴承不能承受径向负荷,极限转速较低.如果承受两个方向的载荷,必须选 ... 某轮NB-4000型压载水管理系统 膜分离单元膜元件损坏原因分析和整改建议 随着IMO<国际船舶压载水及其沉积物控制与管理公约>D-2排放标准的生效,为了满足MEPC.279(70)导则的要求,越来越多的国际航行船舶加装了压载水管理(处理)系统. NB-4000型 ... 金属波纹软管损坏原因分析 金属波纹软管损坏原因分析 由于甲醇易挥发,同时从合成和精馏入罐的甲醇都有一定的压力,荣有部分低沸点气体,而罐是常压设计,因而必须在每个罐上都安装呼吸阀以保证甲醇中溶解的低沸点气体闪蒸出去,使储罐处于常 ... 西门子S7-200PLC的RS485通信口易损坏原因分析和解决办法 测试个S7-200CN通迅软件,连续通迅半个小时,通迅不了,查了半天以为软件通信程序没写好,最后才发现通迅口坏了,烧了一个电阻和稳压管,大家用那种没隔离的线要小心了. 今天终于修好了通信口,全靠网上找 ... 干货 | 18种常见轴承损坏原因分析(建议收藏) 干货 | 18种常见轴承损坏原因分析(建议收藏) 电池鼓壳和爆炸的原因分析 导读 电池芯爆炸的类形可归纳为外部短路.内部短路及过充三种.此处的外部系指电芯的外部,包含了电池组内部绝缘设计不良等所引起的短路. 锂是化学周期表上直径最小也最活泼的金属.体积小所以容量密度高,广受消 ... 双联叶片泵损坏原因分析 某双联叶片泵,型号为SQP43-53-38-56,该泵的性能参数:压力70kg/cm2,流量148L/min,112L/min. 该泵在运行十几年后,压力下降,噪音增大,以至吸不上油,无法正常运行.换 ... 【经验总结】钣金点焊不良的原因分析! 钣金点焊不良的原因分析! 为便于更好的交流,设计联盟建立了联盟技术交流群和供应链对接群,欢迎大家加入,加管理员(微信号:zhixi-2012)为好友,由管理员拉大家入群(申请备注:行业 地址 昵称): ... 18种常见轴承损坏原因分析 赶紧转发收藏吧! 来源:网络 精品好文: 1.摸到一个检修的新路子,接接私单,收入可观!new~ 2.整理了一份旋转机械培训的资料包99元,请低调使用! 3.您有一次成为工程师的机会,欢迎来挑战,收入 ... 步进式加热炉耐火材料损坏原因分析和防范措施 步进式加热炉耐火材料损坏原因分析和防范措施