【注塑案例】第58期--注塑产品发雾及阴阳色不良改善
品名: 控制面板
材料:PC+ABS
尺寸规格:350.5mmx193.7mmx34.4mm
模穴数:1 X 1
制品重量:196.7g
两板模、二点进胶方式、
注塑机吨位:260T ,
螺杆直径:Φ55mm ,
炮筒温度240℃-255℃,
模温设定:95℃,
成型周期:48秒,
使用5段射压及3段保压
无需加工,生产品外观确认,OK后直接包装
产品表面不可划伤、发亮、发乌、色差、欠注、结合线、变形、顶白、长宽公差值±0.1mm。
品质不良信息:产品的光面出现不规律发雾及阴阳色明显不良。
请看以下参数表:
其它注意事项:
1、该产品生产前需要模具预装去油,清洗排气及运水畅通。
2、使用前后高模温:后模设定70度,前模设定95度℃(后模高温产品变形,低则产品夹线).
3、使用高料管温度240度--255度。
4、注塑压力适中,2级射速要慢但控制产品缺胶。
一、外观不良原因分析:
模具温度设定不合理(前模设定温度太低)影响注塑填充,参数设定过程需采用的射胶速快及大注压填充,所以才引发生产品阴阳色。
2、注塑工艺参数设定不合理,第3段位置切换位置距离太小,射胶速度太快(射胶速度慢产品边沿出现缺胶不良);材料温度设定210--230度太低, 所以导致生产品外观出现发雾及阴阳色不良。
3、模具2点进胶,其中1水口设计不合理,太靠近壳側光面,导致出现阴阳色。
4、模具排气不良,所以造成注塑生产过程型腔困气,才引发生产品外观面发雾发乌不良。
二、改善对策过程:
1、模温机重新设定温度,后模改装模温设定70度(模具前温度加高至95度时产品收腰变形),前模由原来70℃提升至95℃,改善注塑填充走胶慢,免高强压注塑,避免发雾阴阳色不良产生。
2、提高料管温度至240-255度;注塑工艺参数重新调设,采用多级注塑填充法:短射寻找夹线位置慢速进胶;将2、3级速度放慢,出现缺胶时再加至稳定,主要控制产品不缺胶时产品结合位置的阴阳色不出现
3、前模型腔边缘加排气,确保注塑填充过程中,型腔气体更顺畅排出;改善产品外观困气、发雾阴阳色不良。模温料温提高后,将靠近壳边进胶口堵塞为1入水夹水纹改善。
三、改善后成果展现:
通过模具排气、模温、注塑工艺等改善后,品质尺寸测量OK,产品外观ok,发乌发雾、阴阳色问题彻底改善.
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