【注塑案例】第58期--注塑产品发雾及阴阳色不良改善

■产品信息:

    品名:  控制面板

    材料:PC+ABS

    尺寸规格:350.5mmx193.7mmx34.4mm

    模穴数:1 X 1

    制品重量:196.7g

模具规格

    两板模、二点进胶方式、

"注塑工艺:

    注塑机吨位:260T   ,

    螺杆直径:Φ55mm  ,

    炮筒温度240℃-255℃,

    模温设定:95℃,

    成型周期:48秒,

    使用5段射压及3段保压

"产品后加工:

    无需加工,生产品外观确认,OK后直接包装

"品质要求:

    产品表面不可划伤、发亮、发乌、色差、欠注、结合线、变形、顶白、长宽公差值±0.1mm。

品质不良信息:产品的光面出现不规律发雾及阴阳色明显不良。

不良产品图片

请看以下参数表:

其它注意事项:

1、该产品生产前需要模具预装去油,清洗排气及运水畅通。

2、使用前后高模温:后模设定70度,前模设定95度℃(后模高温产品变形,低则产品夹线).

3、使用高料管温度240度--255度。

4、注塑压力适中,2级射速要慢但控制产品缺胶。

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

    模具温度设定不合理(前模设定温度太低)影响注塑填充,参数设定过程需采用的射胶速快及大注压填充,所以才引发生产品阴阳色。

    2、注塑工艺参数设定不合理,第3段位置切换位置距离太小,射胶速度太快(射胶速度慢产品边沿出现缺胶不良);材料温度设定210--230度太低, 所以导致生产品外观出现发雾及阴阳色不良。

    3、模具2点进胶,其中1水口设计不合理,太靠近壳側光面,导致出现阴阳色。

    4、模具排气不良,所以造成注塑生产过程型腔困气,才引发生产品外观面发雾发乌不良。

二、改善对策过程:

    1、模温机重新设定温度,后模改装模温设定70度(模具前温度加高至95度时产品收腰变形),前模由原来70℃提升至95℃,改善注塑填充走胶慢,免高强压注塑,避免发雾阴阳色不良产生。

    2、提高料管温度至240-255度;注塑工艺参数重新调设,采用多级注塑填充法:短射寻找夹线位置慢速进胶;将2、3级速度放慢,出现缺胶时再加至稳定,主要控制产品不缺胶时产品结合位置的阴阳色不出现

    3、前模型腔边缘加排气,确保注塑填充过程中,型腔气体更顺畅排出;改善产品外观困气、发雾阴阳色不良。模温料温提高后,将靠近壳边进胶口堵塞为1入水夹水纹改善。

三、改善后成果展现:

通过模具排气、模温、注塑工艺等改善后,品质尺寸测量OK,产品外观ok,发乌发雾、阴阳色问题彻底改善.

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