中板轧机液压微调系统
中板轧机的液压微调系统是提高板厚精度、控制板形、提高命中率的重要设施。某公司中板轧机液压微调系统投入使用以来,初期由于设计及使用方面的原因,伺服阀使用不到1个月便出现卡死,因而频繁更换。通过分析并做了相应改进,确保了该系统稳定、可控、高质量地运行。
中板轧机液压微调系统存在的问题有下面几点:
过滤精度达不到目标精度要求,滤芯的过滤比偏小,滤芯更换频繁。
安装及检修后没有足够的时间进行系统冲洗,使伺服阀、液压缸等受到污染。
蓄能器的充气压力及安装位置欠妥,蓄能器没有起到应有的作用,管路冲击振动大。
油温过高。
微调缸有杆腔液压油容易老化变质,缸体与活塞杆存在局部磨损。
微调缸内的压下球面垫润滑不良。内外泄漏。
电气线路接地及插头接触不良。
改进后,油液的清洁度长期控制在NAS6级以上,未曾出现过因油液污染导致伺服阀卡死、油泵及密封件过早破坏等故障。管路冲击振动明显减小,因冲击振动而引起的崩管、泄漏现象很少发生。油温控制在40~50℃之间,油泵、伺服阀、微调缸的使用寿命达到2年以上,10mm钢板同板差控制在±0.10mm以内的命中率达到95%以上,系统的可开动率达到99%以上,实现了系统的可控、可靠、低耗、稳定运行。
注:著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916
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