【注塑案例】56期-产品表面大量黑点的改善分析
文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
作者/杨建宏,蔡老师
品名:前上罩
材料:ABS(NQ白)
尺寸规格:485mmx309mmx160.6mm
模穴数:1 X 1
制品重量:312.6g
注塑机吨位:650T ,
螺杆直径:A型Φ85mm ,
炮筒温度200℃-235℃,
模温设定:后模机水30℃,前模55℃
成型周期:80″,
使用5段射速及3段保压
注塑产品三板模,点浇口,啤塑出来加工披锋,使用保护膜包覆光面,丝印后装纸箱。
产品为外观功能件,不可刮花、料花、欠注、混色、黑点、披锋等缺陷,尺寸必须在图纸范围内。
品质不良信息:产品为外观功能件,不可刮花、料花、欠注、混色、黑点、披锋等缺陷,尺寸必须在图纸范围内。
一、黑点不良原因分析:
a) 料筒温度设定过高,材料色种降解导致;
b) 射嘴或者流道中存在有残胶死角;
c) 熔胶参数设置不当,塑胶剪切摩擦力太大,过大的剪切力造成温度偏高;
d) 使用放大镜检查产品黑点分析:排除法并验证为模具污迹导致产品出现严重杂黑点;
二、改善对策过程:
a) 参考材料物性表,适当降低料管温度,以实际空射材料判断实际熔融情况,在原来基础上调低15℃料温 ;
b) 重新拆下射嘴清理,清理干净射嘴死角包括射嘴与法兰面的残胶;使用清机材料清理炮筒,消除炮筒污染源;
c) 适当降低背压和熔胶参数,降低剪切应力;
d) 机上清洗模具及每啤用风枪吹干净模面验证模具是主要产生源,下模解体全面清洗,消除污染源;
三、改善后成果展现:
经过上述几个方面的改善,产品品质合格,连续生产12小时都没有再发生黑点不良出现,异常彻底解决。
⊙声明:振业注塑汇原创,欢迎分享,转载请注明
赞 (0)