"节约“不能成为导致连杆大端轴承烧废的理由-某轮”瞎胡来“使用主机滑油导致的恶果!
事件概况:
XX轮XX 年XX航次,重载,秦-宁航线,5月27日1700时从秦皇岛港开航,5月29日18:30时航行途中,当值大管轮发现左主机曲拐箱油雾浓度检测报警,滑油进机压力从0.20MPa降低为0.17MPa(滑油泵出口压力从0.4MPa降低为0.37MPa),滑油温度偏高,机旁温度显示47℃,大管轮将油雾报警消除,进机压力0.2 MPa(滑油泵调整压力到正常值0.4MPa),滑油温度调整到41℃。19:30,听到左主机第六缸曲轴箱有异响,第六缸曲轴箱道门的温度比其他缸高10℃。19:40报告驾驶台和轮机长,并慢车减至前进一。轮机长接到电话即下机舱,发现情况不对,立即停车。19:55打开曲轴箱道门检查各缸轴承温度,发现第6缸连杆大端轴承温度高达100℃并有浓烟。检查确认为左主机第6缸连杆大端轴承烧损。
事件原因调查:
1)1830时主机油雾浓度探测器报警,同时主机滑油压力下降、油温上升,大管轮认为假报警。事后调查,大管轮反映二个航次前发生过一次报警,停车检查未发现异常。
2)2011年1月28日第一季度主机滑油化验结果正常,粘度15.33cSt,水分痕迹,2011年5月18日第二季度主机滑油化验结果不正常,粘度16.97cSt偏大,水分2.82%超标,机务主管知道化验结果后立即通知了船舶(于5月18日船长和轮机长,要求加强主机滑油净化,查明含水原因,并要求换新NO2、3付机滑油)。5月31日,现场取主机油样送化验室化验,左主机滑油化验结果为粘度14.87cSt,水分0.60%,钠元素Na为118.55(超标),铅元素Pb为11.94(超标)。
3)分别在2月份、3月份、5月份将副机换下的,质量不好(混有漏进冷却水)的滑油经净化处理后,补至主机滑油系统,造成主机滑油系统油质变差并含水量增高。
4)主机系统滑油净化存在问题,二台为主机服务的滑油净油机,开航时只使用一台(另外一台船员反映跑油报警不好,怕跑油),造成左右主机开航后系统滑油净化时间少,主机只有50%时间净化系统滑油。同时在净化时的滑油温度60-70 ℃(要求90~95 ℃),净化除渣效果不好。
5)主机滑油泵进出口滤器滤片装乱(滑油泵前120目/泵后进主机前200目的细滤器),泵出口细滤器达不到精细过滤的效果。
6)对主机盘更箱接留下来的污滑油,没有经过加热、沉淀、净化,化验确认质量合格的程序,就盲目的通过净油机做到主机系统滑油中,造成主机系统滑油质量下降。