"节约“不能成为导致连杆大端轴承烧废的理由-某轮”瞎胡来“使用主机滑油导致的恶果!

事件概况:

XX轮XX 年XX航次,重载,秦-宁航线,5月27日1700时从秦皇岛港开航,5月29日18:30时航行途中,当值大管轮发现左主机曲拐箱油雾浓度检测报警,滑油进机压力从0.20MPa降低为0.17MPa(滑油泵出口压力从0.4MPa降低为0.37MPa),滑油温度偏高,机旁温度显示47℃,大管轮将油雾报警消除,进机压力0.2 MPa(滑油泵调整压力到正常值0.4MPa),滑油温度调整到41℃。19:30,听到左主机第六缸曲轴箱有异响,第六缸曲轴箱道门的温度比其他缸高10℃。19:40报告驾驶台和轮机长,并慢车减至前进一。轮机长接到电话即下机舱,发现情况不对,立即停车。19:55打开曲轴箱道门检查各缸轴承温度,发现第6缸连杆大端轴承温度高达100℃并有浓烟。检查确认为左主机第6缸连杆大端轴承烧损。

事件原因调查:

1)1830时主机油雾浓度探测器报警,同时主机滑油压力下降、油温上升,大管轮认为假报警。事后调查,大管轮反映二个航次前发生过一次报警,停车检查未发现异常。

2)2011年1月28日第一季度主机滑油化验结果正常,粘度15.33cSt,水分痕迹,2011年5月18日第二季度主机滑油化验结果不正常,粘度16.97cSt偏大,水分2.82%超标,机务主管知道化验结果后立即通知了船舶(于5月18日船长和轮机长,要求加强主机滑油净化,查明含水原因,并要求换新NO2、3付机滑油)。5月31日,现场取主机油样送化验室化验,左主机滑油化验结果为粘度14.87cSt,水分0.60%,钠元素Na为118.55(超标),铅元素Pb为11.94(超标)。

3)分别在2月份、3月份、5月份将副机换下的,质量不好(混有漏进冷却水)的滑油经净化处理后,补至主机滑油系统,造成主机滑油系统油质变差并含水量增高。

4)主机系统滑油净化存在问题,二台为主机服务的滑油净油机,开航时只使用一台(另外一台船员反映跑油报警不好,怕跑油),造成左右主机开航后系统滑油净化时间少,主机只有50%时间净化系统滑油。同时在净化时的滑油温度60-70 ℃(要求90~95 ℃),净化除渣效果不好。

5)主机滑油泵进出口滤器滤片装乱(滑油泵前120目/泵后进主机前200目的细滤器),泵出口细滤器达不到精细过滤的效果。

6)对主机盘更箱接留下来的污滑油,没有经过加热、沉淀、净化,化验确认质量合格的程序,就盲目的通过净油机做到主机系统滑油中,造成主机系统滑油质量下降。

原因分析:
1.胡乱回收利用副机油底壳使用过的滑油,副机在使用过程中,难免会有燃油经高压油泵处进入油底壳污染滑油。另外在燃烧过程中的燃烧产物也会进入滑油系统,影响滑油的润滑性能,可以说,副机滑油的润滑环境远比主机的润滑环境恶劣,且理化指标也存在差异,因此废弃的副机滑油不能掺入主机滑油使用。当时船方管理人员不知道是出于什么样的依据回收利用。
2.”瞎胡来“回收使用主机盘更箱泄放的残油,通常经盘更箱泄放的残油量是不多的,除非盘更箱的密封令过度磨损失效,会造成经活塞杆带上来的过多滑油经盘更箱泄漏油管进入盘更箱放残油柜。但这一部分油当中会包含部分汽缸油残油和燃烧产物,是要谨慎使用的,除非有充分的化验证据表明符合要求。
3.该轮机油分油机只有一台可正常使用,并且分油温度长期在60-70度之间,这显然是远低于正常分离温度的(正常应在85-90度),其分离效果可想而知。再夹杂上述1、2二点因素,为后继大端轴承烧损埋下了伏笔。
4.从事件描述来看,二个航次前曾经出现过油雾浓度报警,伴随滑油压力下降,油温上升,大管轮认为是误报警。估计就是采取调高机油压力和降低滑油温度的方法解决问题。其实这是明显的异常磨损征兆,轴承间隙磨大了(形成油膜和保持油压的能力减弱),当然滑油压力会降低。存在非常磨损,温度也会异常升高,形成油雾聚集,触发报警。
5.直到最后一次报警,船上仍然没有引起重视,依然使用调高滑油压力和降低油温的方法应对这种情况,错失最后一次良机。直到大端轴承烧废报废,并扩大故障范围(大端轴承烧废,曲轴颈也好不了),其它各缸状况也好不了。
教训:
1.船舶轮机管理工作,滑油管理是非长重要的一环,不能想当然的为了节约,采取一些不可取的手段。节约是要建立在科学、风险可控的基础上的。
2.对于设备运转过程中表露出来的病灶现象,要引起重视,不要轻易判断为假象。比如本案第一次出现油雾浓度高报警时,如果仅仅是报警,没有其它油压降低和温度升高等现象,那就有可能是误报警。但多个因素并存,就要小心判断了。
3.滑油管理中的重心就是保持分油机持续运转并有效分离,而不是只要能开起来就了事。
5.本案例还是暴露出船员的业务能力有所欠缺,岸基的监督管理和指导不是很到位。
中远海运船员广州分公司 张老轨  2020.6.1
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