液压高压油管断裂事故的分析与思考(2)
原作:钱有明
编辑:黄志坚
3 结论
从以上分析可以推断:
液压系统原因、管道材质问题和腐蚀的可能性都可以排除。
从短管现场照片(图1)可以看出:管道断裂后,两侧的断口错开近20mm。这就是说管道安装过程中没有消除内部应力,导致管道长期受到弯曲应力作用。加上生产过程中受到交变应力作用,这两个应力叠加造成了疲劳断裂。
通过照片(断口在抢修过程中被损坏)可以看出断口非常整齐,符合是疲劳断裂的规律。现场检查,发现该管道管卡脱落、松动现象严重,而且在生产过程中管道振动非常大,这些现象都是疲劳断裂的必要条件。
通过以上现象加上上述分析,确定管道属于疲劳断裂。
4 思考
本次事故从发生到恢复生产,共造成油液泄漏6000L,价值7.5万元;停机2h影响产量近千吨,停机损失无法计算。同时,有巨大安全隐患,如果该管道靠近高温区,极有可能造成火灾导致更大的设备损失和人员伤亡。通过事故分析,总结经验教训,避免类似事故再次发生:
(1)管道在安装过程中必须按照《GB50231 机械设备安装工程施工及验收规范》,管道连接时,不得用强力对口、加热管子、加偏心垫或者多层垫的方法消除接口端面的变差,避免管道变形产生内部应力。
(2)管道管卡松动和脱落加重管道受力和加快疲劳进程,只要平时加强点巡检,及时紧固和补充管卡,将管道牢牢固定住,完全可以避免管道长期受到交变应力作用损坏管道。
(3)由于抢修破坏了事故痕迹,造成本次事故调查和分析花了近1个月,多家诊断公司参与,动用多种手段才确定事故原因,因此保存事故痕迹和事故元件对事故分析非常有利和重要。
赞 (0)