DQ8030型斗轮机液压系统故障的分析(2)斗轮机构故障分析

(1)斗轮机投运初期,斗轮闭式循环系统管路振动大,高压编织管爆破频繁,油泵异音大,系统泄漏严重,轴向柱塞泵使用周期短、损坏快。

由于斗轮机斗轮油路溢流管油液直接流入油箱,而补油泵流量较小,常造成闭式系统进油量不足,ZB2-740轴向柱塞泵经常低负荷运行,配流盘磨损严重,也使斗轮马达出力不足,管路振动较大,经常断裂,致使斗轮闷车频繁。

针对这种情况,对ZB2-740轴向柱塞油泵进出口油管和溢流管重新设计安装,溢流管由开式溢流改为闭式溢流——即溢流的油液流入回油管,减少了补油量,减轻了补油泵出力,使系统严密性提高,振动减小。将DB10-30/31.5U溢流阀改为YF-50H溢流阀,将ø28mm油管改为ø38mm,增大了溢流量,改进如图8-2所示。

经过斗轮油路系统改造,管路振动消除,异音消除,斗轮运转平稳,运行可靠性得到了提高。

(2)压力升不上去,主要原因有:

①补油系统故障;

②ZB2-740轴向柱塞泵排不出油,原因与补油泵排不出油类同;

③三位四通换向阀、溢流阀故障或溢流阀调整压力过低;

④外部各管接头、接合面泄漏和系统内空气未排净。

1.滤油器,2.轴向柱塞泵,3.DB10-30/31.5U溢流阀,4.液压马达,5.Φ28溢流油管,6.YF-50H溢流阀,7.Φ38溢流油管

图8-2  溢流管路改进示意

(3)压力居高不下,原因同补油系统。

(4)液压马达排油量不足,原因是油液粘度太低和液压马达磨损,内漏大。马达磨损可细分为:

①柱塞、缸孔磨损:因柱塞在缸孔内作往复运动,柱塞及缸孔磨损较大,当磨损超标时,就产生严重泄漏。柱塞与缸孔的设计配合间隙为0.02~0.03mm,活塞表面粗糙度不大于3.2μm,超过此标准,可修正缸孔,重配活塞。

②配流轴、转子磨损:转子不断旋转并通过主轴向外输出转矩,转子孔与配流轴也存在磨损。当磨损超标时,内漏严重,影响输出转矩。配流轴与转子衬套设计配合间隙为0.04~0.06mm配合间隙时,可先电镀配流轴、转子衬套,再机加工至要求的配合公差。

(5)斗轮转速过低。NJM-40内曲线马达内漏、外漏严重;ZB2-740轴a向柱塞泵内部磨损严重或流量调得过小。

(6)斗轮运行中自然停止,原因来自油泵压力低或斗轮吃煤太深。


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